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1.
 为了深入研究与控制重轨钢中大尺寸MnS夹杂物,针对目前热力学计算MnS析出行为问题,提出在应用时需要根据实际条件做相应的选择进行计算。在比较了目前几个常用的热力学数据后,基于U75V钢中MnS夹杂物形成过程,建立了适合计算MnS夹杂物析出的分段计算方法。研究表明,采用FactSage 6.4商业软件计算MnS析出温度为1 631 K,与平衡热力学参数计算的结果1 694 K相差63 K。该方法可准确预测MnS的析出行为,降低了热力学分析MnS析出的难度。在1 473、1 573 和1 673 K 3个温度下固溶硫质量分数分别为0.000 67%、0.001 67%和0.010 8%。在铸坯轧制之前的开坯和保温温度为1 563 K时,需要将钢中硫质量分数降低到0.001 67%以下,才能有效控制大尺寸的MnS夹杂物。  相似文献   
2.
萤石对环境的污染日益受到重视,为了减少在精炼过程中CaF2的使用量,达到精炼渣低氟、无氟化的目的,开展了相关研究。综述了铝酸钙基精炼渣的性能以及B2O3,Li2O,BaO等替代物对精炼渣熔化温度、黏度以及脱硫能力、耐火材料侵蚀的影响。已有研究表明,使用铝酸钙基精炼渣能够有效降低CaF2的使用量,并具有良好的熔化性、发泡性以及脱硫性能;B2O3,Li2O,BaO等替代物都能够降低精炼渣的熔化温度和黏度,Li2O和BaO的加入增加了渣中O2-的活度,有利于提高精炼渣的脱硫能力。此外,精炼渣黏度的降低也促进了渣金界面反应的发生以及钢液中夹杂物的吸收。  相似文献   
3.
邓志豪  董元篪  王珏  王海川  周云 《硅酸盐通报》2013,32(10):2121-2126
方镁石的水化反应是制约转炉钢渣作为硅酸盐水泥材料的因素之一.依据实际转炉钢渣的成分特性,建立了以CaO-MgO-SiO2-Fe2O3-P2O5为主的实验渣,通过对此渣系的方镁石性质的深入研究,提出了成分改质法来消除渣中方镁石,研究结果如下:高碱度(C/S)转炉钢渣的镁元素主要以游离态方镁石形式存在,且固溶了少量的Fe、Mn等二价金属元素,而其它矿物中不含镁;随改质剂SiO2含量不断增加,实验渣的方镁石数量逐渐减少;当加入20%的SiO2后,即C/S值小于1.67,方镁石基本消失.而减少的方镁石会溶入C2S和C2F矿物,最终以CMS和MF形式稳定存在.研究证实成分改质处理方法可消除转炉钢渣的游离方镁石,进而利于它的资源化利用.  相似文献   
4.
5.
中国金属学会冶金过程物理化学学会冶金工艺理论学术委员会于1990年5月21~24日在华东冶金学院举办了第一届冶金工艺理论学术会。来自工厂企业、研究院所和高等院校的128名代表出席本届会议。会议共征集到117篇论文,其中103篇入选《首届全国冶金工艺理论论文集》,评出了“电炉冶炼铌锰合金技术的开发”等17篇优秀论文。  相似文献   
6.
7.
炉外精炼技术——铁水予处理和钢水炉外精炼技术的发展为钢铁冶炼工艺的改革创造了条件。大量的研究工作的结果表明,它既能净化钢液溶液,又能提高生产效率、降低生产成本和节约能源消耗。所以,炉外精炼的方法己经引起了国内外冶金工作者的极大兴趣。  相似文献   
8.
金属液中定硫传感器的稳定性   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用高温化学电池固体电解质的方法来测定碳饱和铁液中的硫含量。用ZrO2(Y2O3)作为定硫传感器的固体电解质,将Y2O3+Y2O2S作为其辅助电极组成A型定硫传感器;或用ZrO2(Y2O3)+Y2O2S直接作为固体电解质组成B型定硫传感器。其电池形式分别为:Mo,Cr2O3+Cr|ZrO2(Y2O3)|Y2O3 Y2O2S|[S]Fe,Mo,Mo;Mo,Cr2O3 Cr|ZrO2(Y2O3) Y2O2S|[S]Fe,Mo。定硫实验结果表明,该定硫传感器所测电动势信号稳定,响应快,重现性好,持续时间长,准确度较高,是一种比较成功的定硫传感器。此外,还得到了在1583K下电动势与铁液中硫含量的关系。  相似文献   
9.
钢液二次精炼用CaO基熔剂的脱磷能力   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据CaO基熔渣和钢液之间在1853K脱磷平衡实验结果,利用CaO-Fe2O3-CaF2和CaO-BaO-Fe2O3-CaF2熔剂对钢液进行二次精炼脱磷试验,试验发现,采用优化组成的CaO基熔剂,可得到大于90%的脱磷率,能将钢液磷含量从0.05%降低到0.005%以下。  相似文献   
10.
钢液中钙-砷平衡的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在氩气气氛下钼丝炉内,用密封电融氧化镁坩埚直接合成Ca_3As_2-CaC_2渣。在1520、1560和1600℃进行了钢液中钙、砷平衡的研究。用扫描电镜能谱定量分析鉴定了平衡产物为Ca_3As_2。根据化学反应式: 3(CaC_2)+2[As]=(Ca_3As_2)+6[C] lgK=lga_(Ca_3As_2)-3lga_(CaC_2)+lgR;R=a_C~6/a_A~2。通过实验测定R值,再应用变通的Gibbs-Duhem方程求二元系各组元活度的方法,得到1520℃时, Ca_3As_2在二元渣系中的活度为: 实验测得1520℃时, 3[Ca]+2[As]=(Ca_3As_2) lgK'=9.867-3.00{2[%Ca]+1.60[%As]} 其中可以证明,该温度下lgK=9.867,(?)=-3.00。1560、1600℃的平衡实验是在Ca_3As_2饱和的二元渣系中进行的,分别测得lgK=9.754和9.299。回归处理后得到: 3[Ca]+2[As]=(Ca_3As_2) lgK=23780/T-3.339 进而算得: 3Ca_((g))+As_(2(g))=Ca_3As_2 ΔG°=-702300+130.46T,J  相似文献   
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