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本研究通过对影响造纸法再造烟叶成品出柜合格率的原因进行分析,确定影响造纸法再造烟叶成品出柜合格率症结为出柜水分合格率,进而对症结"出柜水分合格率"进行要因分析,确定要因为环境湿度变化。通过烘片后水分与进柜水分仪连锁控制,实现成品出柜合格率94.58%,较改造前提升8.98%。 相似文献
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造纸法再造烟叶生产过程产生大量白水,白水在循环利用前需清楚了解其主要物质。本研究分析了生产周期内白水主要物质变化趋势,发现纸机网下白水的pH值存在波动,但均在7±0.5范围内;有使用助剂产品的白水浓度在0.2%~0.4%之间,未使用的在0.3%~0.6%之间;刚生产时因为过程使用清水,因此白水中COD较低1800mg/L,随着生产的进行,纸机网下白水的COD值逐渐上升,在3500~4300mg/L之间波动;刚开机时菌落总量在10百万~30百万之间,随着时间的推移增长至200百万~250百万数量;网下白水电荷值在800~1200ueq/L之间,洗车前后纸机网下白水电荷值变化无规律性。 相似文献
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对某台再造烟叶抄纸机的毛毯脱水能力及横向含水量均匀性进行了研究。结果表明:(1)上、下毛毯进真空箱前含水量控制在600~720g/m、340~470g/m,出真空箱后含水量控制于430~550g/m、270~400g/m,且当上毛毯脱水能力低于100g/m时,上毛毯下机。下毛毯脱水能力低于50g/m时,下毛毯下机。(2)毛毯横向含水量最适极差:上毛毯≤120g/m,下毛毯≤130g/m。毛毯横向含水量常见故障主要包括喷嘴堵塞、毛毯磨损、边压及辊中高过大。(3)化学洗涤后横向含水量极差由112g/m下降至73g/m,脱水能力由原121g/m升高至170g/m。机械洗涤后横向含水量极差由96g/m下降至71g/m,脱水能力由原有128g/m升高至140g/m。 相似文献
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