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1.
利用RV20旋转粘度计研究了有代表性的钻井液常用处理剂的流变特性,揭示了不同类型钻井液处理剂的流变规律以及所适用的流变模式,对合理地使用不同类型的钻井液处理剂,准确地调节钻井液流变特性具有指导意义。  相似文献   
2.
参数研究对煤层气储层中钻水平井和多底井的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
谷凯  严新新 《国外油田工程》2006,22(9):20-23,27
介绍了水平井和多底井的多种变化形式及其潜在优势.总结出一些规律,认为直井适合于比较厚的煤层气储层,如在San Juan盆地所发现的储层,而水平井和多底井则适用于比较薄的储层.最近,一些作业公司正在钻一批水平井和多底井(包括在比较厚的储层),并宣布在经济上获得成功.介绍了不同厚度、不同特性的煤层气储层中最合适的钻井方式.所研究的储层特性包括气体含量、渗透率、解吸附特性.用于衡量不同井身结构的标准是净现值(NPV).将不同的水平井和多底井的井身结构彼此进行对比,计算其钻井费用.此外,还对双分支、三分支、四分支及鱼骨状(也称为羽状)井身结构进行对比.对于这些井身结构,研究了水平段总长度及各分支间距(SBL)的影响.  相似文献   
3.
计算高温高压条件下的钻井液当量循环密度   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在高温高压的井眼条件下,温度和压力对钻井液当量循环密度的影响以及由此对井底压力影响的研究结果.高温会使井眼中的流体发生膨胀,而在深井中的高压则会压缩流体.如果没有考虑到这两种相反作用的影响,就会在计算井底压力时出现较大误差.温度和压力还会影响钻井液的流变性能.开发出一个称为DDSimulator的模拟程序,用于模拟循环条件下的井眼.用宾汉塑性模型来表征所研究的钻井液的流变特性,其流变参数与温度和压力呈函数关系.在DDSimulator模拟程序中使用了Crank-Nicolson数值离散图来绘制井眼温度分布曲线.模拟结果显示,地温梯度越高,井底压力越低;钻杆入口温度对井底温度和压力无显著影响;循环速度越高,井底温度越低、井底压力越高.  相似文献   
4.
介绍一种新出现的钻井技术即MPD.该技术可能是唯一可用于甲烷水合物钻井和储层评价的技术.并例举了MPD在陆地和海上钻井中遇到的难题,包括井眼不稳定性、井底压力波动、水合物在井眼外分解的风险等.  相似文献   
5.
介绍了一种可使加重剂的粒径降低10倍的新技术。应用该技术设计一种低黏度逆乳化钻井液,使加重材料沉降的可能性最小。详细解释了油基钻井液中的这种外覆聚合物的微粒径加重剂的第一次现场应用。使用这种体系在挪威海岸钻了两口井,一口井的储层段为8in(215.9mm)井段,另一口为5in(149.2mm)的过油管井段。这种钻井液新技术具有较低的流变参数和较低的沉降性,与常规技术相比具有很多性能优势。从邻井的性能数据可体现出这种独特技术的优势。与参照井相比其当量循环密度(ECD)和扭矩值均显著降低,而且未发现有颗粒沉降现象。  相似文献   
6.
胜利油田重点探井王古1井,在钻遇低压地层时发生严重井漏,继而发生井喷。使用的常规钻井液,不利于保护和发现深部可能的油层。针对此情况,采用无固相盐水充(氮)气钻井液新技术,较好地解决了该井在钻井过程中,既溢又漏的复杂问题。为解决低压钻井井漏及油层保护问题提供了经验与方法。  相似文献   
7.
注氮气泡沫提高采收率技术在胜利油田的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
注氮气泡沫提高蒸汽热采效果新技术具有气源广泛、价廉经济、无腐蚀等优点,而且工艺简单易行,是目前提高采收率的发展方向。阐述了注氮驱技术的主要原理,在研究的基础上,结合胜利油田热采生产中出现的油层垂向吸汽厚度逐渐下降、单井产量和油汽比递减加快、经济效益下滑等问题,利用该技术以及新引进的大型充氮设备在孤岛油田中二北地区进行了5口井的现场试验,取得了显著效益。作业后(3—5)个月内5口井累计产油5251t,累计增油4080.5t,从而证明:该技术是一项切实有效的提高蒸汽热采效果、从而提高采收率的新技术,值得推广应用。  相似文献   
8.
Statoil公司选择甲酸铯盐水配制钻井液和完井液,用于开发高温高压的Kvitebjφrn气田。选择甲酸铯盐水主要是为了减少井控问题并提高井的产能。在过去5年中,Statoil公司所完成的高温高压钻井和完井作业已证实了甲酸铯盐水的主要优势,使用同样的流体体系进行钻井和完井还可以简化作业程序,减少浪费,解决不同流体的兼容性问题。Kvitebjφrn气田的难题在于以大斜度井眼轨迹钻穿多个页岩层段进入储层,储层压力高达81MPa,温度高达155℃。到目前为止,在Kvitebjφrn气田用甲酸铯盐水已成功地完成了7口大斜度高温高压生产井的钻井、完井和测井作业,其中2口井以固井尾管完井,5口井以滤砂管完井。此外,还从Kvitebjφrn平台钻了1口大位移探井,钻至Valemon构造。这口井井深7380m,储层段长705m,井斜角69°,也是用甲酸铯钻井液体系成功地完成了钻井作业。在所有这些井中,甲酸铯盐水体系都显示出优良的性能,如非常低的当量循环密度、中等至较高的机械钻速、良好的井眼净化能力、电测时极佳的井壁稳定性。在完井作业中也呈现出速度快、无复杂情况、安全、稳定的特性,已投产井的表皮系数较低,产能较高。  相似文献   
9.
不同因素下钻井液流变特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用RV20旋转粘度计对不同粘土含量的钻井液的流变特性进行了研究,发现随粘土含量增加,其最拟合的流变模式有所变化;对不同剪切时间及温度对钻井液流变特性的影响方法进行了探讨,寻找其所适应的流变模式,研究结果对钻并液的流变控制技术具有指导意义。  相似文献   
10.
充气钻井液与MTC堵漏技术在ZG10-G1深井的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
胜利油田桩西潜山奥陶系以下地层孔洞-裂缝发育.地层压力系数较低(0.56~0.88),钻井过程中经常发生严重井满问题。ZG10-G1井二开使用聚合物磺化防塌钻井液钻井;三开使用密度为1.03g/cm^3的聚合醇正电胶钻井液钻进.并采用MTC堵漏技术,同时配合钻井液充氮气技术。较好地解决了超深井的井满问题。现场应用表明,MTC具有良好的触变性、稠化时间可调范围大、强度高,工艺简单,适合深井孔漏-缝隙低压满失地层的堵漏;利用充氮钻井技术有效地解决了井满问题.提高了钻井时效。充氮技术降低了当量循环密度,提高了环空返速和机械钻速;聚合醇正电胶防塌润滑钻井液具有良好的高温润滑性能。抗温可达180℃,满足了超深井的钻井液充氮气要求。  相似文献   
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