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针对文23气田供气紧张无法关井进行压力恢复试井的问题,运用不稳定渗流理论,引入了二流量不停产试井工艺方法。2000-2003年共三次对37口井进行了二流量试井,应用结果表明求解出的地层压力误差小于3%,渗透率和表皮系数在地质要求的允许误差范围内,基本达到与关井压力恢复试井等效的结果。该工艺为文23气田的开发调整、措施增产提供了有力的理论依据。 相似文献
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刘唯贤;杨俊;孙景丽;马晓伟;杨保军 《内蒙古石油化工》2013,(19):141-143
文23储气库是中石化"十二五"重要工程,是疆气出疆的配套工程。为了更好地编制气藏工程和注采工程方案,2011-2012年对文23气田主块的低产区文106井区开展了注气先导试验,在注气先导试验过程中,充分应用干扰试井、吸气剖面测试、剩余气饱和度测试等监测技术,求取了注气压力损耗、注气方程、地层吸气能力、压力传导速度,达到了试验目的,为下步文23储气库的建设提供了有力的指导。 相似文献
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东濮凹陷户部寨气田卫79-9井因储层低渗致密、单井因素储量小、生产压降快、自然产能低、生产受地层产水影响较大,稳产基础薄。针对该井生产特征,在开发初中期,先后应用和完善了合理工作制度自喷带水采气,泡沫排水采气和间歇气举排水采气工艺,应用这些工艺,使压降储量采出程度达65.8%。气井进入开发后期,产能进一步降低,带水能力显著下降,泡沫排水及间歇气举已无法使气井正常生产。通过对该井生产特征详细诊断,明确了后期工艺措施效果变差的原因是参数选择不合理、气举参数没有达到雾流稳定带液量小气量。计算结果表明要使该井井筒下部流体由段塞流变成雾流,气举井口初始产气量(启动气量)必须大于40830m^3/d,维持该井连续带液生产,井口产气量必须稳定在27125m^3/d以上。优化气举参数后,采出程度提高了9%,取得了可观的经济效益。 相似文献
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文24-2 井是文 24 气田的一口生产气井,产气能力低、产水量大,无法形成连续带液生产。实施复线连续气举,用Turner雾状流态临界流速及流量公式计算参数指导气举,气举效果不明显。但应用李闽井筒液滴呈扁平形携液理论公式计算参数指导气举,实现了气井连续稳定带液生产,日产气能力由(0.2~0.4)×104 m3提高到(1.0~1.2)×104 m3,日排水能力由2~3 m3提高到8~12 m3,增产效果明显,至2003年底累计增产天然气215×104 m3。 相似文献
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产能评价是气田开发的核心工作,气井绝对无阻流量是反映气井潜在产能的重要指标.在四川盆地重点海相碳酸盐岩气藏开发实践的基础上,文中综合研究了气井产能的科学内涵及产能评价核心技术,提出了以"有没有,通不通,定不定"为技术体系的产能评价理念,即动态储量有没有?流动能力怎么样?流动是否稳定?而产能评价核心技术包括绝对无阻流量的计算、绝对无阻流量随时间的变化规律、绝对无阻流量的关键指标构成及影响因素.在此基础上,进一步探讨了气藏产能评价的现状和主要矛盾,如在水侵、井间干扰、储层低渗和强非均质性等因素的影响下,对气井压力、泄气半径及渗透率等参数随时间的变化规律认识不清楚.研究成果可以用于简化和解决复杂地质条件下的气井产能评价问题,为四川盆地重点海相碳酸盐岩气藏科学开发提供技术支撑. 相似文献
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压裂砂堵机理研究及预防技术 总被引:1,自引:0,他引:1
水利加砂压裂是低渗透气田的重要增产措施,由于大斜度定向完井,射孔方位与地应力决定裂缝方向的不一致,压裂层位的薄、多互层结构,使压裂井周初始产生弯曲裂缝及多裂缝,形成压裂砂堵。研究结果证实:形成压裂砂堵的主要因素是井周弯曲多裂缝限制了压裂液在裂缝中的流动;交叠多裂缝竞争缝宽引起支撑剂桥堵;多裂缝或天然裂缝滤失降低了压裂液的效率,影响了主裂缝的发育。预防压裂砂堵在钻井上尽量直井完钻,改善射孔相位,应用停泵同粒径支撑剂段塞技术,促进主裂缝延伸,保证足够的缝宽,预防压裂砂堵。 相似文献