首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   6篇
  免费   0篇
石油天然气   6篇
  2019年   1篇
  2016年   1篇
  2008年   1篇
  2007年   1篇
  2005年   2篇
排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
在水质分析数据的基础上,采用结垢趋势预测软件分别研究了孤东油田地面注水管网的结垢类型和程度,并通过与现场实际结垢程度、实际垢样组成分析和常规化学分析结果比较,证明了结垢趋势预测结果的准确性;同时,采用该软件系统研究了影响各注水系统结垢的各因素,得到了一系列规律性的结论,揭示了导致各注水系统结垢的机理,为采用适当的阻垢措施对注入水质进行处理,减少注水管网的结垢程度和维护处理费用提供了理论基础,对油田生产具有重要的指导意义。  相似文献   
2.
酸液稠化剂TP-1的合成及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
国内稠化剂产品多表现出受剪切影响大、酸液增黏能力弱、现场配制时间长等缺点.为了提高酸液黏度,降低酸液在地层中的反应速度,采用反相乳液聚合的方法合成了分子量在(800~1100)×104的酸液稠化剂TP-1.性能评价试验结果显示,稠化剂TP-1的酸溶时间小于10 min,具有很好的溶解能力;TP-1对酸液的增黏作用明显,(4%TP-1+20%HCl)酸溶液90℃下表观黏度达到46 mPa·s,120℃下表观黏度27 mpa·s.同时TP-1表现出较强的耐剪切能力和良好的配制稳定性,有利于酸化措施效果的提高.  相似文献   
3.
CO_2-EOR(CO_2 enhanced oil recovery)是二氧化碳捕集、驱油与埋存的技术组合,在二氧化碳排放进大气前,将二氧化碳从工业或能源生产中分离出来实现捕集,通过适当方式运至封存地,并作为有效驱油物质注入地下储层。技术既能实现CO_2的地质封存,同时也能提高石油采收率。CO_2脱水除尘、CO_2注气压缩机选择、CO_2管道腐蚀控制是注采工艺的关键。  相似文献   
4.
新型砂岩酸——有机膦酸体系的性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了克服常规酸化工艺中酸液反应快、作用距离短的缺点,研制出了一种新型砂岩酸体系——DST-1酸液体系,并考察了该体系的性能,结果为:DST-1酸液体系与天然砂岩样的反应速率缓慢,在82℃下15min内的溶蚀率仅为常规土酸的1/3,反应480min的总溶蚀率则与常规土酸相当;在90℃和120℃下,Fe^3+浓度为5000mg/L时,稳定铁离子的能力达到3720mg/L;DST-1酸液体系残酸样对黏土及细粉状碎屑的悬浮和分散作用强,静置240min以上,残酸液才趋向澄清。岩心实验中,DST-1酸液体系对短岩心渗透率的提高倍数是常规土酸的1.6倍,对串联岩心各段岩心渗透率的提高倍数相当。  相似文献   
5.
膦酸/盐酸/氢氟酸混合酸液体系SDE的性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
王冬梅  廖翰明  冯亚青 《油田化学》2005,22(3):217-219,251
实验考察了砂岩油藏用混合缓速酸SDE-1(3%氢氟酸 8%膦酸)和SDE-2(3%氢氟酸 1%盐酸 8%膦酸)的性能,其中的氢氟酸由氢氟化铵提供。SDE酸既具有缓速性,又具有高溶蚀性,还能抑制与粘土的反应,基本不产生二次沉淀。对于含20%粘土矿物和12%碳酸盐的大港小集油藏岩心,82℃下SDE-2的15分钟溶蚀率仅为常规(3/12)土酸的1/3,8小时溶蚀率则与土酸相当;SDE-1的15分钟和8小时溶蚀率均最低。对于高岭土 膨润土样,82℃下土酸、SDE-2和SDE-1的8小时溶蚀率分别约为70%、30%和30%,土酸和SDE-2的溶蚀基本上发生在前15分钟,SDE-1在2小时后仍有明显溶蚀。对于经SDE-2溶蚀的该粘土样,上述3种酸的8小时溶蚀率分别约为70%、20%和5%,基本上发生在前15分钟。在0.6×10-3μm2的储层岩心中依次注入3%NH4Cl,10%HC,土酸或SDE-2后,渗透率大幅上升,再注入3%NH4Cl时,注过土酸的岩心渗透率明显下降,而注过SDE-2的岩心渗透率不变。3.6×10-3、2.3×10-3、2.0×10-3μm2的3段岩心串连,依次注入3%NH4Cl、10%HCl和SDE-2,渗透率分别上升300%、300%、250%,再注入3%NH4Cl时渗透率均不变。图4表2参3。  相似文献   
6.
针对目前水平井出水段堵水作业的需求,研制出了适合水平井堵水的触变膨胀型高强度堵剂及分段注入封堵工艺。堵剂性能评价结果表明,该触变膨胀型高强度堵剂具有较强的触变性,流动切力为10~15 kPa,适用温度为30~120℃,抗压强度大于13 MPa,稠化时间大于6 h,固化后体积膨胀1.0%~1.5%,解决了常用凝胶类堵剂强度低,堵水有效率低、有效期短等问题,克服了常用水泥类堵剂在水平段易与压井液混相及安全性差的问题,实现了对水平井出水段安全可靠及长效封堵。研究了用于堵剂注入过程中保护堵剂段塞的自降解溶胶,有效防止堵剂注入过程中与压井液混相,优选了堵剂分段注入的配套工具,实现对出水段分段封堵。截至目前,该水平井分段堵水技术在大港、青海等油田完成水平井堵水现场应用5井次,施工成功率为100%,累计增产原油量为5 849 t,天然气量为1.4×104 m3,证明了该水平井分段堵水工艺具有较高的可靠性和长效安全性。   相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号