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1.
在微观网络模型中进行了各种胶束-微乳液体系驱油的微观机理的研究,通过显微镜观察、拍摄并用彩色显微录相记录了亲水模型内水、油、表活剂溶液之间发生的各种复杂的驱油现象,总结了不同类型胶束-微乳液驱油的规律。在填砂长管模型内进行了驱油效率的研究,实验结果表明不同类型的胶束-微乳液驱油效率不同。用旋转滴界面张力仪测量了不同类型体系与不同碳数正烷烃及原油的界面张力,发现界面张力由低到高的顺序恰与驱油效率由高到低的顺序相对应,这证明了超低张力在驱油中的作用。  相似文献   
2.
低渗透油层非线性渗流特征   总被引:77,自引:5,他引:72  
方法 根据物理模型实验资料,推导出低渗透油层的渗流数学方程,研究了低渗透油层中油、水渗流特征及规律。目的 改善低渗透油层开发效果。结果 启动压力梯度与渗透率成反比;与原油极限剪切应力成正比。当存在启动压力梯度时,渗透率越小,单井产量减小幅度越大;原油的极限剪切应力和井距越大,单井产量减小辐度越大。结论 可以采用整体压裂改造、降低原油剪切应力、小井距及较大生产产压差,改善低渗透油层开发效果。  相似文献   
3.
本研究利用微观仿真光刻模型在显微镜下观察了凝胶堵塞大孔道的过程;还利用核磁共振成像仪对聚合物凝胶在平面双渗玻璃模型中防窜改善水渗流规律进行了考察;对聚合物以及防窜剂的注入浓度、注入量等参数进行了优选。现场应用聚合物防窜取得了良好效果。  相似文献   
4.
低渗气藏在已探明的天然气地质储量中占有相当大的比重。但低渗气藏的低产特征,使得这类气藏往往难以直接获得商业性开发利用,只有通过储层压裂改造才能达到经济开发要求。章根据气井压后流体渗流流动规律的变化,利用气藏的渗流理论,推导出气井压后稳态产能公式;并利用油藏数值模拟的方法,系统地分析了压裂缝长、导流能力、有效渗透率、有效厚度等对塔巴庙区块压裂初期产量大小和压后产量变化的影响,得到塔巴庙区块低渗气藏压裂井筛选原则和压裂设计参数。在做压裂选井时,应选择有效渗透率和有效厚度都较大的井进行压裂;在压裂设计时,应优选出合理的裂缝导流能力和裂缝缝长,从而为低渗气藏的高效开发提供科学决策。  相似文献   
5.
在高渗透人造岩心上进行了 PHP 水溶液驱油试验,发现聚合物最终滞留量随流量和初始聚合物浓度而变,在中等浓度时滞留量最大。  相似文献   
6.
本文反映了研制成功的一种微观网络物理模型及其再生技术。初步地研究了油水二相渗流及多相渗流的微观机理。润湿性对模型中油水的分布和流动状态有决定性的影响。初步地研究了多孔介质中泡沫形成、发展和消失的规律。对油田生产提出了相应的建议。  相似文献   
7.
低渗气藏气体渗流滑脱效应影响研究   总被引:32,自引:1,他引:31  
低渗透气藏储层致密、渗透率极低、以微孔道为主,当气体在低渗孔隙介质中低速渗流时,气体渗流的主要物理特征是具有“滑脱效应”。为此,研究了具有滑脱效应的储层渗透率界限以及孔隙压力条件。通过对苏里格气田32块低渗岩心样品所进行的实验,探讨了低渗气藏天然气渗流规律。研究表明,当努森数介于0.1~1时,气体渗流不遵从克氏方程。实验结果还表明:克氏系数随储层渗透率的增大而减小,当储层渗透率大于0.1×10-3μm2时,气体滑脱效应可以忽略不计;克氏系数随平均孔隙压力的增大而减小,当孔隙压力大于1.5 MPa时,气体滑脱效应也可以忽略不计。  相似文献   
8.
底水油藏水平井势分布及水锥研究   总被引:12,自引:8,他引:4  
水平井对于底水油藏开发具有重要作用.由于底水锥进问题定解条件的非线性,使得该类水锥问题难于进行解析求解.因此应用Newman乘积原理,在求得底水油藏点源势函数的基础上,将水平井视为由点源组成的线源,利用数值积分,建立了水平井势函数计算公式,并进行了实例计算,结果表明该式结果与真实数据更为接近、可靠性更高;同时对影响见水时间的水平段长度、避水高度以及油层非均质性等因素进行了计算分析,结果表明水平井合理避水高度应在0.6~0.7,水平段越长、纵向渗透率越低则见水时间越长.  相似文献   
9.
复合驱油体系中碱对地层伤害的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
实验温度45℃。将大庆油田萨北小井距三元复合驱试验区储层岩心用含12 g/L NaOH的三元复合驱溶液浸泡30天,在扫描电镜下观测到岩心中石英、高岭土及长石受到明显溶蚀,岩心孔隙结构发生改变,液流通道破坏或堵塞;用该溶液驱替8小时的岩心中有新生矿物晶体形成,其主要成分为硅酸钙。复合驱试验区油井生产6个月后,3口油井油管垢样主要由钙垢和硅垢组成,钡垢量多少不等,垢样从近壁层到远壁层,硅垢量增加而钙垢量减少,即钙垢的形成快于并早于硅垢的形成。储层油砂、石英、高岭土、长石、蒙脱土在含6、12、20 g/L不同碱剂的三元复合驱溶液中浸泡120天,测定液相中Si、Al浓度,地层矿物的溶蚀在强碱(NaOH)液中最严重,混合碱(1∶1的NaOH Na2CO3)液中次之,弱碱(Na2CO3)液中最轻,且溶蚀程度均随碱浓度的增大而增大;在3种黏土矿物中,蒙脱土的溶蚀程度最大,长石最小。讨论了岩石矿物与碱的反应机理及高岭土、蒙脱土与碱反应时生成的新矿物。图5表2参6。  相似文献   
10.
多孔介质中凝析气—液的渗流机理   总被引:4,自引:1,他引:3  
  相似文献   
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