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电厂热网加热器换热管失效原因分析与对策 总被引:1,自引:0,他引:1
根据吉林省所处地理位置和冬季长达6个月需要24h不间断供热的特点,总结了吉林省某电厂热网加热器换热管管材发生应力腐蚀破裂的具体情况,论述了换热管应力腐蚀的宏观、微观特征及失效的形成机理,在此基础上,提出了落实金属监督工作.提高检修质量,加强电厂热网加热器换热管的应力腐蚀检查工作,严格按照检验规程定期检验等技术对策。 相似文献
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现阶段对穿孔板声学性能方面的数值模拟研究较少,通过数值模拟可以节约时间,降低成本,而且在穿孔板声辐射效率方面的研究依然处于空白。使用脉冲衰减法测试了穿孔板的阻尼损耗因子和数值计算了穿孔板两侧的传递导纳,以模拟小孔的特性。进而将这两个属性导入到穿孔板的边界元模型中,获得隔声量,与试验结果进行对比,吻合良好,验证此种仿真方法可以用来准确预测隔声性能。采用分离单元法测声辐射效率,弥补了传统方法的不足,测试结果可靠,表明此法应用于穿孔板声辐射效率的测试是可行的。 相似文献
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电厂脱硝设施中所使用的TP304不锈钢三通出现裂纹缺陷,通过成分分析、断口宏观和微观分析、微观组织观察、硬度检测,并结合生产工艺对三通裂纹的产生原因进行分析。研究结果表明:材料中Ni含量偏低使材料的奥氏体稳定化程度降低;基体内含有的2.5~3.0级球状非金属夹杂物对基体造成撕裂作用,促进疲劳裂纹的萌生;同时,三通在加工完成后也缺少固溶处理步骤,使得材料内应力过大。这些原因综合导致材料奥氏体含量降低,硬度过高,同时造成材料塑性变形部位内应力过高,在支管颈部产生较大的应力集中现象。三通内表面同时存在大量加工损伤,强化了应力集中现象,在疲劳载荷的作用下,促进了三通裂纹的萌生。 相似文献
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研究了不同工艺参数对304不锈钢表面激光熔覆Ni基合金后熔覆层微观组织及硬度、耐磨、耐蚀性能的影响,并寻求最佳激光工艺参数,以期获得冶金结合较好,耐磨、耐蚀性能良好的熔覆层。根据组织与性能的综合分析可知,最优激光工艺参数为激光功率2.5kW、扫描速度4mm/s、送粉速率300mg/s。利用优化工艺参数熔覆后的熔覆层宏观形貌平整、光滑,熔覆层宽度为14.36mm,高度为1.612mm,熔池深度为0.248mm,稀释率为13.33,硬度较高,平均显微硬度为646.4HV,并且耐磨损性能较好,磨损量较低。此外,熔覆层的耐腐蚀性能也较好,自腐蚀电位为-286.77mV。在一定的激光工艺参数下,组织从结合区至熔覆层表层依次为平面晶、胞状晶、柱状晶、树枝晶、等轴晶。激光功率、扫描速度、送粉速率不同,熔覆层中组织粗细变化呈现一定的规律性:随着激光功率的增大,组织由细小逐渐变的粗大;随着扫描速度的增大,组织先变细小,然后变粗大;随着送粉速率的增大,组织逐渐变细小。合金的耐磨性与耐蚀性不仅与组织大小有关,而且与组织物相组成密切相关。 相似文献
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将7075铝合金经过先冷轧(Cold rolling,CR)后T6热处理(CR+T6)和先T6热处理后冷轧(T6+CR)两种方式进行处理,采用金相显微镜、透射电镜,结合材料拉伸力学性能分析研究了变形和热处理相结合对Al-Zn-Mg-Cu合金的影响。结果表明,先冷轧后T6热处理对合金抗拉强度和延伸率影响不大,而先T6热处理后冷轧的试样屈服强度和抗拉强度随着变形量的增大显著提高。T6+40%(T6+CR的最优参数)与60%+T6(CR+T6的最优参数)的试样相比消耗的能量少且强度和塑性都更好。不同程度的晶界强化和位错强化是促使CR+T6和T6+CR处理试样力学性能改变的主要原因。 相似文献
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某电厂新建机组中压外缸螺栓在168试运行过程中发生断裂,并有多条螺栓的螺纹处产生裂纹。失效分析认为该螺栓基本属于轴向大应力脆性断裂,为分析螺栓受力情况,采用有限元的方法对螺栓螺纹及螺柱的受力状况进行计算。为得到较高的精度,采用全螺纹、精细分网模型进行计算,结果表明螺纹的受力与螺柱内平均应力及螺栓材料的应力应变曲线有紧密联系;接触的前3阶螺纹承受的应力较大,最大应力约为螺杆平均应力的2. 5倍,工况下达到了屈服强度的82. 8%,往后各阶螺纹应力逐步递减;对螺栓加载过程进行了模拟,发现应力水平受加载历史影响。结合螺栓服役条件,认为本次螺栓裂纹与安全裕度不足有关,在附加应力的影响下造成螺栓开裂失效。 相似文献
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某电厂前屏过热器管与限位块的异种钢焊接接头在运行期间发生泄露失效,利用电子探针、光学显微镜、显微硬度计及扫描电镜等手段对过热器管、限位块以及接头熔合区进行化学成分、显微组织、显微硬度、断口形貌分析。结果表明:过热器管侧熔合区出现增碳层,熔合区组织为类马氏体,且出现σ相脆化,导致熔合区显微硬度高,脆性大,且熔合区为结构上的应力集中点,在热应力长期作用下导致熔合区起裂;随着锅炉的起停以及管内介质温度、压力的变化使得裂纹进一步向管内扩展,其断口特征呈现似河滩条带;当管道承载能力低于管内介质压强时管道则泄漏失效。 相似文献
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对Q345钢板进行等离子喷焊表面处理,通过正交实验优化了Q345表面处理的最佳工艺参数,优化的喷焊工艺为电流60 A、焊枪行走速度20 mm/min、送粉量为35 %、离子气流量为1.2-1.4 L/min、保护气流量为10-12 L/min。结果表明,Q345基板的组织正常,为珠光体+铁素体组织,热影响区处金相组织仍为珠光体+铁素体,喷焊层组织为铁基体及共晶(Cr,Fe)7C3相。其中,喷焊层中的ZrC可以作为铁基体的异质核心,细化了铁基体晶粒尺寸,力学性能得以大幅提高。对最优工艺制备的复合板进行冲击试验测得其冲击韧度为192.8 J/cm2,在冲击过程中高强层的断裂方式为准解理断裂;在基体层位置处断裂方式为解理断裂。 相似文献
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