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1.
对于2×16.5 MVA半封闭锰硅炉的烟气量和温度,理论上烟气带走的热焓约相当于变压器输入电能的69.2%,但由于烟气余热品质差,巨大热焓没有得到充分利用。通过开发高功率送电技术、引进纳米SiO_2绝热保温材料和控制炉门开启度,将烟气温度提高至430℃以上;开发螺旋翅片管蒸发器,并运用阿基米德螺线长距离冲击波脉冲吹灰技术,保证了余热锅炉有效清灰和换热效率,从而对2×16.5 MVA半封闭锰硅炉冶炼产生的低品质烟气余热实现稳定发电。  相似文献   
2.
组合式导电铜瓦在铁合金电炉上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
曾世林 《铁合金》2002,33(1):20-23
介绍了组合式导电铜瓦与常规铸造铜瓦进行现场使用对比情况,分析了组合式导电铜瓦寿命长的原因和常规导电铜瓦的主要缺陷,对两种铜瓦的力学性能和冷却能力进行了定性和定量分析。  相似文献   
3.
为更好的利用锰硅合金冶炼中排放的工业废渣选择合理的回收利用途径,文章通过优化一些制备条件,进行探索研究,在实验室成功研制出利用锰硅合金炉渣制备高纯碳酸锰的途径,提出了一种合理利用锰硅合金炉渣的新思路,实现了环境保护与综合利用的目的。  相似文献   
4.
作者利用自制的一套带有特殊结晶器的连续铸造实验装置,研究了连续铸造锰硅铁合金的工艺及其制品的外观和内部质量。稳定地连续铸造了直径分别为44mm、52mm、54mm和74mm的锰硅铁合金铸锭。结果表明,所研究的锰硅铁合金连续铸造工艺稳定性良好,连续铸造生产锰硅铁合金产品的外观光洁,内部组织致密、细化,质量明显优于传统模铸生产的锰硅铁合金。  相似文献   
5.
用结晶器连续铸造生产粒状铁合金技术探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前国内生产粒状铁合金的方法主要是模铸+人工破碎,国外有水粒化技术、球团机浇注技术和直接模铸成型技术,但由于技术经济的原因均无法推广应用。利用结晶器连续铸造制粒设备进行了多种铁合金试验,取得初步成功。对于强度低的高脆性锰硅合金,技术的关键在于采用低阻力自润滑结晶器和把铸坯出结晶器口的温度控制在750℃以下,并采用振幅0.8~1.2mm、频率80~100周/min的结晶器振动参数。  相似文献   
6.
分析了现有普遍使用的电炉铜瓦的主要缺陷,设计一种可更换易烧损部份的组合式铜瓦,并对其关键部分的生产进行了扼要的介绍。  相似文献   
7.
重点研究了利用高碳高磷的低品位锰硅合金不合格品生产低磷中碳锰铁的生产技术。着重进行了复合精炼剂加入量对脱磷、脱碳及脱硫效果影响的试验和脱硅精炼的技术研究,取得较好的效果。  相似文献   
8.
利用锰硅合金破碎产生的残粉作为生产低磷中碳锰铁的主要原材料,通过分析电硅热法(冷装法)生产中碳锰铁存在的问题和产品碳高、磷高的质量状况,提出了“二步法”脱磷、“二步法”脱硅生产中低碳锰铁的新工艺。根据拟定的工艺实验方案,完成了台架实验和现场模拟实验。实验表明:采用脱磷合金和No.3造渣剂,可以实现MnSi合金同时脱磷、脱碳,合金中磷含量降至0.15%、碳含量降至1.40%以下;脱磷合金用量6%~14%,脱磷率约为18.5%~43.1%;低磷富锰渣预脱硅和锰矿终脱硅的“二步法”熔炼工艺能满足生产低磷中碳锰铁的技术要求。  相似文献   
9.
为研究某铁合金公司使用新购焦炭后炉况恶化的原因,采用焦炭工业分析、常规粒度分析、XRD分析以及焦炭的热反应性能分析等测试方法对比研究了新购焦炭与正常焦炭的成分、粒度分布、微晶结构、反应性及反应后强度的差异,进而研究了新购焦炭导致矿热炉冶炼行为异常的具体原因。结果表明,新购焦炭灰分较高、电阻率偏低导致冶炼时混合料电阻降低,炉内热量不足。同时,新购焦炭初始粒度小、反应后强度低导致冶炼过程中对埋入电极的升降产生阻碍。此外,新购焦炭在冶炼时还会带入更多的杂质元素,导致出炉的铁合金质量下降。  相似文献   
10.
邓可  曾世林  陈忠健 《铁合金》2012,43(5):23-27
进口煤焦破碎机具有产量高、粉化率低等优点,但由于国内制造技术和材料技术的原因,导致设备运行故障率频繁、运行费用高。文章深入分析了导致问题的原因,并采取了改变破碎方式、进行可修复性和互换性设计,效果显著,齿辊平均破碎焦量由原来不足5 000 t,提高到接近20 000 t,其他各项指标均有较大的改善,并取得了明显的经济效益。  相似文献   
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