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烧结矿碱度对其质量影响的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在太钢目前的烧结原料条件下,进行了不同碱度烧结的实验室试验。结果表明,烧结矿碱度由1.8~1.9降为1.7左右时,其转鼓强度(ISO转鼓)下降约3个百分点,碱度出1.7降至1.5时,转鼓强度变化不大,但在此碱度范围内,烧结矿的自然粉化较严重。烧结矿的带原度随碱度的升高而升高,低温还原粉化率则随碱度升高相应得到改善。但为了充分发挥大钢的烧结生产能力,提高烧结矿入炉比,生产碱度为1.5的烧结矿是可行的 相似文献
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通过对太钢低硅烧结技术的试验探讨,就低硅烧结矿所存在的问题,提出了改善烧结矿质量的措施,为太钢顺利生产和使用低硅烧结矿提供了依据。 相似文献
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对太钢4号高炉铁水炉前预脱硅的工艺进行分析,认为对现有工艺进行适当的优化,脱硅、消泡效率仍有提高的空间,同时,脱硅铁水增硫严重的问题可以得到解决. 相似文献
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通过铁水温降机理的探讨,计算了铁水在罐内留存的热损失,分析了高炉铁水出铁、运输和待兑过程中的温降原因,开展了高炉铁水保温技术的研究,并认为最简便易行的方法是铁水表面覆盖绝热保温材料,通过试验得出铁水包覆盖剂(我公司东山矿生产)的降温率比焦粉的降温率平均减少0.211℃/min. 相似文献