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1.
现代转炉炼钢技术及对攀钢炼钢发展的建议   总被引:2,自引:1,他引:1  
回顾了转炉炼钢技术的发展历程及中个时期的主要技术进步,介绍了当代转炉炼钢的重要技术,结合具体实际情况,提出了攀钢炼钢技术发展的建议。  相似文献   
2.
降低钢轨脱碳层深度的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过分析加热炉钢坯加热时间,加热温度和炉内气氛等工艺参数对钢轨脱碳层深度的影响,制定了降低钢轨脱碳层深度的技术措施,经现场实施应用,钢轨脱碳层深度保持在0.2-0.5mm的范围内,满足了钢轨对脱碳层浓度≤0.5mm的要求。  相似文献   
3.
建立了热轧钢板焊接热影响区(HAZ)的连续冷却转变曲线(焊接CCT曲线),以研究船用热轧钢板的焊接性能。根据所建立的焊接CCT曲线,选择了合理的焊接工艺对10mm厚的船用热轧钢板进行了手工电弧焊,并对焊后的焊接接头进行了宏观检验和X射线探伤、力学性能试验及冲击试验。借助金相显微镜和扫描电镜分析了CCT图中不同冷速条件下的显微组织和焊接接头的显微组织以及冲击断口形貌。试验结果表明:根据建立的焊接CCT曲线,所选择的手工电弧焊的焊接工艺是合理的,焊缝质量良好,焊接接头具有良好的综合性能。  相似文献   
4.
分析了低终轧温度对冷轧冲压钢板(St15)成品深冲性能的影响。提出了采和“1+3”粗轧工艺,经理论计算和现场试验,解决了冷轧深冲钢板在热轧时终轧温度偏低的问题。试验结果表明:粗轧出口温度提高80℃左右,终轧温度提高37℃左右,并且精轧机的电机、主传动能力能够适应1+3方式轧制。  相似文献   
5.
攀钢纯净钢生产实践与探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了攀钢纯净钢生产工艺和试验结果,对纯净钢生产的脱磷、脱硫以及氧氢氮的去除工艺进行了分析,建立了以半钢炼钢技术为代表的攀钢纯净钢生产工艺。  相似文献   
6.
攀钢含钒钛铁水预处理工艺实践   总被引:4,自引:0,他引:4  
就含钒钛铁水预处理工艺在攀钢投入使用的情况作了介绍。这种预处理工艺分两步,第一步是铁水脱硫,第二步为脱硫铁水提钒。三年的试验研究和生产实践表明,采用这种工艺可以把铁水[S]由脱硫前的0.04%-0.08%降低到0.02%以睛,甚至可以降低到0.01%以下。脱硫铁水经撤渣后,进行一次预处理,即转炉提钒。通过提钒。将铁水中的V提取进入钒渣,从而使铁水中[V]由原来的0.32%-0.34%降低到0.028%以下,而钒渣中(V2O5)达到19%左右。  相似文献   
7.
采用萃取复型技术,对经受焊接热循环不同阶段的试样进行研究,分析TiN粒子在焊接热循环不同阶段的溶解、粗化及再析出行为。结果表明,在焊接热循环加热过程的低温阶段(1200℃以下),粒子的溶解以粒子的尺寸减小为主要特征,粒子数量变化不大。在焊接热循环加热过程的高温阶段(1200-1350℃),大量小尺寸粒子消失,粒子平均尺寸显著增大。研究发现,TiN粒子的溶解存在很大的滞后效应,在冷却过程的高温阶段(1350-1300℃),粒子仍继续溶解,在冷却过程的低温阶段(1300℃以下),固溶状态的Ti与N结合并沉淀到残留的TiN粒子上,使粒子粗化。在焊接热循环过程中,Ti微合金钢原始奥氏体晶粒长大主要发生在冷却阶段。  相似文献   
8.
热镀锌钢板点焊性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用正交试验方法,对热镀锌板进行了电阻点焊接头性能试验以研究其焊接性能,获得了热镀锌板最佳的点焊焊接工艺参数。  相似文献   
9.
攀钢钢包自动开浇技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过信息调研、实验室研究及现场工业试验 ,研制出了适应攀钢生产条件的钢包引流剂 ,使模铸自开率从2 0 %~ 30 %提高到 95%以上 ,连铸钢包自开率从 50 %提高到 80 %以上。  相似文献   
10.
攀钢实现全连铸的相关技术问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵克文  王军  彭涛 《钢铁钒钛》2001,22(3):20-23
指出了攀钢实现全连铸后,将会遇到的生产工艺、生产组织等方面的主要问题,并提出了尽快顺利实现全连铸而需要开展的相关技术研究工作。  相似文献   
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