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<正>宝山钢铁股份有限公司解决了镍基合金系列油套管产品制造过程中的冶炼、析出相控制、热挤压、管加工等关键工艺技术难题,相继开发出BG2250、BG2830、BG2532、BG2235、BG2242等不同钢级牌号的镍基合金系列油套管产品,并且在 相似文献
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由于脆性断裂的危害具有延迟性,其缺陷的产生往往是在使用过程中逐渐产生的.为彻底控制该缺陷的产生,在对缺陷进行电镜、能谱分析得到产生原因的同时,生产中通过大量的工艺试验对比得出Al在钢中的质量分数对E级钢铸件的脆性断裂影响图谱.该项分析将对脆性断裂理论分析转化到实践中的量化控制,对E级钢在熔炼过程中Al元素的控制具有极强的指导意义. 相似文献
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为控制碱性电弧炉冶炼ZG25MnCrNiMo钢的化学成分,总结了熔炼过程中合金化元素、杂质元素及非金属夹杂物的变化趋势,分析了ZG25MnCrNiMo{N4~学成分的影响因素,并阐述了冶炼过程中各元素的控制方法。通过合理操作,有效控制ZG25MnCrNiMoSN冶炼过程,改善钢液质量,进而提高产品质量。 相似文献
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氧气顶底复吹转炉冶炼45#钢,其连铸坯产品用于制造热墩螺栓.生产过程中钢液的脱氧程度决定了钢中非金属夹杂物的形态和行为,直接影响到钢的冶炼品质.通过对转炉冶炼工艺终点氧的控制,对45#钢连铸坯中非金属夹杂物的形态与行为的影响做了深入的研究.提出了改善产品质量的措施和提高钢的纯净度的手段和方法. 相似文献
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钢水质量是铸钢件产品合格率的重要影响因素之一。只有严格遵守冶炼操作工艺规程,严把进料关,才能稳定铸钢件质量。 相似文献
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通过合理配料,粗炼炉严格脱硫、脱磷、熔化铁合金,出钢过程留钢留渣,进入LF炉后升温化渣,扩散脱氧、微调合金元素含量,真空脱气处理,成功冶炼超临界汽轮机高压内缸用超纯净ZG13Cr9Mo1VNbN不锈钢钢水。 相似文献
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XIAN Aiping LI Peiji CHEN Wenxiu WANG Yikang Institute of Metal Research Academia Sinica Shenyang ChinaCHEN Renyi MEI Dongsheng Panzhihua Institute of Iron Steel Research Panzhihua China associate professor.Institute of Metal Research Academia Sinica Shenyang China 《金属学报(英文版)》1993,6(6):363-369
At panzhihua Iron and Steel Company,hydrogen content in molten heavy rail steel is ratherlow during smelting in the oxygen top-blown converter,and sloightly increases in tapping andpouring.Average H content varies from 2.0(dry season)to 2.4 ppm(rainy season)at smelt-ing end;2.8 ppm in ladle;and 2.1 ppm(dry season)to 2.3 ppm(rainy season)in mould,which is on a level with RH vacuum circle.The low hydrogen content in molten steel,which isdue to both the very dry climate in Panzhiihua region and the LD smelting process,is the mainreason why there is little flake in the heavy rail produced by Panzhihua Iron and Steel Com-pany. 相似文献
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2.25Cr-1Mo-0.25V纯净钢的冶炼及效果 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了2.25Cr-1Mo-0.25V纯净钢的冶炼难点,同时对低硅钢的冶炼工艺进行了深入的分析研究,提出了采用钢包炉用铝预脱氧并进行VD的冶炼工艺方案和真空浇注过程中严密保护防止二次氧化的工艺思路,并制作了中间包双气封保护装置,实际使用效果十分理想,所炼钢的质量达到了纯净钢的要求。 相似文献
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通过精选炼钢原料和严格执行各工序的控制措施,使钢水中的H、O和N含量符合技术要求。采用精炼炉精炼和真空浇注的单真空冶炼方法生产水电中间轴锻件,达到简化生产流程和降低生产成本的目的。 相似文献
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廖春红 《中国铸造装备与技术》2006,(4):48-50
本文利用数字图像处理技术对熔炼过程中钢液液面的图像进行分析处理,自动控制机械手篦渣、监测钢液温度,最终判断熔炼过程的终点。该系统的应用使得熔炼过程的自动化程度以及温度控制准确度大大提高。 相似文献