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《上海金属》2016,(2)
1 873 K下,Mo Si2电阻炉上用70 mm×100 mm Mg O坩埚,以SG45VCM钢为研究对象,对不同压力下(33、66、100 k Pa)气相渗氮过程及脱氮过程中氮的溶解行为进行了研究。分别建立了相应的热力学及动力学模型,并在实验室进行了验证。实验发现,氮分压越大溶解度越大,吹氮25 min后钢液中氮达到饱和,吹氩脱气40 min后,钢中氮的质量分数在100×10-6以下。工业试验表明,60 t LF+VD精炼炉底吹氮气后钢中增氮效果稳定。在LF精炼底吹氩气压力1~1.5 MPa、流量300~400 Nl/min条件下吹氮20~30 min后切换成氩气,VD保真空5~10 min的冶炼工艺条件下,可不添加任何氮化合金,即可生产满足氮含量要求的产品。 相似文献
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研究了采用电弧炉冶炼→LF炉精炼→VD真空脱气→静吹→氩气保护模铸生产38CrMoAl钢的工艺实践。通过摸索各工序铝和硅含量的变化规律,确定了电弧炉出钢铝含量的控制范围,制定了相应的工艺控制措施,使产品成分得到了有效控制,成功生产出38CrMoAl钢,各项性能均满足技术要求。 相似文献
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研究了不同精炼处理工艺对铝液精炼效果的影响,分析了精炼工艺对不同变质剂变质效果的影响。结果表明,氩气旋转喷吹技术与盐类精炼复合的精炼工艺,可提高铝液的精炼效果;氩气旋转喷吹精炼与钠盐变质处理同时进行的复合工艺,可降低钠盐变质处理时的吸气倾向;氩气旋转喷吹精炼能减少铝液中锶的烧损,提高Sr的变质效果。 相似文献
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钢液成分控制是RH真空处理过程中除脱气、脱碳、脱氧等功能外的一项重要功能.目前,固定式上、下料仓组合投料系统容易在长期频繁投料后密封性下降,经常造成钢液合金成分失控、真空投料能力下降、真空泵抽气时间延长等缺陷,严重影响了真空精炼的效率和品质.另外,这种投料系统的密封结构不易检修与维护,增大了漏料和漏气的可能性.为了严格控制钢液成分,生产出高质量、高附加值的精品钢和特种钢,中国重型机械研究院股份公司研究并开发了一种密封性、准确性、快速性和维护性良好的新型离合式真空加料装置,已应用于国外汽车板RH精炼项目中,取得了令客户满意的效果. 相似文献
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快速凝固耐热铝合金粉末脱气研究 总被引:1,自引:0,他引:1
描述了FVS0812合金粉末压坯在整个脱气过程中温度—脱气量关系,得出700K左右为该合金最佳脱气温度。借助X射线光电子能谱(XPS)对比分析压坯在真空加热除气与空气中加热后粉末表面氧化膜微观结构的不同,发现脱气者较未脱气者氧化膜薄30%以上,Fe、V等元素只分布在氧化膜内层。 相似文献
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Conclusion This concept for the recycling of argon gas for degassing liquid aluminum upon the removal of hydrogen promises significant
savings and only limited expense for system construction and maintenance. The size chosen for the system is somewhat arbitrary
because the necessary control functions respond to an in-line sensor. The recycling of argon also promises a savings in fuel
costs. Any unforeseen malfunction of the unit would not interfere with the degassing operation. Preliminary experiments show
that a commercial catalyst can readily achieve the required reaction rates, and the optimization of bed temperatures has been
studied. if future funding became available, a complete (two-column) model of the system with the associated valves, relays,
etc., could be built to test the durability of one or more catalysts to repeated cycling. Otherwise, the system seems to be
suited for commercial development and adoption. A companion innovation for the closedloop degassing/fluxing of nitrogen-chlorine
represents a potentially complementary process for the treatment of liquid metal baths.
Author’s Note: All references to ton measurements are U.S. tons. 相似文献
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精炼及破空对镍基合金中氧氮含量的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
采用真空感应法熔炼镍基合金,测定了精炼后合金的氧、氮含量,并观察合金中的夹杂情况.研究了精炼、破空处理对合金中氧、氮含量及夹杂的影响.结果表明:真空感应熔炼镍基高温合金在精炼的初始阶段,氧的脱除速率较大,主要通过氧与碳的还原反应生成CO气体进行;精炼后期氧元素的脱除速率有所降低.合金中氮元素的排除主要依赖高温和高真空作用,氮元素排除速率受CO的生成和排出影响.合金中的氧、氮含量与合金中的夹杂含量相关,精炼期间合金中Al2O3夹杂与高温液态金属中的氧元素之间存在动态平衡,随精炼时间延长合金中Al2O3夹杂分解,合金中夹杂含量及氧、氮含量均降低. 相似文献
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J. Duflot J. Verge E. Spire 《JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society》1961,13(6):417-418
During vacuum degassing of molten metal in a ladle, only the upper layers of the metal are subject to the action of the vacuum. In order to increase degassing efficiency, IRSID developed the bottom bubbling technique. This paper describes the process and presents results of pilot-plant tests. 相似文献
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多管真空循环脱气系统循环流动模型 总被引:4,自引:0,他引:4
发展一个分析两管和多管真空循环脱气系统的循环流动特征数学模型,采用空间变密度的均相流模型模拟上升管中的气液两相流动,使用纯液相和气液两相之间的密度差作为系统中循环流动的驱动力,上升管中的气相体积分率是通过移植和修正喷气搅拌钢包含气率模型获得,利用空度技术处理包括钢包、真空室、上升管和下降管在内的复杂几何系统的流场计算,使用本模型对两管和多管真空循环脱气系统在喷气量为5-35L/min情况下进行数值模拟,计算的下降管出口处的速度分布与文献中的测量值很接近,分析计算结果表明,多管系统中的速度分布比两管系统的速度分布均匀,即在下降管面积相同的情况下,多管系统的循环流量大于两管系统的循环流量,示踪剂扩散的模拟结果亦清楚展示了两种系统中流动特征的差别。 相似文献
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低压铸造过程铝熔体的氢含量变化 总被引:1,自引:0,他引:1
在不同的压缩空气相对湿度下,试验测定了低压铸造过程中液态铝合金氢含量的变化。结果表明,尽管真空精炼具有很强的除气能力,但低压铸造的除气效果与压缩空气的相对湿度有关。潮湿的空气会造成含氢量的波动,干燥的压缩空气更有助于获得高质量的铝合金液。 相似文献
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