共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
通过对新一代洁净钢生产流程中主要元素选择性氧化还原的热力学分析,并结合首钢京唐公司铁水"全三脱"生产洁净钢的技术实践,研究了新一代洁净钢生产流程中S,P,C等主要元素的控制规律,并对新一代洁净钢生产流程进行了理论解析,提出了需要进一步解决的若干工艺问题.研究表明:采用CaO/CaF2脱硫剂的KR法脱硫,可使铁水中S含量稳定地降到0.0020%以下,终点硫的控制主要取决于脱磷转炉中的回硫量,减少废钢和渣料等辅助材料带入的S以及适当提高脱磷炉渣碱度是减少半钢回硫量的关键;在较低温度(1300 1350℃)和较高氧位条件下造碱度合适的渣,是脱磷转炉实现脱磷保碳的关键,对于冶炼普通低磷钢,将脱磷炉半钢P控制在0.03%以下,则可将脱碳转炉终点磷控制在0.006%以下,而对于冶炼超低磷钢,则需将半钢P含量控制在0.008%以下,转炉终点磷可以降低至0.0020%以下;脱碳转炉少渣冶炼、降低铁耗以及高碳出钢是新流程降低洁净钢生产成本和提高钢液洁净度的重要技术特征. 相似文献
3.
4.
电弧炉炼钢碳化硅白渣工艺的脱氧与脱硫 总被引:1,自引:0,他引:1
理论计算和实践表明,在电弧炉上采用碳化硅代替硅铁粉和碳粉的白渣还原工艺,可强化钢的脱氧和脱硫效果;提高电炉炼钢生产效率;降低吨钢电耗和生产成本。并指出,采用喷吹技术会进一步改善该工艺的炼钢技术经济效果。 相似文献
5.
在三吨电弧炉上进行快速双渣法冶炼ZG32Cr06钢种工艺试验表明:电弧炉快速双渣法(即快白渣法)冶炼,在节约能源、提高产品质量、缩短冶炼时间、节约原材料降低成本、提高炉体寿命、简化操作以及减少环境污 相似文献
6.
电炉单渣冶炼是基本上取消炉内还原过程,氧化渣下出钢,包内强制脱氧、合金化的一种快速炼钢法。试验表明,在电炉上采用单渣工艺冶炼碳素铸钢,工艺稳定,质量可靠,经济效果明显,且冶炼操作简化,炉前劳动条件有所改善。铜铸件的质量主要是通过钢的化学成分(表1)和钢液温度控制加以实现的。 相似文献
7.
8.
一、前言在陕西延河水泥机械厂平均装容5吨(变压器容量为2700KVA)的碱性炼钢电弧炉上进行了单渣法冶炼碳素铸钢(ZG35、ZG45)的生产试验(21炉),嗣后进行了试生产。结果表明,在电炉上采用单渣工艺冶炼中碳铸钢,工艺稳定,钢的质量能够满足相应技术条件要求。与双渣工艺相比,它具有很好的技术经济效果和社会效益。单渣工艺的要点是:提高装料时垫炉底石灰的比例(≥3%),熔化末期和氧化前期,注意流渣、补渣操作,控制[P]为0.025%以下,提高前期硫的渣-钢分配比;氧化后期,规定炉渣高碱度和良好流动性、熔池高温度和良好的沸腾,在确保完成钢的各项精炼任务的同时,使[S]≤0.05%,出钢前要求较小渣量(≤4%)、较高碱度(≥2.5),炉内加锰搅拌熔池后5分钟内出钢; 相似文献
9.
为了实现低硫洁净钢种(w([S])≤0.006%)的稳定生产,通过对渣钢间脱硫反应热力学计算,在结合某厂生产实践的基础上,分析了该厂120 t转炉冶炼低硫洁净钢种时相关增硫因素,提出减少KR脱硫渣、废钢和造渣料等入炉原辅料硫质量分数和优化转炉冶炼工艺参数等控制措施,为转炉冶炼低硫钢水和加强终点硫控制提供参考借鉴。结果表明,控制入炉原辅料钢水增硫质量分数Δw([S])≤0.008 22%,转炉终点温度为1 640~1 680 ℃、炉渣碱度为3.0~4.0、渣中w((FeO))为10%~18%、渣钢硫分配比LS为5.11~8.16、转炉终点硫质量分数合格率由80%提升至98%。 相似文献
10.
本文简略介绍本所研制的喷射冶金设备用于电炉炼钢和钢包精炼的工艺概况和初步效果。试验证明我所研制的喷射冶金设备结构简单实用,运转可靠,出粉均匀,喷射稳定,对各种粉料的适应性强,能够胜任冶金工艺的各项要求。电炉炼钢氧化完毕后向熔池喷射焦碳粉,碳的回收率稳定在70—75%之间,增碳命中率达90%以上,可以取代全部配料生铁,节约配料成本7—18元/吨。还原期向电炉熔池喷射碳化钙粉料,强化精炼,可以缩短冶炼时间20分钟,提高生产率10%。向钢包内喷射CaSi,CaC_2或稀土硅铁等粉料,不仅可以稳定地脱硫和脱氧50%以上,而且极为有效地减少夹杂物数量,改变夹杂物形态,保证钢的良好纯净度,从而明显地改善钢的机械性能,使一些钢种的低温和横向冲击韧性提高三分之一乃至3—4倍。喷钙处理后钢的性能和夹杂物达到或接近电渣钢的水平。 相似文献
11.
《中国有色金属学会会刊》2018,(12)
对适宜于预还原电炉法冶炼钒钛磁铁矿的较高品位钛渣的组成进行研究。根据热力学分析结果和相图中的低熔点区域,建议的高品位直接还原电炉钛渣组成为约50%TiO_2,8%~12%MgO和13%Al_2O_3 (质量分数),二元碱度范围为0.8~1.2。电炉及感应炉验证实验表明,在所推荐的钛渣组成下,可实现渣铁的成功分离。所得的含钒铁水含有0.681%V和0.267%Ti (质量分数);所得钛渣以黑钛石(MgTi_2O_5)为主要物相,其TiO_2品位为52.21%(质量分数)。所得钛渣可满足后续采用酸法浸出回收钛的要求。 相似文献
12.
一、前言电弧炉传统冶炼工艺的特点是钢液要在白渣下长时间保持进行扩散脱氧。优点是能够对钢液进行充分脱氧、脱硫,故钢中夹杂含量一般较低。但是该工艺的缺点是钢液易吸气。炼钢还原期由于碳氧反应基本停止,钢中气体含量会不断增加,特别是过分延长还原期,该缺点就更为突出,而且电能、造渣材料消耗多,炉衬侵蚀加剧。因此缩短、甚至完全取消还原期是当前炼钢节能的一项重要技术措施。电弧炉单渣冶炼技术早在四十年代已由英、美等国提出并作为一种常规的冶炼工艺应用于生产,到1976年美国单渣钢的产量约占电弧炉钢总产量的三分之二。国内早在五十年代就开展过单渣钢的试验 相似文献
13.
通过45钢LF炉精炼渣工业试验,介绍了45钢渣系成分设计、工艺过程控制和造渣料加入量的测算方法;分析了精炼渣中各成分含量对钢水脱硫、脱氧效果的影响。试验证明,45钢LF炉精炼渣质量分数控制在CaO:45%~55%;SiO2:10%~20%;Al2O3:15%~25%;MgO:8%~10%;碱度R:2.5~3.5;w(FeO)+w(MnO)<2.0%范围内,钢水脱硫率高、脱氧效果好、吸附夹杂物能力强,可满足45钢高质量生产。 相似文献
14.
15.
16.
17.
18.
19.
以提升H08A钢优质品比例为契机,开展低磷低硫H08A焊条用钢研制工作。炼钢厂采用双渣炼钢法,在低温时倒渣,提高冶炼碱度,实现脱磷率平均达到94%。脱硫不仅关注铁水脱硫和钢水脱硫,还要加强回硫的控制,要求铁水经脱硫处理后,扒渣达到镜面效果,加入废钢均是精料废钢,生产前落实入炉料含硫情况,规范转炉操作减少转炉残留渣。采取这些措施后,在原来H08A的基础上,磷含量和硫含量(质量分数)满足不大于0.007%的要求,完成低磷低硫H08A的研制。 相似文献
20.
据苏刊《钢》报道,苏联某炼钢厂的第1平炉车间研制成并采用了加铝渣预脱氧法冶炼碳素钢和低合金钢。经过多次冶炼实践表明,在乎炉内妥善利用铝渣前提下(用料斗或惰性气流搅拌),钢液脱氧5—10min,可保证生产所需含碳量的钢。此外,出钢温度比第2平炉车间低30—40℃,最终渣碱度较高且稳定。因此钢液的回磷率处于普通水 相似文献