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对手把座产品冲压成形工艺进行了详细的技术分析,指出了产品凸台成形难点所在,通过正确的产品工艺设计和模具设计及工艺改进,解决了产品成形中的质量问题,达到了产品技术要求,采用ST12板料已正常批量生产. 相似文献
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针对绝缘体上个别孔径出现的尺寸偏小的问题,分析了产品结构及模具结构,用MoldFlow优化了注射成型工艺,确定了引起塑件尺寸偏小的具体原因,提出了解决方法并进行试验验证,解决了孔的尺寸问题,提高了塑件质量,保证了生产的顺利进行。 相似文献
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结合公司水压机及操作机设备参数,制定风机轴制造工艺。在生产试制过程中,产品出现轴颈冒口端缩孔残留的质量问题,最终影响锻件尺寸,导致坯料利用率难以提升。针对该质量问题分析原因并优化工艺,有效解决了该质量问题,最终得到质量稳定,满足尺寸要求的锻件。 相似文献
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简要介绍了氮气炉钎焊工艺的基本特点,详细阐述了管带式换热器氮气炉钎焊工艺参数的确定方法,对产品摆放密度、钎焊夹具等影响钎焊质量的重要因素进行了分析和探讨,通过工艺试验,确定了合理的钎焊工艺参数和产品摆放密度,提出了解决钎焊质量问题的方法。 相似文献
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在分析翼子板结构和工艺特点的基础上,制定了包含5道工序的冲压工作内容。将Autoform软件分析模拟与设计经验相结合,利用UG软件对翼子板成形工序进行了三维建模,对翼子板成形过程中可能出现的冲击线、刚度不足等成形缺陷的原因进行了分析,并给出了预防对策。可以通过调整冲压方向来解决拉延冲击线问题,调节进料速度解决成形迹线问题,调整拉延筋和增加工艺凸包解决零件强度和刚度问题。对成形工序进行模拟分析,实现了工艺补充的优化。模具调试结果表明,冲压工艺设计优化合理,消除了表面缺陷,保证了产品的表面精度和成形质量。 相似文献
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防锈铝合金板制作的箱体具有质量轻,耐腐蚀性好的优点,但其室温下低的伸长率给冲压产品、冲压工艺设计及模具制造和调试带来很多难题.针对一种小批量防锈铝合金箱体端板零件的产品特点和存在的工艺问题,通过深入的工艺分析,并结合CAE分析,设计出合理的拉延工序件及模具结构.经过反复调试,解决了成形过程中起皱、开裂等问题,并实现一套单工序模具完成两项工艺内容,生产出合格产品,提高了生产效率. 相似文献
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针对呋喃树脂宝珠砂铸造工艺手工生产的产品出现产品尺寸不稳定,加工后内部质量缺陷的现象,在铸造工艺设计、现场操作及模具设计等方面优化改进,从而解决批量生产中存在的质量问题。从技术管理、质量管理、生产管理的角度介绍了产品的生产过程,强调了只有加强现场精细化管理和严密的过程控制、细致的工序培训和提高员工的质量意识,才能有效的保证产品的质量稳定和持续的提高。 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2017,(2)
针对新一代高性能发动机油底壳,利用同步设计改进产品结构,应用高压油道钢管嵌件特殊工艺。改进钢管形状、制造工艺,缩小形位公差,提高定位精度和一致性;改进模具设计,提高钢管嵌件安装及压铸过程的稳定性;运用钢管预热和滚花工艺,解决产品的泄漏问题;研发钢管嵌件清洗及防锈工艺,解决产品压铸及加工过程中的管件生锈问题,有效地保证了产品高压油道的气密性能和清洁度,使产品设计成功并进行量产。 相似文献
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以本公司生产的高速动车组牵引变流器骨架吊耳承载焊缝在试制中出现焊缝质量问题为例,结合相关的文献资料与笔者操作经验,进行了异种钢MAG焊焊接工艺验证与操作方法改进,解决了该产品仿真试验中出现的焊接质量问题,实现了MAG焊工艺在异种金属焊接中的实际应用。 相似文献
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齿座冲压工艺改进及模具设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对齿座加工过程中难以满足形位公差要求等质量问题,对原加工工艺进行了系统分析,找出了原因。通过对零件的部分结构进行改进和将原弯曲模改进成压槽-弯曲复合模等措施,解决了原加工工艺出现的质量问题,有效地提高了生产效率及零件的加工质量,优化了工艺,降低了操作人员的工作强度,满足了产品要求。 相似文献
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呋喃树脂宝珠砂铸造工艺手工生产转向节端盖铸件尺寸不稳定,加工后产品内部存在缺陷。根据转向节端盖的技术及使用要求,从铸造工艺设计、现场操作及模具设计等方面对生产进行优化,解决了批量生产中铸件存在的质量问题。从技术管理、质量管理、生产管理的角度介绍了产品的生产过程,强调加强现场精细化管理、过程控制、工序培训和员工质量意识,才能有效地保证产品质量稳定和持续的提高。 相似文献