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相似文献
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1.
曹德辉  戴晟  王金芳 《电力建设》2012,33(1):109-112
针对超超临界发电机组锅炉Ⅰ级减温器12Cr1MoVG钢集箱三通焊接接头出现裂纹的问题,讨论12Cr1MoVG钢的焊接性和集箱三通焊接接头裂纹修复的技术难点,详细介绍从焊前准备到焊后检验整个过程的焊接规范和焊后热处理工艺。焊接检验结果表明该补焊修复工艺可以保证减温器12Cr1MoVG钢集箱三通焊接接头的补焊修复质量。  相似文献   

2.
针对珠光体耐热钢15X1M1Φ焊接性能差、易产生裂纹的缺点,提出了采用E5515—B2—V(R317)焊条及根部充氩保护、焊后立即进行热处理的焊接新工艺,并与旧的焊接工艺进行了对比,确保了主蒸汽管道焊口的安全运行。  相似文献   

3.
102钢与12Cr1MoV钢小径管焊接热循环试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对现场实际焊接的102钢与12Cr_1MoV钢小径管焊口热循环测定,由t8/5说明:102钢小管焊接时焊后不会出现冷裂纹,焊后不必进行焊后热处理。  相似文献   

4.
电站锅炉安装中已普遍采用了T91钢与12C r1MoV钢异种钢接头。异种钢接头的焊接质量,主要取决于被焊金属的物理-化学性能及焊接时所采用的焊接工艺。本文从焊材选择、工艺参数、焊接热规范等几个方面时T91/12Cr1MoV异种钢接头的焊接工艺作了详细介绍。  相似文献   

5.
对某1 000 MW超超临界发电机组屏式过热器管屏进口段T23/12Cr1 MoV异种钢焊接接头的失效进行了试验分析.宏观与微观检查表明,裂纹沿管子焊缝周向分布,开裂起始于12Cr 1MoV管内壁粗晶粒热影响区,扩展至1/3厚度处进入焊缝,在焊缝中继续扩展至管子外壁.通过力学性能试验得出失效的主要原因是热影响区及焊缝的硬度高而塑韧性低,建议进行焊后热处理,以改善接头塑韧性和消除焊接残余应力.  相似文献   

6.
通过对多种焊接方法的对比试验,确定采用变位脉5冲钨极氩弧焊焊接T91与1Cr18Ni9异种钢接头的焊接工艺,该工艺焊后无需热处理,且工艺简单,成形美观,质量稳定,适合培训、考核、制作等.  相似文献   

7.
珠光体耐热钢15X1M1φ的焊接新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对珠光体耐热钢15X1M1φ焊接性能差、易产生裂纹的缺点,提出了采用E5515-B2-V(R317)焊条及根部充氩保护、焊后立即进行热处理的焊接新工艺,并与旧的焊接工艺进行了对比,确保了主蒸汽管道焊口的安全运行.  相似文献   

8.
由于Q420钢冶炼时加入V、Ti、Nb等强烈碳化物形成元素,对焊缝性能造成不良影响,使其焊接性能不够稳定。与Q345普通低合金钢相比,Q420低合金高强度钢焊接难度大,焊接技术要求高,应制定严格的焊接工艺施焊。通过采用焊接热影响区最高硬度试验及斜Y型坡口焊接裂纹试验,结果表明:Q420B钢焊前可不预热,焊后也不需采用任何热处理工艺。但结合Q420B钢材的韧脆转变温度,当环境温度低于0℃时,应进行焊前预热150℃,以避免产生冷裂纹。  相似文献   

9.
主蒸汽管道热电偶套管焊缝开裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了河南省某发电有限责任公司1号机组主蒸汽管道热电偶套管焊缝开裂的原因,认为未对母材进行预热和热处理、焊接存在缺陷及应力等是造成开裂的原因.对此,制定了M+A异种钢的焊接工艺,如选择Inconel型焊条,焊前须对母材预热到250~300℃,焊接过程中尽量采用小规模焊接,焊后对焊材保温缓冷,选择合适的热处理温度等.  相似文献   

10.
T91锅炉热强钢管焊接性能的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨宣进  黄新民 《广东电力》2009,22(12):45-49
以国产焊接用T91锅炉热强钢管为主要研究对象,根据焊接线能量、焊前预热和焊后热处理等条件对焊接的影响设计了试验的正交方案,并用硬度试验、断口扫描、电镜观察等多种试验和分析方法对其焊接成品进行了焊接性和冷裂敏感性等方面的研究。结果表明:采用焊前预热150℃以上、小热输入多层焊、焊后(770±10)℃、1 h高温回火工艺能降低T91钢焊接热影响区的淬硬倾向及焊接接头中的扩散氢含量,使得马氏体中的碳得到充分的扩散以形成回火索氏体,改善了T91钢管接头的韧塑性。  相似文献   

11.
张敏  李波 《江西电力》2008,32(3):14-17
针对T2紫铜的搅拌摩擦焊技术,对紫铜搅拌摩擦焊温度场进行了数值模拟和实验验证.结果表明,对于紫铜搅拌摩擦焊,焊接时工件温度较高,焊接区最高温度接近700℃,温度分布以搅拌头为中心,呈放射状向四周逐步降温.  相似文献   

12.
基于热弹塑性耦合分析理论,采用有限元数值模拟的方法,分析了特高压钢管塔插接环焊法兰节点的焊接热效应影响.结果表明,采用有限单元法分析焊接非线性热传导问题是适宜的;焊接的高温融熔作用将导致材料不可逆的塑性变形,冷却后在焊缝附近出现颈缩现象,钢材脆性增加;受焊缝及其附近区域温度场的影响,构件冷却后在焊缝附近形成焊接残余应力影响区;根据1 500℃焊接温度,30℃常温边界的Q345钢材计算结果,最大轴向残余应力达设计屈服强度(345 MPa)的44%,深度影响区约为4倍焊角尺寸的范围.  相似文献   

13.
高温主汽用15X1M1Φ钢接头失效及解决措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究俄供机组高温运行后的大口径厚壁管道15X1M1Φ钢(对应中国牌号15Cr1Mo1V)在焊接接头出现的大量横向裂纹问题,取样进行了各种宏观、微观检验分析,进行了失效原因分析、多种焊接工艺试验及评定。分析表明:原安装工艺施焊的焊缝金属表现为低塑性、低韧性状态,开裂性质为高温下运行后发生的焊缝再热开裂,并非运行方式所致。根据再热开裂原因,改进了焊条成分并优化了焊接工艺,可有效防止高温运行再热开裂,确保接头的高温热强性能达到设计要求,保障机组安全运行。  相似文献   

14.
通过焊前准备、焊接工艺规范、施焊过程、焊后热处理和检验分析等几个方面详细阐述了P9 1钢的焊接工艺。该工艺操作简便,减少了焊接缺陷,提高了焊接速度和焊接质量。  相似文献   

15.
针对珠光体耐热钢 1 5Χ 1М 1Φ焊接性能差、易产生裂纹的缺点 ,提出了采用 E5 5 1 5 - B2 - V (R31 7)焊条及根部充氩保护、焊后立即进行热处理的焊接新工艺 ,并与旧的焊接工艺进行了对比 ,确保了主蒸汽管道焊口的安全运行  相似文献   

16.
朱志前 《热力发电》2006,35(8):48-48
为保证焊接工艺质量,《T91/P91钢焊接工艺导则》规定,壁厚大于70mm的管子焊接要求在焊至(20~25)mm时停止焊接,进行后热处理,探伤合格后继续施焊。DL/T819—2002《火力发电厂焊接热处理技术规程》规定,P91管子的焊接如要进行后热处理应该冷至100℃~120℃并恒温(1~2)h再进行。  相似文献   

17.
为了研究俄供机组高温运行后的大口径厚壁管道15X1M1Ф钢(对应中国牌号15CrlMolV)在焊接接头出现的大量横向裂纹问题,取样进行了各种宏观、微观检验分析,进行了失效原因分析、多种焊接工艺试验及砰定。分析表明:原安装工艺施焊的焊缝金属表现为低塑性、低韧性状态,开裂性质为高温下运行后发生的焊缝再热开裂.并非运行方式所致。根据再热开裂原因,改进了焊条成分并优化了焊接工艺,可订效防止高温运行再热开裂,确保接头的高温热强性能达到设计要求,保障机组安全运行。  相似文献   

18.
李毅 《西北电建》2007,(3):30-34
印度西孟加拉邦加尔各答Sagardighi电厂和Durgapur电厂建设工程3×300MW机组锅炉高温过热器出口集箱,规格m609.6×110mm采用国产钢材12CrlMoVG,现场安装焊接采用印度焊接材料,本文结合该集箱厚壁、大直径管焊接的工艺特点,对焊前预热、层间温度、焊接工艺、焊后热处理进行了阐述,强调了12CrlMoVG采用印度焊接材料焊接时,应严格充氩气保护、预热、层间温度及焊接线能量的控制,并采用多层多道焊,后热,焊后热处理。实践证明,根据此焊接工艺能获得良好的焊接接头。  相似文献   

19.
桥电五期1#炉低温再热器低合金小径管焊口,制造厂首次采用摩擦焊焊接工艺,本文通过对其焊口进行强度试验、使用性能试验和金相分析,比较了摩擦焊与熔化焊安全性能的差异,得出了摩擦焊焊口安全性能可靠性的结论,保障了电力生产的安全运行。  相似文献   

20.
韩道永 《电力建设》2013,34(1):62-65
为解决国内1 000MW级超超临界火电机组主蒸汽管道用P92钢焊后热处理工艺的选定问题,采用柔性陶瓷电阻主、辅加热器同时加热管道内外壁、两端封堵的热处理工艺进行主蒸汽管道焊后热处理,得到了焊缝内壁温度达740℃以上、内外壁最小温差为15℃的热处理效果。针对宁夏灵武电厂二期工程1 000MW空冷机组,进行了主蒸汽管道用P92钢进行焊后热处理试验,试验结果表明,采用该热处理工艺对P92钢进行焊后热处理,特别是对厚壁管道进行焊后热处理,可以保证恒温过程中焊缝内壁温度符合P92钢回火温度要求,从而保证了焊接接头综合机械性能的均匀性。  相似文献   

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