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我厂1200t/d熟料新型干法水泥生产线,生料采用石灰石、砂岩、粉煤灰、河泥、风积沙和硫酸渣六组分进行工艺配料,熟料烧成系统采用成都院带CDC分解炉的单列五级低压损预热器窑,回转窑规格为书3.3m×52m,设计熟料生产能力为1200t/d,熟料冷却系统采用LBTF1400型第三代控制流篦冷机。现结合生产实际,对RF5/1200预分解系统、LBTF1400篦冷机和巾3.3m×52m窑在生产过程中的用风控制体会介绍如下。 相似文献
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1000t/d预分解窑系统热工标定及改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司1000t/d熟料的新型干法水泥生产线由南京水泥工业设计研究院设计,φ3.2m×50m回转窑,分解炉采用南京院开发的NCⅢ型双喷腾管道式分解炉,分解炉出口带有φ2.51m×42m的鹅颈管道,冷却机为第二代推动篦式冷却机.自2001年8月投产,经过几年的摸索实践,现熟料产能1200t/d,超出设计能力20%,年产熟料40万吨。但存在预热器回灰量大、熟料热耗高及简体温度高等问题。 相似文献
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工业废渣在1200t/d生产线的综合利用 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司1200t/d生产线于2005年5月投产,采用石灰石、砂岩、黏土和硫酸渣配料。经过一年多的运行,窑产量基本在1150~1200t/d,生料投料量在75~80t/h,窑速控制在3.5-3.8r/min,投料稍微高一些就会出现分解炉塌料,质量不稳,且熟料热耗在3680kJ/kg以上。2007年公司利用周边地区工业废渣较多的有利条件,用工业废渣替代大部分原料,改善了熟料的易烧性。 相似文献
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0前言1996年前,韩国三星水泥制造公司丹洋水泥厂(以下简称三星公司)已拥有4条带新型悬浮预热器的水泥熟料生产线,原熟料产量:#1窑、#2窑均为1925t/d,#3窑3300t/d,#5窑6000t/d。后该厂分别于1985年、1990年和1992年,采用三菱重工开发的流化床分解炉(即MFC炉)技术对#1~#3窑的窑系统进行了技术改造;改造后,这3台窑的生产能力分别提高到4152t/d、4100t/d和5617t/d;至1996年,熟料总生产能力约为20000t/d熟料。1996年1月,三星公司新建1条910… 相似文献
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四川兰丰水泥厂5000t/d水泥熟料生产线采用了Ф4.8m×74m回转窑加5级悬浮预分解系统,设计使用无烟煤生产。该线于2010年6月投产并使用烟煤生产,经短期的试生产调试后,系统生产稳定,熟料产量超过5500t/d。但自2010年6月投料至2011年3月,在不到一年时间内,分解炉锥体部分先后出现多次烧穿现象, 相似文献
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我公司熟料烧成采用的是SLC-S型预分解窑系统,设计产量为2000t/d,实际产量已达2300t/d。运转一段时间后,出现温度倒挂的现象(C5出口温度高于分解炉出口温度),分解炉伴有塌料,fCaO含量增加,熟料强度下降。本文对此进行分析。 相似文献
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我公司3号窑规格为Φ4m×60m,是经过改造的离线喷腾型窑外分解窑,分解炉为Φ3.8m×18m。原采用烟煤作燃料,设计熟料生产能力为1320t/d,实际熟料生产能力可达1480t/d。为了充分利用当地的无烟煤资源,公司于1998年2月开始在3号窑采用无烟煤掺量占70%的混合煤。1二次加高分解炉的改造过程为延长煤粉在炉内的停留时间,有利于煤粉完全燃烧,将分解炉加高了3m,增加炉容积34.74m3。并在炉中增设缩口,提高炉内煤粉与气体的相对运动速度和混合程度。在试生产中发现,1)时常有未燃尽的煤粉经分解炉、上… 相似文献
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RSP系统是由日本小野田水泥公司于1972年在240t/d试验窑上研究开发成功的,并在此基础上,于1974年在大船渡水泥厂建立了3000t/dRSP生产线。经放大进一步验证,证明该烧成系统的单位容积产量可达160kg熟料/(m~3·h),热耗可降至3093kJ/kg熟料。不仅如此,窑外分解窑的结 相似文献
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青海宏扬水泥公司4 000 t/d熟料预分解窑水泥生产线海拔高度3 315 m,设计时实施高海拔校正,该项目烧成系统热耗比平原地区增加15%左右,海拔系统产量修正系数约为0.73。烧成系统设计采用了一套改进型双列五级CDC二代预热预分解系统、Φ4.8 m×72 m回转窑和第四代S型篦式冷却机等设备组成的窑外分解煅烧系统,日产熟料4 000 t,熟料烧成热耗3 554.36 kJ/kg(850 kCal/kg)。本配置在平原地区,其熟料生产能力可达到5 500 t/d左右。建议业主在适当时机增设窑头膜法富氧助燃节能装置,但增氧方式值得认真论证,不可盲目照搬其他工业的成功经验。 相似文献
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我公司二线是2005年投产的日产2500吨熟料预分解窑生产线,窑规格为Ф4×60m,预热器为五级双系列,分解炉采用TDF炉,投产后熟料产量在2700t/d左右,系统运转较稳定。 相似文献
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我院承担了铜陵海螺首条5000t/d国产化生产示范线的主体工程设计任务,其中整个烧成系统全部采用我院首次开发设计的预分解系统、回转窑系统、冷却机系统、燃烧器系统等技术装备。2002年10月份整个生产系统进入正常生产状态,烧成系统的喂料量为380t/h(即水泥熟料5600t/d)。在系统正常稳定生产运行后,厂院双方共同研究决定对整个生产系统进行了全面的热工标定,各项技术指标均达到或超过设计指标。其中,熟料产量达5615t/d,熟料热耗为709×4.18kJ/kg。1烧成系统技术装备特点1.1预分解系统及其结… 相似文献
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福建水泥股份有限公司建福水泥厂于上世纪70年代初建成,现有2台取料能力250t/h、跨距30m的250/30桥式斗轮取料机,担负着3台窑生产(2台1700t/d熟料的立波尔窑,1台1650t/d熟料的窑外分解窑)所需的石灰石供应任务。石灰石均化库为2个长堆式堆棚,单库储量为2万吨,堆料通过设在库顶的皮带布料小车进行,取料则通过桥式斗轮取料机取料。 相似文献
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1出现的问题我公司所在地海拔1100m,设计能力4000 t/d的生产线回转窑规格为Φ4.6 m×68 m,分解炉规格为Φ6.3 m×45.2 m,换热管尺寸为Φ4.6 m×41.7 m,分解炉炉容1530 m3.该线自运行以来,熟料产量提到4800 t/d以上时,分解炉温度提升困难,增加尾煤后分解炉出口CO浓度上升且波动大(0.03%~0.065%),煤粉燃烧不完全.分解炉出口和C5出口温度在900℃以上,炉底温度850℃左右,出现炉温倒挂,同时分解炉炉中温度随C4锥体负压波动而波动,C4锥体负压不稳,时有塌料现象.部分熟料结粒粗大、80 mm以上大球较多.给熟料产质量的提高带来困难,单位熟料实物煤耗约138 kg/t(原煤收到基热值为22186~23232 kJ/kg),熟料综合电耗约50 kWh/t. 相似文献
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我公司拥有一条带五级旋风预热器、离线型喷腾式分解炉的2000t/d熟料生产线,1995年6月投产达标,熟料冷却采用FULLER式篦冷机,燃烧器为三风道喷煤管,整个生产线采用集散式中央控制系统。 相似文献