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《炼钢》2017,(1)
通过转炉热平衡计算,建立了转炉富余热量与铁水成分和温度、废钢加入量和转炉出钢温度等工艺参数之间关系式;定义了转炉用石灰石代替活性石灰炼钢的CaO理论替代比η,并建立了石灰石CaO理论替代比与转炉富余热量之间的函数关系。研究表明:1)提高入炉铁水温度和铁水含碳量可显著提高转炉石灰石CaO理论替代比;2)铁水中的硅含量对石灰石CaO理论替代比的影响与铁水入炉温度有关,当入炉铁水温度低于1 300℃时,提高铁水硅含量能使石灰石CaO理论替代比增加;当入炉铁水温度高于1 300℃时,石灰石CaO理论替代比随铁水硅含量的增加反而下降;3)在转炉终渣碱度和出钢温度一定时,减少废钢加入量可以大幅度提高转炉用石灰石代替活性石灰炼钢的CaO理论替代比。 相似文献
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依据转炉炼钢热平衡计算的原理,阐述武钢炼钢总厂三分厂在转炉炼钢中计算铁水、废钢加入量的工作原则和应用热平衡计算进行人工修正的方法,在不添加外来增热剂和提高转炉终点控制水平的基础上,转炉废钢单耗最高达到173.15kg/t。 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1993,(1)
利用转妒熔化废钢目前,转炉炼钢法使用废钢的比例在10%左右。为了增加用量,除使用高炉铁水外,还需投入焦炭将废钢熔化。住友金属工业公司发明的新技术,是将焦炭投入转炉底部,然后采用底吹法送氧,使之燃烧,再逐渐加入废钢熔化。该方法的主要特点是完全不用铁水。经用10t转炉试验,证明该法炼的钢几乎与过去的转炉钢相同。另外,其排气的平均温度为1200℃, 相似文献
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废钢是炼钢的主要金属料之一。在国外,平炉炼钢的废钢比,美国为44%、苏联为45%;电炉炼钢的废钢比,美国为98%、日本为97%;氧气转炉炼钢的废钢比、美国为28%、日本为16%;而我国平炉炼钢的废钢比为27%、电炉为85%、氧气转炉仅为 相似文献
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随着市场及成本压力的不断增加,天津天钢联合特钢有限公司结合自身生产特点和区位优势,进行了转炉高废钢比的研究、试验和生产实践;通过转炉加焦炭、优化装入制度、废钢烘烤等措施增加废钢加入量,增加钢产量、降低吨钢铁水消耗,提高产品价格优势,提升企业竞争力。 相似文献
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近年来,随着国内废钢量的逐步增加,与国家相关部门提出的规划要求,国内外很多转炉炼钢厂都在努力增加转炉废钢的熔化能力以降低铁水消耗量。某钢铁公司针对现有4#转炉100t铁水包新建预熔预热处理工艺,使铁水包废钢比最高为8%,理论上实现降低炼钢铁水消耗约40kg/t。同时因为预熔预热后减少铁水温降,缩短了转炉冶炼所需要的时间,对企业实现节能减排起到一定作用。 相似文献
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回顾了氧气炼钢工艺的发展历程和10个里程碑事件,描述了自热式转炉、吹氧强度达5m3/(t·min)的高速转炉以及采用添加煤、二次燃烧和废钢比可达50%的他热式转炉,给出了相应的操作结果。介绍了一种基于铁水和铬矿的新工艺路线,304钢的生产成本可节省100美元/t以上。归纳了电弧炉和氧气转炉的结合并比较了二者的脱碳速度,介绍了优化电弧炉用氧的精炼烧嘴。展望了全球氧气炼钢的灵活性和发展前景。 相似文献
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本文综述我国氧气转炉炼钢的现状和发展。介绍了氧气转炉钢产量增长、钢水质量改善和扩大品种、提高炉龄、开发氧气转炉复合吹炼、冶炼过程计算机控制,以及中磷铁水和半钢冶炼工艺技术的成就和技术进步。对氧气转炉炼钢存在的问题进行了探讨,并提出了发展氧气转炉炼钢的建议。 相似文献
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本文主要内容是介绍对炼钢厂氧气顶吹转炉在吹炼过程中所需的铁水、废钢、添加剂等原料入炉配比量的称量进行联合控制,以实现转炉炼钢的自动化。这样,既改善劳动条件,提高工作效率,又获得较好的经济效益。 相似文献
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针对八钢铁水供应不足且铁水成分波动较大的问题,文中在现场冶炼数据采集的基础上,依据转炉冶炼的物料平衡、热平衡以及现场试验,研究了铁水成分、铁水重量、铁水温度、出钢温度以及留渣操作等工艺参数对废钢加入量的影响.通过采用留渣操作、适当提高铁水温度、减少辅料消耗以及适当降低转炉出钢温度等措施,转炉废钢比由16.4%提高到21.3%,脱磷率由79.3%提高到93.3%,同时石灰和白云石消耗量分别降低了3.3 kg/t钢和6.7 kg/t钢. 相似文献