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相似文献
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1.
计算空拔钢管壁厚的数表   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据周氏算式,提出了两种计算空拔钢管壁厚的数表,并通过计算实例,证明这种方法使用方便,误差小,通用性强,制约因素少。  相似文献   

2.
周宜淼 《钢管》1997,26(6):6-12
介绍了笔者的空技钢管壁厚计算算式和其图,分析了其精度。49个例子的分析结果表明,平均误差为2.30%,壁厚变化性质的判时率为95.9%;空技模模角、摩擦系数及钢管材质和状态对计算结果影响不大。  相似文献   

3.
空拔管增减壁算式精度分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
张才安 《钢管》1994,(5):32-34
分析了用计算式计算空拔管增减壁厚精度差的原因,指出了同管壁厚差、同架壁厚差、带芯棒拔制时管壁上浮是影响精度不可忽视的重要因素。  相似文献   

4.
王宗宝  金枫 《轧钢》1990,(6):17-20
空拔(无芯棒拔制)是一种重要的钢管冷拔方式,其目的是减小钢管直径,但在拔制过程中钢管壁厚也随之发生变化。因此,掌握空拔时壁厚变化的规律,对于制定冷拔工艺和提高成品管的壁厚精度,是十分重要的。到目前为止,对空拔时壁厚变化的试验研究多集中于碳素钢管在锥形模中的拔制;而国内普遍采用的弧形模空拔不锈钢管的壁厚变化则研究很少,没有可用预报的模型。结合生产实际情况,本文对此进行了试验研  相似文献   

5.
正态分布焊接热源三维温度场的解析计算   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
推导出直流和脉冲焊时移动“正态-圆形分布”热源焊接δ板厚无限大平面的三维温度场解析计算公式,并通过对1mm18-8不锈钢薄板直流和脉冲TIG焊的焊缝正、反面宽度进行计算和实测,验证了其公式的正确性,其平均误差为4.92%。  相似文献   

6.
利用连续速度场分析了圆管空拔过程,建立了空拔壁厚变化量计算式。经验证,该式计算的空拔壁厚变化量与实际值基本一致,可用于工程计算。  相似文献   

7.
分析了空拔时影响钢管壁厚尺寸的因素,采用线性回归分析法确定了定壁值范围,通过生产验证,二元回归分析确定的方程可控制和预测1Cr18Ni9Ti不锈钢管的定壁值。  相似文献   

8.
采用非线性有限元法对弧型模和锥型模的空拔钢管成型过程进行了数值模拟,得到了钢管在整个成型过程包括入模、稳定拔制和钢管脱模以后各个阶段的位移场和应力应变场。根据数值计算结果绘制了钢管的轴向、环向及径向应力分布,根据应力分布绘制了钢管在成型前区、减径区、定径区及成型后区的三向应力状态,最后根据应力分布特点解释了弧型模和锥型模如何影响成品钢管直径和壁厚精度的机理。数值计算结果表明:采用弧型模成型的钢管直径精度高,采用锥型模成型的钢管壁厚精度高,而采用介于弧型模和锥型模之间的新型模具可以兼顾直径和壁厚的精度。研究成果对于空拔钢管模具设计和成型工艺设计有参考价值。  相似文献   

9.
圆管空拔壁厚变化分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
此文利用主应力法推导出圆管空拔壁厚变化量解析式,该式计算结果与以定常三维流协上界解析在问题结果相接近,且表达式简单,也与拔管的实验结果相一致,因而,可在圆管空拔壁厚计算时推广应用。  相似文献   

10.
试验研究表明:用适当加宽定径带的大锥角普式外模空拔钢管能显著减小钢管壁厚不均,可变增壁为减壁,当空拔总减径量较大时,可减少拔制道次。  相似文献   

11.
拉伸翻管模的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
黄早文  俞彦勤 《锻压技术》1995,20(6):52-56,42
本文分析了在轴压式翻管模上翻管,翻管件精度不高的原因,设计研制了拉伸翻管模。介绍了拉伸翻管模的特点和特点和工作原理及设计要点。通过理论分析,确定了拉伸翻管的几何条件和力学条件,并导翻管力的计算式。对LF21M铝合金管坯实例工艺计算和实验结果比较,证明本文所导出的工艺参数的关系式是合理的。在所设计的模具上进行翻管,能获得高质量的翻管制件。本文的结果可作为拉伸翻管工艺分析和模具设计的依据。  相似文献   

12.
介绍了在使用无心弯管模弯曲管子的过程中存在的缺陷和采取的措施。通过采用增加弯管模具的夹紧块和镶块对毛坯的刚性约束来消除管内壁起褶的缺陷,采用固定数值法来解决管弯曲卸载后的弹性回跳的缺陷。介绍了在弯管模具设计中,前、后导向轮参数的选取方法以及根据管子的弯曲半径和弯管直径来分情况讨论其弧槽曲线的确定方法,避免在弯曲过程中弯管发生畸变,为设计弯管模具提供理论依据。  相似文献   

13.
通过建立相应的内高压成形有限元模拟模型,用Dynaform有限元分析软件进行模拟分析,研究了异型变径管成形的工艺特点、变形特征及成形参数对成形质量的影响。模拟结果表明,当变径管直径变化率较大时,自由胀形很难成形出理想成品,需采用轴向补料。采用合适的内压加载路径与轴向补料的配合方式能够显著控制起皱、破裂缺陷的产生,使较复杂的异型变径管顺利成形,成形质量较好。  相似文献   

14.
介绍了百万千瓦级核电蒸汽发生器国产化制造过程中管子-管板焊缝出现的典型质量问题.通过对蒸汽发生器管子-管板焊缝缺陷的特点和基本原因分析,探讨了管子-管板焊缝制造这一关键工序缺乏明确、详细制造规范,及供应商自身质量管理和工艺控制的问题.为进一步研究和改进蒸汽发生器管子-管板制造工艺,提高焊缝质量以及制造规范的标准化提出了建议.  相似文献   

15.
连续铸挤是一种先进的生产工艺,可以使液态金属直接连续成形,具有能耗低,废料少,生产效率高,产品质量好,设备投资少等许多常规挤压方法不具备的优点,但连续铸挤生产铝管要材处于试验阶段,仍有很多问题要解决。在大量试验的基础上,生产出了具有较好质量的1060(L2)管材,并探讨了连续铸挤法生产铝管材的工艺。  相似文献   

16.
黄春峰 《热加工工艺》1999,(4):33-34,51
介绍了扩散张口模具的结构与工作原理、毛坯尺寸及涨口力计算方法和主要工作部件的设计技术。  相似文献   

17.
谭莹  曹标  陈明  周崎  张庆安 《物理测试》2005,23(1):45-47
锅炉管在使用1年后,发生爆裂。管的工作环境:管内压力9.8MPa,温度540℃。经过扫描电镜分析、 金相显微镜分析、化学成分检测和力学性能试验,结果表明,该锅炉生产厂错将20G钢当12Cr1MoVG钢使用,由于20G钢抗高温蠕变性能比12Cr1MoVG钢低,加之锅炉管运行时超温,管壁金属长期过热运行,导致高温蠕变加速,强度下降,最终发生早期蠕变爆裂。  相似文献   

18.
李智丽 《物理测试》2010,28(5):40-40
 本文对发生爆裂的20#锅炉管进行了检测分析,检验结果表明锅炉管在运行中由于流通不畅,受阻部位温度和压力急剧升高,致使该部位管体局部过热,组织晶粒长大,难于承受过高的压力而导致该锅炉管发生爆裂。  相似文献   

19.
许四海 《大型铸锻件》2005,(4):37-37,48
管模是生产离心球墨铸铁管的模具,其毛坯的锻造成型非常困难。本文介绍了管模锻造工艺的优化过程。采用优化后的工艺,解决了管模在锻造生产中出现的各种问题,使管模的成品率大幅提高。同时也为长筒型锻件的成型提供了可靠的参考依据。  相似文献   

20.
周勇  郭胜 《轧钢》2007,24(1):30-32
通过对连续热处理过程中受到不同张力的超窄2Cr13带钢进行盐雾实验以及金相组织观察,探讨了超窄2Cr13带钢生产过程中张力对其耐腐蚀性能的影响。结果表明,当带钢所加载的张力不超过98 N(宽度减小率不超过1.8%)时,试样的耐腐蚀性能不会产生变化;当带钢所加载的张力大于98 N(宽度减小率超过1.8%)时,试样的耐腐蚀性能随着张力的增大而变差。  相似文献   

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