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介绍了邢钢烧结厂狠抓烧结生产管理、推广应用新技术、强化烧结生产措施的经验,通过以上措施.提高了烧结机的利用系数。 相似文献
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烧结机利用系数是衡量烧结机生产能力的重要指标。通过对现有用料条件和操作措施的改善及设备改进,2016年三号烧结机利用系数达到了1.261t/m~2·h,比2015年利用系数提高了0.11t/m~2·h。 相似文献
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邢钢炼铁系统工艺优化 总被引:1,自引:0,他引:1
1 概况 邢钢炼铁厂始建于1958年,过去一直以冶炼铸造生铁为主,铁系统主要生产设备为4座高炉(215m~3×3 300m~3×1),4台24m~2烧结机,3座32孔焦炉。1993~1995年,高炉利用系数分别为2.027、2.065、2.058,年产铁量60~66万t。根据公司发展规划,为了调整产品结构,增加市场竞争力, 相似文献
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邢钢现有4座高炉(215 m3×3+300 m3×1),4台24 m2烧结机.1997年以前,高炉技术经济指标落后,炉料结构不合理,强化冶炼手段不足,高炉综合冶炼强度一直徘徊在1.2~1.3,利用系数在2.05左右.经过认真分析,找出了存在的问题,从精料、技改、操作等方面采取了相应的措施,使高炉技术经济指标得到了明显改善(见表1). 相似文献
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《武钢技术》2003,41(2)
邢钢烧结厂 4台处于末期特护阶段 1 2 0m2 烧结机 2 0 0 2年不但实现产量 2 2 4万t,而且挖潜增效降本效果显著 ,综合产品可比成本降低 2 993万元。2 0 0 2年以来 ,邢钢烧结厂面临 1 80m2 烧结机开工建设、4台烧结机处于末期维护和高炉扩容带来的生产压力。为此 ,该厂认真落实精料方针 ,制定了优化烧结矿产量 ,以稳定运行保产量、提高质量的生产方案 ,采取提高烧结废气温度、强化混合料和白灰的湿润及烧结机烟道漏风的治理等措施 ,保证了烧结生产的稳定 ,实现了高炉 1 0 0 %熟料入炉 ,并形成了 6 5 %烧结矿配 3 5 %球团矿的最佳高炉原料配… 相似文献
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介绍了润滑的原理及在新设备运转初期润滑的重要作用,认为良好的润滑在邢钢烧结厂I80m^2烧结机顺利投产并达产中起到了举足轻重的作用。 相似文献
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马钢烧结厂通过提高料层高度等一系列技术改造,提高了烧结机利用系数,降低了工序能耗,取得了显效效果。 相似文献
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浅析武钢厚料层烧结的发展 总被引:5,自引:0,他引:5
厚料层烧结是一项很重要的烧结技术,具有改善烧结矿质量,降低燃料消耗等优点。本文论述了厚料层与产量、质量、能耗的关系,以及制约厚料层发展的因素,指出了实行厚料层烧结应采取的强化措施。 相似文献
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介绍了邢钢新建的180m^2烧结机利用厚料层烧结、低温烧结、匀温烧结和高氧化性气氛烧结等技术实现小球烧结过程,转鼓强度提高了10.65个百分点,FeO催化剂含量下降了1.37个百分点工艺。 相似文献
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选择了24种有机粘结剂作为烧结混合料制粒助剂。通过烧结杯试验,优选出的PG2型有机粘结剂能显著地改善混合料的透气性,提高烧结矿产量。对烧结无副作用。 相似文献
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介绍了邢钢180m^2烧结机设计中取消了热筛后,通过混合机制粒机加热水、制粒机滚煤机通蒸汽、混合料矿槽加蒸锅、提高生石灰配比等技术使混合料料温提高至露点以上,提高了烧结生产率。 相似文献