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以山东钢铁莱芜分公司50t电炉热装铁水冶炼20CrMnTiH齿轮钢实际生产数据为研究对象,利用统计学方法研究了原料铁水比对电炉冶炼吨钢电耗、吨钢氧耗及冶炼周期的影响。发现平均每增加1%的原料铁水,吨钢电耗降低4.602kW·h,吨钢氧耗增加0.147m3。电炉冶炼周期随铁水比增大开始逐步降低;当铁水比超过39.6%之后,电炉冶炼周期则随铁水比增大而略有增加,但吨钢冶炼电耗仍继续降低。铁水比达到70%以上时,吨钢平均冶炼电耗接近零。结合基于线性规划理论的优化配料计算,结果表明,随着铁水比的增加,吨钢原料消耗、电耗以及氧耗的成本之和逐渐降低。考虑冶炼周期及生产成本的综合控制,认为电炉冶炼齿轮钢最佳铁水比应为60%左右。 相似文献
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1编制直读电耗程序系统的目的冶炼电耗是电炉炼钢的一个重要成本指标,直接影响炼钢厂经济效益,如果一台电炉完不成电耗考核指标,说明生产组织是失败的。就北满特钢45t高功率电弧炉而言,该炉年产钢量为8万t,如果吨钢电耗每降低1kWh,一年就可节约近4万元。该电炉的冶炼电耗 相似文献
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本文初步探讨了电炉采用单渣法工艺冶炼普通碳钢的理论基础及试验结果,以及与传统工艺各项参数的比较.试验结果表明:该工艺切实可行,能够保证质量,冶炼时间缩短30分钟,吨钢电耗节约50度,有显著的经济效益. 相似文献
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缩短电炉钢冶炼时间,对于提高单位时间的钢产量,降低吨钢电耗效果非常显著。就3~30吨的电弧炉而言,约每0.3~3秒钟就消耗一度电,若缩短冶炼时间10分钟,则每冶炼一炉钢,一座3吨电炉就可节电200~300度,吨钢电耗可降低50~60度;一座 相似文献
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通过110t电炉应用直接还原铁炼钢效果的对比分析,阐述了加入直接还原铁对电炉钢中的残余元素(Cr、Ni、Cu)及氮含量、冶炼时间、冶炼电耗、金属收得率、电炉钢水成本等产生的各种影响,认为直接还原铁可做为优良的电炉炼钢原料用于品种钢的生产。 相似文献
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攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司(简称瑞钢)是一家以渣钢、渣铁等为原料的钢铁生产企业,主要产品为连铸坯。2021年1月起,对瑞钢电炉冶炼系统进行了调研,提出了理顺炼钢系统物流、优化工艺参数、开发低成本炼钢技术的建议。从4月26日开始,在生产时对原料配比进行了调整,通电时间得到了缩短,5月份开展了电炉发泡剂的工业试验,为进一步优化电炉工艺参数提供了依据。 相似文献
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把过热还原钢渣回炉,取代新渣料熔氧渣循环炼钢,并不影响熔氧期渣钢两相间脱磷、脱气等反应的进程;回炉的还原钢渣转化为熔氧渣时,原渣中硫量在≤1.0%条件下,虽有不同程度地向钢液回流问题,但不会延长还元期脱硫时间。实践证明采用上述工艺炼钢,实现了“一渣多用”、“双渣冶炼”、“单渣消耗”,可以大幅度地降低冶炼电耗和节约炼钢造渣材料,是当前电炉炼钢节电增产的有效途径之一。 相似文献
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本文概述了以硅铁渣粉全部代替硅铁粉在电炉炼钢扩散脱氧中的工业试验情况。试验表明:在冶炼一般钢种中可以硅渣粉取代硅铁粉,但要根据硅渣粉的硅和碳化硅的含量,适当增加其吨钢使用量。 相似文献
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莱芜钢铁总厂在电炉还原期试验采用AD粉炼钢,研究发现,AD粉加入量为2.5kg/t钢时,具有良好的化渣提温效果,可促进脱氧脱硫反应的进行;与原工艺相比,吨钢电耗降低55.3kW·h,还原期时间缩短4min/炉,炉龄由过去的53炉次提高到70炉次,并可降低材料消耗和工人劳动强度。 相似文献
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本文结合生产,在唐钢铸钢厂的5吨电弧炉上进行了煤氧强化电炉冶炼的工业性试验。冶炼20MnSi钢44个炉次的结果表明,采用煤氧强化电炉冶炼,可缩短熔化期时间20~30分/炉,降低熔化期电耗70~100度/吨钢,缩短全程冶炼时间20分/炉,降低全程电耗70度/吨,冶炼总成本约降低4%。 相似文献
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江苏淮钢集团有限公司炼钢厂现有三台5吨电炉,年产钢13万吨,主产品为20MuSi、60Si2Mn、DRA、20~#管坯钢等。1995年6月底,钢厂使用了热装铁水电炉炼钢工艺,使用初期冶炼电耗从使用前520kwh/t降至460kwh/t。经过对此工艺的不断完善,1996年5月冶炼电耗341kwh/t,6月份,降至280kwh/t,10月份179kwh/t,11月份达到最低为 相似文献
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