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磨矿是将有用矿物和脉石发生分离的关键作业,提高磨矿细度,降低磨矿成本,一直是选矿和磨机制造者追求的目标之一。在长期的选矿生产实践中,经过反复研究和试验,于1989年6月研制出了一种新型的球磨机简体衬板——圆弧波型沟槽衬板。该衬板在磨机内的排列如图1所示。它经过改变衬板的形状,使磨矿细度(-200目)提高21%,球磨机衬板的成本由原来的1.80元/t,降至0.80元/t。经测试各项技术经济指标均达到了目前国内同类产品的先进水平。 相似文献
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磁性衬板在Φ2.1m×4.5m球磨机上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
磁性衬板问世,是球磨机衬板史上的一次重大突破。应用试验表明能节约成本、节电、节球,提高球磨机作业率,同时减轻工人劳动强度,改善工作环境,提高企业经济效益。 相似文献
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目前,我厂投产的七个系列一、二次球磨机,均采用Φ3.6×4M球磨机,它是生产工艺流程中的主体设备,其主要易损件是衬板。投产以来,我厂一直采用锰钢(ZGMn13)衬板,实践证明高锰钢衬板存在以下问题。 1.消耗优质高锰钢数量大。据统计,年均消耗量达一千一百多吨。每生产一吨铁精矿消耗0.61公斤。 2.成本高。根据投产以来成本平均计算,每生产一吨铁精矿,衬板消耗为0.90元。1983年消耗衬板一项就达一百六十多万元。 相似文献
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磁性衬板在φ2.1m*4.5m球磨机上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
磁性衬板问世,是球磨机衬板史上的一次生大突破。应用试验表明能节约成本,节电,节同作业率,同时减轻工人劳支强度,改善工作环境,提高企业经济效益。 相似文献
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围绕着降低球磨机的能量及介质消耗,国外对球磨机衬板形状进行了大量研究工作,取得了一些进展。其中当首推角形螺旋衬板(简称ASL)系统的研制和采用。角形螺旋衬板系统以其明显的经济效果引起了各国的重视,发展较为迅速。角形螺旋衬板系统最初是由奥地利瓦格纳—比罗公司(Waagner—BiroAG)研制的。近十年来已在美国,智利和菲律宾等国大型选矿厂的近50台球磨机上采用,效果甚佳。与常规衬板相比较,一般可降低能量和介质消耗量10~20%左右,处理能力略有提高,磨矿产品粒度分布特性保持不 相似文献
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我国选矿及水泥等工业部门所用的球磨机衬板,大都使用成本昂贵的高锰钢制造,而高锰钢并不完全适合于在球磨机条件下工作,如此,造成了经济上的不合理性。为了解决这一问题,本工作以稀土镁合金球化处 相似文献
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本文以铜陵有色金属公司铜山铜矿2台常用φ3.2×3.1m格子型球磨机为例,阐述了球磨机衬板改型和衬板材质的改进与提高球磨机衬板使用寿命的关系。 相似文献
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生产实际表明,将传统的黑钨精矿水球磨改为液确球磨工艺,既减小了对球磨机衬板和钢球的磨损,又提高了碱煮的分解率、减少了片碱的用量,降低了成本,是现有钨冶炼中一项行之有效的方法。 相似文献
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双金属复合球磨机衬板投产江都市电力器材总厂针对国内球磨机衬板耐磨性差、易变形且无法与硬度高的磨球匹配使用的缺点,应用专利技术成果,在国内率先研制生产成功立浇双金属复合球磨机衬板,填补了国内一项空白,于最近通过了电力部电力机械局组织的新产品鉴定,并投入... 相似文献
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球磨机是选矿工业中的主要设备。为了保护球磨机筒体内表面不受磨损和控制钢球在简体内的运动轧迹,筒体内铺有高锰钢衬板。主要介绍球磨机衬板装在不同部位,应选不同材质的衬板。 相似文献
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《有色金属(冶炼部分)》1975,(8)
我厂球磨机原来使用短块波形筒体衬板,存在问题较多:使用寿命较短,维修工作量大,固定螺钉多、易断,漏矿频繁。 针对以上存在问题,从1971年逐步将短块波形筒体衬板改为长条衬板,现在在5台球磨机上使用5套。通过几年的使用,证明有如下优点。 相似文献
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该厂φ900×1500mm球磨机上采用橡胶衬板后,节省了钢材;省电,比锰钢衬板节电25.4%;降低噪音,改善了操作条件;磨矿效率与用锰钢衬板几乎相同。这是化钱少,见效快的节能措施,给企业带来经济效益。 相似文献