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相似文献
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1.
通辽中联水泥有限公司的篦冷机为TC-1164往复推动篦式冷却机,其破碎机为锤式破碎机,在运行过程中易出现的故障之一是断轴和窜轴现象,我公司经多次改进,基本杜绝了此类事故的发生。1篦式冷却机主要技术参数(表1)2锤轴原固定方式最初安装破碎机锤头是为了防  相似文献   

2.
我公司2500d/t熟料生产线冷却机选用的是TC-1164型篦式冷却机,篦床面积为61.2m^2。该篦冷机的传动系统是根据曲柄滑块机构的原理设计,(见图1),曲轴通过连杆向滑块轴传递推力,带动活动篦床做往复运动。在曲轴轴头、滑块轴轴头以及连杆两端内部分别镶有轴套、衬套,两种套在摩擦副中充当承磨件,避免轴及连杆直接接触造成磨损。轴套、衬套的润滑脂选用的是^#0极压锂基脂,日常巡检过程中,保持每小时开润滑泵10min,对轴套、衬套进行润滑。正常运行时,回转窑台时在110~150t/h之间,一段篦床速度17r/min左右,二段篦床速度32r/min左右。  相似文献   

3.
我公司5000t/d熟料生产线配置的篦冷机为天津水泥工业设计研究院设计的水平推动式充气梁篦式冷却机。该篦冷机设计产量为5500t/d,型号为TC-12108,整个篦床分成三段,每段篦床由位于篦床两侧的两个液压缸带动篦床传动轴实现液压传动,传动行程由固定于液压缸底座基础上的两个行程开关和固定于篦床传动轴端部轴承座上的两个可调限位铁块进行控制。传动功率为3×75kW。  相似文献   

4.
蒋猛 《水泥》2012,(8):65-66
我公司3条5 000t/d生产线,均配套NC39325推动篦式冷却机。该篦冷机为三段液压传动,篦速4~25r/min。2008年3月投产使用以来,运行基本稳定。2012年3月2线篦冷机出现一次较为棘手的机械故障,经过一天的紧张处理,问题得到解决。  相似文献   

5.
<正>1改造背景陕西省汉中市某2 000t/d新型干法生产线于2003年投产,配套使用TC-1062型推动篦式冷却机,目前篦冷机主要存在以下问题:(1)熟料冷却效果差,出篦冷机熟料温度180℃,篦冷机产量无法提升。(2)篦床跑偏,故障率高,影响设备运转率。(3)篦冷机运行时篦床漏料严重,影响设备安全运行。(4)细料侧常有"红河"现象出现,一段篦床侧边篦板和盲板磨损严重,使用寿命不足半年。  相似文献   

6.
黄锋 《水泥工程》2015,28(1):56-57
<正>从上世纪90年代末开始,一些新型冷却机开始出现了新的结构,和第三代篦冷机相比,在篦床设计上有了质的变化,但大体分为两种,一种是无漏料篦板,熟料在固定充气篦板的料层上通过对熟料进行冷却,此类冷却机以FLS公司的SF推料棒式冷却机和Polysius公司的POLYTRCK冷却机为代表;另一种是熟料堆积在槽型活动充气不漏料篦床上,随着活动篦床输送向前运行,冷风透过料层,此类冷却机以BMH的η冷却机和KHD公司的PYROSTEP冷却  相似文献   

7.
铜陵海螺10000t/d生产线的Combi推动篦式冷却机是世界上最大规格的篦式冷却机之一,该篦冷机采用了新型控制流冷却技术,综合生产效果好。文章分别介绍了该篦冷机篦床、篦板、供风、篦板支承和导向、液压传动及辊式破碎等的结构特点。  相似文献   

8.
李宏光 《水泥》2000,(9):46-47
小屯水泥厂 1 000t/d新型干法水泥生产线于 1998年 10月点火成功。在试生产期间,发现 TC835H推动篦式冷却机较一般富乐型篦冷机有很多优点,但在使用中也存在一些问题。 1主轴窜动 TC835H型篦冷机篦床为单段曲柄连杆传动,在使用中主轴频繁窜动,严重时造成主轴剖分轴承损坏,  相似文献   

9.
目前.干法水泥熟料生产通常采用推动篦式冷却机。该类型的冷却机可以实现迅速冷却熟料,改善熟料质量和易磨性.并且可实现熟料的安全贮存和输送;同时也充分回收熟料带走的热量用于预热的二次风和三次风。我厂有两台推动篦式冷却机;一台是1988年投产,引进丹麦F.L Smith公司的Folax824S型篦冷机,2001年进行改造,把原篦冷机的第一段篦床改为高效节能的第三代充气梁控制流篦床。  相似文献   

10.
孙立军 《水泥》2013,(1):38
我公司一线2 500t/d生产线于2006年11月23日投产,采用KC型控制流推动篦式冷却机,在窑系统产量正常时,篦冷机可以满足生产的需要。随着窑产量的逐步提高,篦冷机开始出现了一系列的问题。为此,2011年对篦冷机实施了技改。  相似文献   

11.
我厂篦冷机原是第二代富勒型篦式冷却机,采用孔式篦板、分室供风,于1990年投入使用。运行十几年来,一直存在操作料层较薄、出料温度较高、篦板寿命短等问题。2000年我厂对窑头罩改造后,三次风的取风点从篦冷机改至窑头罩后,篦冷机的上述问题更为突出,且有“红河”现象出现,严重影响了烧成系统的稳定运行。 2001年我们对篦冷机进行了换代改造,第一段篦床全部采用鱼骨形充气梁分区供风、高阻力篦板、低漏料篦板和侧吹篦板等第三代冷却机技术;第二段篦床仍采用分区供风、孔式篦板技术,只对风机  相似文献   

12.
浙江尖峰水泥有限公司金马水泥厂原600t/d改造为1100t/d分解窑后,其单筒冷却机也改为HCFC-1300控制流篦式冷却机。近段时间窑况不稳定.主要出窑大块窑皮或料球经常卡住篦冷机破碎机口而不得不停窑处理。较严重的一次因篦冷机故障停窑,检查后发现活动空气梁摆动补偿器风管翻倒,风管积满熟料,进篦冷机检查发现第5排活动空气梁2块篦板脱出烧坏,该处空气梁烧损变形严重。  相似文献   

13.
<正>1第四代篦冷机的主要性能特点目前水泥熟料冷却机主要采用篦式冷却机,经不断优化改进,篦式冷却机已经历了富勒型篦冷机、厚料层篦冷机、控制流篦冷机、推动棒式篦冷机四代革新推进。第四代推动棒式篦冷机与前面三代的主要区别在于:(1)采用机械风量调节阀(MFR),使之能根据篦板上熟料层阻力变化,自动灵敏地调节阀的阻力,使得熟料层加篦板阻力之和维持恒定,达到通风量恒定,最终达到整个篦床上冷却空气均匀分  相似文献   

14.
我公司的熟料冷却系统采用的是第三代充气梁篦式冷却机,篦床总面积为50.4m^2,篦床有效面积46.8m^2,生产能力为2000t/d,入料温度1371℃,出料温度为65℃加环境温度。在2003年4月至5月之间,接连发生几次篦冷机结“雪人”现象,严重影响了生产的正常运行,台时产量下降,二次风量不足,窑内O2含量偏低。  相似文献   

15.
更正     
我公司的熟料冷却系统采用的是第三代充气梁篦式冷却机,篦床总面积为50.4m^2,篦床有效面积46.8m^2,生产能力为2000t/d,入料温度1371℃,出料温度为65℃加环境温度。在2003年4月至5月之间,接连发生几次篦冷机结“雪人”现象,严重影响了生产的正常运行,台时产量下降,二次风量不足,窑内O2含量偏低。  相似文献   

16.
推动篦式冷却机(以下简称篦冷机)是水泥厂的核心设备之一。而其中的固定篦床又是整个设备的关键。固定篦床的安装决定着整个篦冷机的安装精度并直接影响整机的正常运行。通过对篦冷机固定篦床的设计、在制造厂的技术跟踪并直接参与现场安装调试后。对固定篦床的护梁与立柱联接处进行了的改进。  相似文献   

17.
正0前言篦式冷却机是一种骤冷式冷却机。水泥熟料由回转窑进入冷却机后,在篦板上铺成一定厚度的料层,鼓入的冷空气,以相互垂直的方向穿过篦床上运动着的料层使熟料得以骤冷,可在数分钟内将水泥熟料由1 300~1 400℃骤冷到100℃以下。在水泥生产中,篦冷机作为烧成系统中最重要的生产设备,能直接影响水泥的产量、质量和效率。现将我公司篦冷机改造经验作一介绍,供大家参考借鉴。  相似文献   

18.
介绍了JL4×5第四代推动棒式高效冷却机的特点,针对在使用过程中,出篦冷机熟料温度远高于设计温度(环境温度+65 ℃)的问题,经过对篦冷机篦板进行技术改造,有效提升了篦冷机高温段熟料急冷效果,达到了降低出篦冷机熟料温度的目的。  相似文献   

19.
TC—1062二段式冷却机在近20年的使用中,篦板、侧板、篦条、活动框架等配件曾多次烧损。主要存在原篦板锥孔上风面积小,漏料现象严重;一段充气梁风机运行电流偏低,且存在篦床压风现象,风机运行无法达到应有设计风量;篦床西侧红河现象严重,西侧篦板、侧板、篦条烧损情况时有发生,锤头磨损较为严重。实施三次改进,篦冷机篦板、侧板、破碎机锤头、篦条等备品备件的使用周期大大延长,避免了活动框架、小梁、辅轴开裂情况的发生,降低了维修费成本,出篦冷机熟料温度可控制在环境温度+65℃以内。  相似文献   

20.
篦冷机是水泥回转窑的重要配套设备,篦冷机出故障直接影响大窑的运转。 我厂老线两台φ3.5×145m日产600t熟料的华新窑各配备1台2.2×12.6m水平篦式冷却机,从投产以来故障较多,特别是掉篦板频繁。一般运行20~30天,就要开始掉篦板,不得不停机检修,给生产带来了一定的影响。掉篦板后处理也比较困难,而且,检修过程中还有一定危险性。经统计从1991~1995年,我厂因篦冷机故障导致停窑共  相似文献   

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