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相似文献
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1.
CT20弹簧操动机构在252kV高压断路器中的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
目前126 kV高压断路器大量配用CT20系列弹簧操动机构,产品运行可靠,用户评价良好.由于弹簧操动机构具有诸多优点,252 kV及以上高压断路器也在推广使用.在推广使用过程中,弹簧操动机构能否可靠性操作,将直接关系到产品在系统中的运行安全.笔者就CT20系列弹簧操动机构进行了仔细的研究分析,并利用ADAMS机械动力学...  相似文献   

2.
合闸锁扣机构是高压断路器弹簧操动机构保持合闸状态的重要组成部分。当今广泛用于126 kV断路器上的CT20弹簧操动机构在操作更大负载的断路器时可能偶尔出现合闸保持不住的现象。为了解决这个由于合闸锁扣机构造成的问题,笔者提出了复位时间差的概念,即合闸保持过程中合闸锁扣机构的大掣子和小掣子达到稳定状态的时间差。通过增大复位时间差可以提高合闸锁扣机构的可靠性,并分析了对合闸复位时间差有影响的参数。通过ADAMS软件仿真得到,增大合闸保持大掣子弹簧的预压力可以有效地增大复位时间差,增大小掣子弹簧的预压力以及减小小掣子弹簧的刚度,可以有效地减小弹跳对合闸复位可靠性的影响,从而降低出现合闸保持不住现象的概率。该研究结果可以为改进CT20弹簧操动机构的合闸锁扣机构提供参考。  相似文献   

3.
高压断路器弹簧操动机构分闸脱扣部分的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前变电站在装运行的高压开关柜,配用弹簧操动机构的真空断路器数量很多,对于早期设计和生产的CT8、CT10型弹簧操动机构,普遍存在着分、合闸拒动问题,文中就解决这些实际问题介绍了改进方法,改进效果良好。  相似文献   

4.
刘唯 《高压电器》2019,55(4):245-249
提高弹簧操机构的合闸效率可以降低其成本,提高其运行可靠性。从能量守恒的角度,描述了真空断路器的合闸过程,并对凸轮曲线及两类合闸驱动结构在合闸效率方面做了详细的描述,对弹簧操动机构的设计有参考意义。  相似文献   

5.
真空断路器触头弹簧压力增大会导致断路器无法可靠合闸,四连杆结构在一定程度上会影响机构的出力特性和机械效益,进而影响断路器合闸的可靠与稳定。文中分析了真空断路器的动作原理,建立弹簧操动机构的数学模型;对机构中的凸轮轮廓、传动拐臂的角度和尺寸、连板与合闸滚子的尺寸参数进行优化,建立弹簧操动机构的仿真模型。动力学仿真表明,优化后的触头弹簧压力增大了58%(从1 700 N提升到2 686 N),仍能保证断路器操动机构可靠合闸。试验结果显示,触头弹簧压力为2 500 N时断路器触头能够可靠吸合,平均合闸速度降至0.68 m/s,弹跳时间缩短了18.4%,整体优化后的方案满足设计要求并具有良好的可靠性与稳定性。  相似文献   

6.
刘景顺 《高压电器》1998,34(2):51-53
<正>一、概述 CT17系列弹簧操动机构是西安高压电器研究所专门为ZN28和ZN28A型真空断路器设计的。它体积小、重量轻、寿命长、与真空断路器匹配良好,是替代CT8型的新型弹簧操动机构。 陕西永华机电设备有限公司(原西安永  相似文献   

7.
操动机构是高压断路器的重要组成部分。断路器合闸位置保持的可靠性是衡量弹簧操动机构的重要指标。笔者针对目前两种典型弹簧操动机构采用的合闸保持系统运动过程进行了分析。结果表明,断路器操动机构不论采取哪种合闸保持结构,都必须稳定、可靠地完成合闸保持功能。  相似文献   

8.
当前真空断路器广泛应用于中压领域,操动机构是决定断路器性能的关键部件之一,与电磁操动机构和永磁操动机构相比,弹簧操动机构由于采用小功率交流电机为合闸弹簧储能而使机构动作不受电源影响,更加稳定,并且掉电后仍能操作一次,同时在分闸时由于参与动作部件少,因而分闸弹簧能实现较好的分闸特性等特点而使用更为广泛。文中的目标是针对目前中国广泛使用的VS1型户内真空断路器,通过运用Adams对VS1型真空断路器的弹簧操动机构进行动力学分析,并结合样机的机械特性实验结果,找出影响VS1型真空断路器合闸弹跳的因素,并提出优化建议。仿真分析和实验测量发现合闸过程之后出现的弹跳问题是由于凸轮机构的配合不当引起。为此针对凸轮机构提出了优化建议,即可以通过修改凸轮轮廓尺寸和提高分闸掣子限位平面来实现减少弹跳,达到提高VS1型真空断路器的合闸可靠性的目的。  相似文献   

9.
1 现场情况 ZW20A-12高压断路器配备的CT20型弹簧操动机构系三相交流50 Hz高压开关设备,主要用于户外配电系统.渤埕供电管理区对大二变、大三变、义四变等变电站6 kV设备进行改造,将原LW3-10型断路器更换成ZW20A-12型高压断路器.更换工作结束后进行整组传动试验,合闸时,信号电源断路器和合闸电源断路器跳闸,6 kV控制总电源断路器跳闸,6 kV断路器能合闸但不储能,微机测控保护装置报"控制回路断线"告警.  相似文献   

10.
文章给出了真空断路器永磁操动机构的磁场计算方法,分析了永磁机构中的磁场分布和铁心受力。在计算的基础上研制了35kV真空断路器永磁操动机构样机并进行了实验。该永磁机构采用了圆柱形双稳态永磁机构,并通过对线圈和弹簧的设计与调试得到了满意的断路器分合闸性能。  相似文献   

11.
郭博文  李楠  李松原  李琳  赵聪 《电气技术》2021,22(12):57-62
为保证断路器弹簧操动机构的安全可靠运行,本文提出一种针对弹簧操动机构分/合闸弹簧的状态诊断方法.通过分析弹簧在断路器储能过程和分/合闸动作过程中的动作特性,提取储能过程中电机有效输出功和分/合闸过程中的动作速度作为诊断弹簧性能的特征参数,分析阐述基于对特征参数判断的分/合闸弹簧状态诊断流程,设计分/合闸弹簧状态诊断系统,并结合CT20弹簧操动机构对该方法进行验证.通过对新旧分/合闸弹簧进行对比实验,证明所提出的分/合闸弹簧状态诊断方法简单、准确,具有良好的诊断效果.  相似文献   

12.
王蒲全 《高压电器》1997,33(6):53-56
介绍了CT17弹簧操动机构的配置参数,结构特点及可靠性的保障手段。该机构可带3个过流脱扣器和1个欠压脱扣器,宽度小于330mm,适用于10kV级真空断路器,特别是GG—1A、XGN—10型及少油断路器改造。  相似文献   

13.
陈刚  孙波  王尔智 《高压电器》2007,43(4):241-243,247
在对弹簧操动机构运动学、动力学分析的基础上,以真空断路器的分断、合闸速度特性等技术指标为约束条件,以弹簧操动机构的杆件尺寸及其容差为变量,以相对容差大、成本低为目标,将离散随机方向搜索与复合型算法相结合对系统实施了容差优化。同时给出了能够满足弹簧操动机构分、合闸特性的杆件尺寸及最大容差,为真空断路器弹簧操动机构的设计提供一种新的优化设计方法。  相似文献   

14.
1.前言真空断路器的操动机构主要有两种形式:以直流电磁铁作为合闸动力源的操动机构是电磁操动机构;以弹簧作为合闸动力源的是电动弹簧操动机构。电动弹簧操动机构由小功率交流或直流电动机为弹簧储能,而后利用弹簧释放的能量对断路器进行分、合闸操作。由于它对电源要求不高,合闸力不受电源电压的影响,工作恒定,易于产品系列  相似文献   

15.
我部第二降压站变电设备为20世纪80年代投建,所配6kV断路器为ZN-10型真空断路器(配CD10系列电磁操动机构)。2005年对大部分开关设备实施了自动化升级改造,采用微机型继电保护后,大大提高了自动化水平,但在调试及运行过程中,多次出现真空断路器合闸不成功,致使合闸线圈烧坏等事故。  相似文献   

16.
杨天功 《电世界》2007,48(9):24-25
真空断路器辅助触头调整的好坏,在控制电路、继电保护电路中起着举足轻重的作用,直接关系到断路器能否正常运行。下面以10kV真空断路器(配CD-10I型电磁操动机构)结合图1分、合闸控制电路分析几个问题。[第一段]  相似文献   

17.
提出一种真空断路器弹簧操动机构故障的分析方法。针对FZW型真空断路器的弹簧操动机构,用Solidworks实体造型软件建立了弹簧操动机构的三维实体模型。阐述了弹簧刚度系数和阻尼的确定方法,并确定了机构中的弹簧及其他构件的参数。最后对弹簧操动机构进行运动学仿真,从各主要构件的运动情况和受力情况中分析了弹簧操动机构可能出现的故障以及防范措施。结果表明,构建弹簧操动机构的实体模型进行运动仿真分析,可以为真空断路器的故障分析提供依据。  相似文献   

18.
朱玉兵 《电世界》2011,(7):35-35
1故障现象 某泵站装有3台斜流泵机组,配套6kV、800kW同步电动机。主机高压柜及6kV进线均采用JYN2—10-04型断路器柜,真空断路器采用ZN28-10/1250-20型,配套CD17型电磁操动机构。在实施综合自动化控制保护系统的改造工程中,仍采用原高压设备。在做合闸试验时,3号主机高压断路器试合闸造成合闸线圈烧损。  相似文献   

19.
CT20弹簧操动机构因其一系列优点,被广泛使用在126 k V电压等级的断路器上。随着开断能量的增大,CT20机构原有设计参数可能无法满足更高容量断路器的需求,如果没有采取对应的措施,那么机构合闸过程中合闸保持掣子的振动可能会造成合闸动作失败。针对这一问题,笔者基于合闸保持过程中合闸保持掣子的振动作为研究点,开展机构合闸过程的动力学仿真分析,然后利用试验手段,以高速摄影机为主要设备,拍摄并记录合闸过程中的合闸保持掣子振动,最后结合仿真与试验的研究结果,分析合闸保持掣子振动对合闸性能的影响,同时提出减小合闸保持掣子振动的方法。从文中研究可以得到:一般而言,CT20弹簧操动机构的合闸保持大小掣子的振动时间持续10 ms左右,该时间段为合闸保持成功与否的关键;合闸保持大掣子振幅系数为7.6%,合闸保持小掣子的振幅系数为28.6%;振幅太大或者振动时间太久,均可能会造成合闸保持的失败。  相似文献   

20.
《高压电器》2017,(12):48-53
弹簧操动机构具有结构简单、免维护、高可靠性等优点,在高压断路器中得到广泛应用,然而由于技术水平有限,现有的弹簧操动机构不能满足550 kV及以上高压断路器的要求。笔者提出了基于功能设计与虚拟样机仿真的现代设计方法,完成了一款储能时间小于15 s、合闸(含分闸)操作功为6 600 J、分闸操作功为5 200 J的弹簧操动机构的设计开发,并成功应用在550 kV SF_6断路器上。试验结果表明,开发的弹簧操动机构完全可满足550 kV SF_6断路器开断与关合的设计要求。  相似文献   

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