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ADV(r)微分浮阀塔盘在气体分馏装置中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍一种新型高效塔盘-ADV(r)微分浮阀塔盘在气体分馏装置中的应用情况,该塔盘与F1型浮阀塔盘相比生产能力提高40%,分离效率提高10%,操作弹性提高40%。ADV(r)微分浮阀塔盘已在5套改造和3套新建的气体分馏装置的应用中。特别是在塔径、塔高、塔盘数不变即塔体利旧的情况下,用ADV(r)微分浮阀塔盘替换原F1型浮阀塔盘,使各个精馏塔的生产能力提高了40%以上,精丙烯满足了聚合级丙烯纯度的要求,验证了ADV(r)微分浮阀塔盘是一种大通量,高效率的塔盘。 相似文献
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应用ADV高效微分浮阀塔盘技术对脱阻聚剂塔进行改造,实现了该塔在80 dt/a橡胶装置改扩项目的产能目标和长周期安全、无故障运行,抑制了脱阻聚剂塔气相水冷器丁二烯端聚物的形成及对冷换设备的严重破坏,探讨了ADV高效微分浮阀塔盘改造与气相水冷器运行的关系. 相似文献
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在不改变塔径、板间距、降液管面积前提下,应用组合导向浮阀塔盘技术对氨吸收制冷装置高低压精馏塔进行改造。改造后设备处理能力提高40%以上。 相似文献
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在重整装置预分馏塔内,应用高效CTST塔盘代替原浮阀塔盘。改造后,CTST塔盘比原浮阀塔盘具有更大的操作弹性,在原塔体不动的情况下,使处理能力提高70%,并且施工时间短、投资省,为装置扩能改造提供了有力的保障。 相似文献
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针对老系统尿素水解装置运行的现状,找出了目前存在的问题,提出了为实现扩能、优化目的而进行水解系统蒸馏塔内件改造的要求。通过对新型ADV微分浮阀性能特点、应用业绩的认识,通过对ADV微分浮阀塔盘与传统F_1浮阀塔盘在设计结构上以及实验性能等方面的全面对比,确定了使用清华大学泽华化学工程有限公司ADV微分浮阀塔盘实施具体改造的方案。改造后运行数据表明,该新型浮阀的应用是比较成功的,它对泸天化今后类似的技术改造有较大的推广价值。 相似文献
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微分浮阀塔板的研究和应用 总被引:14,自引:4,他引:10
应用空气 -水系统 ,在直径 6 0 0 mm的塔内 ,对微分浮阀塔板的流体力学进行了实验研究 ,测定了临界孔速、塔板压降、雾沫夹带率和液体泄漏率。应用空气 -水 -氧气物系 ,测定了微分浮阀塔板的传质效率。并与 F1型浮阀塔板进行了对比实验研究。实验结果表明 :微分浮阀塔板比 F1型浮阀塔板具有更好的流体力学和传质性能 ,并对实验数据进行了关联 ,获得了计算临界孔速、塔板压降、雾沫夹带率和泄漏点孔速的关联式 ,可用于微分浮阀塔板的设计计算。文中还介绍了微分浮阀塔板的工业应用情况 相似文献
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介绍了组合导向浮阀塔板的结构特点,并对脱碳五塔改造(将塔中F1浮阀塔板更换为组合导向浮阀塔板)前后标定装置的操作数据和收率进行比较. 相似文献
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1概述
安阳化学工业集团公司甲胺生产装置始建于2002年,其甲胺精馏为典型的四塔连续精馏工艺,精馏塔均为填料塔,填料采用金属丝网波纹规整填料,装置设计生产能力为20kt/a。自2003年投运以来,随着系统生产能力的提高,装置精馏部分特别是萃取塔逐渐暴露出一些问题,该塔分离出的三甲胺产品质量不合格,产品中二甲胺含量超标。为了彻底解决这一问题,公司决定采用综合性能优异的板式塔取代填料塔,并且选用了浮阀塔盘。针对萃取塔的实际运行情况,同时考虑到甲胺生产装置30kt/a的改扩建要求,决定制作1台新萃取塔,新萃取塔的直径为Φ1500mm(旧塔直径为Φ1400mm),塔高38.5m。改造后的甲胺装置达到了设计生产能力,三甲胺产品质量达到了质量标准,优等品率100%,蒸汽消耗显著降低,取得了良好的经济效益。 相似文献
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河南安阳九天精细化工有限责任公司甲醇装置设计能力为3万t/a,其粗甲醇精馏采用国内成熟的双塔精馏工艺。随着各项扩能技改工作的实施,甲醇产量逐渐达到6万t/a的规模,但甲醇精馏系统产品的质量也出现了酸碱度、水分、蒸馏等方面的问题,突出表现在主精馏塔操作不稳定、分离不彻底。经多方考察论证,公司实施了主精馏塔内部塔盘的技术改造,以新型的ADV微分浮阀塔盘取代传统的普通F1浮阀塔盘。技改后系统运行良好,效果显著,笔者小结如下。1精馏装置概况双塔为初馏塔和主精馏塔,其设备参数见表1。初馏塔的作用主要是脱除粗甲醇中的轻组分和有机… 相似文献