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相似文献
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1.
载金炭常压解吸化学提金工艺及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王祥  冯玉怀  李海涛  王勇海 《黄金》2009,30(11):43-45
主要介绍了载金炭常压解吸化学提金工艺和应用效果。载金炭经预处理后,在105℃、常压解吸金,解吸责液经化学沉淀生成海绵金。该工艺的应用实践表明,金解吸率可达99%以上,解吸贫炭金品位在80g/t以下。  相似文献   

2.
从载金炭上解吸金的无氰解吸工艺研究——乙醇蒸馏法   总被引:2,自引:2,他引:0  
范必威  林海玲 《黄金》1998,19(10):31-33
研究了乙醇作为有机溶剂的蒸馏法解吸载金炭的各阶段的最佳工艺方案,在文献「1,2」报道的基础上,进一步对预处理的方式、条件、预处理液的使用方法及在推广应用实施本工艺时常遇到的问题等进行了研究和讨论,并得到了相应的最佳条件。该研究为有机溶剂蒸馏解吸法的更深入研究和进一步推广应用提供了依据。  相似文献   

3.
尚智 《黄金》1998,19(1):46-47
提高载金炭解吸工艺指标的研究尚智(核工业部西北地质局第一实验室)1引言我队1994年底引进一套BX-80A型载金炭解吸设备及有氰解吸工艺流程。解吸塔投炭量(净炭量)60~70kg/塔,生产初期一次性上塔解吸率达到80%~90%。经反复上塔淋洗解吸率达...  相似文献   

4.
载金炭常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
缪德仁  刘玉龙  陈鸿汉 《黄金》2008,29(6):42-44
针对载金炭经常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺处理后,解吸炭品位仍较高的问题,通过工业试验,找出了载金炭解吸过程中最有效的时间段,提出了把一次完整的解吸过程分成两段的新方法。对新方法中两次解吸条件的异同做了讨论,在此基础上对常规常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺进行了改进。工艺改进后,单筐载金炭解吸时间从12~16h缩短到9h,尾炭品位从150g/t左右普遍降至30~50g/t,单塔日解吸载金炭量从200kg上升到300kg。该工艺已应用于云南某金矿的实际生产,效果良好。  相似文献   

5.
载金炭解吸新方法的研究——有机试剂无氰解吸   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈刚  刘奎仁 《有色矿冶》1995,11(6):23-26
采用无氰化钠的解吸液,用有机试剂汽解吸法进行载金炭解吸的研究。实验中选择(Ⅰ)、(Ⅱ)两种体系。分别探讨有机试剂浓度NaOh浓度、Na2CO3浓度,解吸时间及水质等因素对解吸率的影响,并初步进行了活性炭活性试验,研究发现,采用(Ⅰ)体系和(Ⅱ) 体系可使载金炭解吸率分别达到99.4%和99.7%,贫炭吕位降至20g/t以下,水质对解吸几乎没有影响,解吸贫炭经水蒸汽热再生后活性仍然很强。  相似文献   

6.
朱峰  朱云  陈雯  沈强华  马振佳 《黄金》2014,(3):56-58
采用高压釜模拟高温高压法进行从载金炭上解吸金的试验,并研究了解吸过程中解吸液NaOH质量分数、解吸时间、载金炭钙质量分数对炭强度的影响。其结果表明:解吸液中NaOH质量分数大于2%时对炭的强度影响较大;在保证金解吸率高于95%的前提下,解吸时间越短对炭强度衰减影响越小;载金炭钙质量分数低于2%时对解吸过程中炭强度的影响较小,当载金炭钙质量分数高于4%时对解吸过程中炭强度的影响较大。此研究对实际生产中减少解吸过程中炭的磨损、粉化具有一定指导意义。  相似文献   

7.
贫细微含金褐铁矿石硫脲—炭浆法提金新工艺的研究   总被引:8,自引:3,他引:5  
张钦发  田忠诚 《黄金》1999,20(4):27-29
介绍了浏阳七宝山贫细微含金褐铁矿石硫脲-碳浆地提金新工艺研究及工艺流程。着重研究了椰壳炭对金的吸附及其对吸附和浸出的影响因素;同时对其吸附动力学进行了探讨。研究结果表明:对贫细微含金褐铁矿石采用硫脲-炭浆法提金新工艺,浸吸时间短(共6h),其金浸出率86%,炭吸附率98%,解吸率98%,使金的总回收率达82%,硫脲单耗为800g/t。  相似文献   

8.
在我国黄金冶炼工艺中,载金炭脱金解吸是其中一项关键环节。实践表明,部分地区的载金炭解吸工艺存在解吸率低的普遍问题,严重影响我国黄金产业的健康平稳发展。本文通过对云南某金矿载金炭解吸、电积工艺进行流程考查,从载金炭解吸基本工艺的研究入手,分析载金炭解吸率低的原因,并就提高载金炭解吸率的预防方法进行深入探索。  相似文献   

9.
对铜-镍-铝-钛合金的不同时效工艺进行了实验,通过测定合金试样的硬度,力学性能,冷弯性能和时效变形特性等,来考察分级时效工艺对该合金性能的影响,并从中确定出合金的最佳单级时效工艺:500℃时效4h,或冷变形50%+500℃时效4h;以及最佳分级时效工艺,650℃时效15min+500℃时效2h,或650℃时效15min+冷变形50%+500℃时效2h。  相似文献   

10.
赵鲁国 《黄金》2024,(5):96-98
针对金精矿氰化炭浆提金过程中活性炭吸附残留浮选有机药剂及富集其他杂质元素,导致载金炭解吸电解回收金效果差、贫炭金品位高等问题,开展了载金炭解吸电解工艺优化,并进行了生产实践。结果表明:通过强化源头水洗载金炭,补加氢氧化钠解吸液由2.5%降低到1.25%,解吸流量由6 m3/h降低到4.5 m3/h,电压由2.0 V提高到2.5 V,电流由2 400 A提高到2 900 A,在相同解吸电解时间下贫炭金品位由200 g/t以上降至50 g/t以下,金解吸率由74.8%提升至96.7%,电解贫液金质量浓度由2.0~4.0 g/m3降至1.0 g/m3以下,极大改善了金精矿氰化炭浆提金工艺载金炭解吸电解效果,提高了金回收率。  相似文献   

11.
高温高压无氰解吸电解工艺在老挝某金矿应用实践表明,该工艺解吸电解率高,贫炭金品位低,现场载金炭平均金品位5 595.22g/t,贫炭平均金品位38.10g/t,解吸率达到99.32%,电解后贫液金品位平均0.063g/m~3,电解率达到99.99%。直接作业成本低,药剂材料和动力成本仅为每吨原矿0.69元。解吸液使用次数可达33次以上,且对解吸电解时间、解吸电解率影响不大。影响解吸电解时间的主要因素为电解槽中金泥量,载金炭金品位与解吸电解时间关系不大。  相似文献   

12.
载金炭无氰高效解吸工艺及设备在某炼金厂的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
载金炭解吸工艺是黄金生产中的重要环节,贵州兴义黄金冶炼厂从投产至今先后引进了4套不同特点的载金炭解吸工艺及设备,其中两次引进了我们研制的高效溶剂解吸设备,经历了从有氰解吸到无氰解吸的转变,尝试了常压和加压的解吸过程,实现了金的解吸率从93%到99%的提高,彻底解决了电解时因钢棉混入金泥影响金的成色的问题,避免了因解吸时产生粉炭降低金总回收率的问题,在设备结构上消除了因解吸溶剂燃烧发生火灾的隐患。  相似文献   

13.
本文介绍了采用非氰化浸出一特种树脂吸附湿法新工艺从硫酸浇渣中回收金的工业实践结果。采用简单设备,在矿浆浓度60%、温度60℃、〔h2SO4〕为1mol/L、〔NaClO3〕为5g/L、Eh保持在600 ̄700mV条件下进行搅拌浸出、用R410特种树脂进行吸附。饱和树脂用H2SO4溶液(0.1mol/L)洗涤、酸性硫脲溶液解吸,电解沉积Au,所得Au粉纯度〉99%,Au的总回收率达94%。该工艺流程  相似文献   

14.
该成果是湿法生产黄金的最后一道工序 ,主要用于黄金生产 (炭浆法和堆浸法 )氰化提金过程中从载金炭上解吸金。该技术具有以下特点 :(1)在相同的解吸时间内 ,解吸率可达98%以上 ,解吸后得到的含金液体积小 ,浓度高。(2 )达到相同解吸率所需要的时间、药剂及能耗较低 ,净解吸时间≤ 11h ,是其它工艺的 1/ 4~ 1/ 3,生产成本约为原工艺的 30 %~4 0 %。(3)溶剂蒸馏解吸法在解吸过程中 ,设备及管道中无沉积金的现象。(4)采用无氰解吸 ,不用氰化物 ,且整个生产在全封闭系统中进行 ,对环保十分有利。(5 )生产中所用的药剂 (酒精、碱等 )均可回收…  相似文献   

15.
炭浆法提金工艺是用一定量的活性炭直接从氰化矿浆中吸附以氰金络合物形式存在的金。将载金炭在加温条件下放入装有氰化钠和碱溶液的解吸柱中解吸,再将所得解吸液进行电解,取出阴极钢棉熔炼制得合质金。炭浆法的主要优点为:不需要固液分离的逆流洗涤部份,生产易实现自动化,配置紧凑,回收率高,基建投资小等。炭浆法提  相似文献   

16.
周世杰  高春舸 《黄金》2003,24(3):44-47
介绍了载金炭解吸工艺中温度控制回路的结构和工作原理。结合工业试验,分析了在载金炭解吸过程中解吸温度波动的原因,指出了解决问题的措施。  相似文献   

17.
载金炭的酒精蒸馏无氰解吸法评述   总被引:5,自引:3,他引:2  
范必威 《黄金》2000,21(2):32-36
概述了国内外载金炭解吸技术发展状况,从理论及应用方面较详尽地论述了载金炭的酒精蒸馏无氰解吸法的原理及特点,针对选择解吸工艺及设备时所涉及的一些问题进行了阐述。  相似文献   

18.
高温高压无氰解吸电解工艺在夏家店金矿的应用及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
周清涛 《黄金》2011,32(8):45-48
采用高温高压无氰解吸电解工艺设备,通过对解吸液中NaOH浓度、解吸液流量进行工业试验考察及优化改进,在压力0.50~0.60 MPa、温度150℃、解吸液中w(NaOH)3%~5%、解吸液流量2.5 m3/h左右、解吸时间8 h条件下,载金炭金解吸率可达99%以上,取得了较好的技术经济指标。  相似文献   

19.
针对原矿成分复杂,全泥氰化炭浆工艺吸附后载金炭泥质重,银、铜、钙、铁等杂质品位高,高温高压解吸电解载金炭生产中解吸电解循环管道易结垢堵塞,金、银解吸率偏低,解吸时间长,金泥难冶炼等问题,进行了解吸电解工艺试验研究与生产实践。结果表明:在高铜、铁、钙载金炭高温高压解吸电解生产过程中,采用氢氧化钠质量分数2%,氰化钠质量分数0.25%,除垢剂0.2%的组合解吸药剂配液制度,解吸电解温度控制:一段125℃恒温5h,最高温度控制155℃,解吸流量控制在2.25倍炭床体积,贫炭酸洗率控制80%,可解决解吸管道易堵塞难题,解吸电解流量得到稳定保障,管道筛网拆换频次由原来的一天一拆换提高到15天一拆换;金解吸率由83.83%提高到87.15%,银解吸率由95.41%提高到98.37%;解吸电解时间由每柱19.15h缩短至16.67h。加快氰化金银吸附速率,氰化尾槽金银浓度实现科学控制,提升金、银综合回收率。  相似文献   

20.
针对原矿成分复杂,全泥氰化炭浆工艺吸附后载金炭泥质重,银、铜、钙、铁等杂质品位高,高温高压解吸电解载金炭生产中解吸电解循环管道易结垢堵塞,金、银解吸率偏低,解吸时间长,金泥难冶炼等问题,进行了解吸电解工艺试验研究与生产实践。结果表明:在高铜、铁、钙载金炭高温高压解吸电解生产过程中,采用氢氧化钠质量分数2%,氰化钠质量分数0.25%,除垢剂0.2%的组合解吸药剂配液制度,解吸电解温度控制:一段125℃恒温5h,最高温度控制155℃,解吸流量控制在2.25倍炭床体积,贫炭酸洗率控制80%,可解决解吸管道易堵塞难题,解吸电解流量得到稳定保障,管道筛网拆换频次由原来的一天一拆换提高到15天一拆换;金解吸率由83.83%提高到87.15%,银解吸率由95.41%提高到98.37%;解吸电解时间由每柱19.15h缩短至16.67h。加快氰化金银吸附速率,氰化尾槽金银浓度实现科学控制,提升金、银综合回收率。  相似文献   

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