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循环流化床锅炉磨损分析及对策 总被引:5,自引:0,他引:5
循环流化床锅炉由于磨损问题经常造成停炉。介绍了循环流化床锅炉的易磨损部件,并从磨损机理出发分析了循环流化床锅炉受热面产生磨损的原因,循环流化床锅炉受热面及耐火材料因受到高浓度固体物料的不断冲刷而产生磨损,影响循环流化床锅炉受热面磨损的主要原因为烟气速度与受热面特性,提出循环流化床设计和运行时应采取的防磨损措施,结合实际,阐述了TG75/382-M循环流化床锅炉炉膛水冷壁,旋风分离器,过热器,省煤器,空气预热器所采取的防磨损措施,较好地解决了磨损严重的问题。 相似文献
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以首座国产2×300 MW循环流化床(circulating fluidized bed,CFB)锅炉电站投运以来锅炉受热面所发生的典型泄漏事故为例,结合其它已投运的300 MW级CFB锅炉受热面防磨防爆的经验教训,指出300 MW CFB锅炉受热面磨损主要包括水冷壁的磨损及外置床受热面的磨损;分析了造成磨损的原因,并总结CFB锅炉的磨损规律和防护重点部位,提出了切实可行的防护措施和建议。 相似文献
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循环流化床锅炉受热面磨损的数学模型及预防措施 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对循环流化床(CFB)锅炉受热面磨损机理及影响因素深入的分析,得出可供工程模拟计算使用的数学模型,并应用其做了磨损速率对U/Umf的关系计算。针对CFB锅炉实际运行状况,提出了一些预防CFB锅炉受热面磨损的措施,供锅炉运行人员及设计人员参考。 相似文献
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阐述了锅炉受热面吹灰磨损情况,及可能产生的危害,通过分析吹灰磨损的原因,提出防制措施,得出受热面吹灰磨损治理方面的经验。 相似文献
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磨损是影响CFB锅炉安全经济运行最主要的障碍。根据流场模拟分析及炉膛内部实际磨损情况,通过金属喷涂、多阶防磨梁、浇注料优化设计三方面的综合应用,有效降低了炉膛受热面磨损,提高了机组的连续运行时间,确保锅炉检修周期降低到1次/年。 相似文献
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华能福州、大连电厂的燃煤锅炉,其受热面设计有独到之处,基本没有发生大面积磨损现象,但自1992年6月至1993年12月两厂4台锅炉却相继发生7次爆管事故。7次爆管可以归纳为四种类型,本文将简介这四类爆管的发生原因及改进措施。 相似文献
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1987年上半年,我厂锅炉受热面漏泄点多达83点,其中磨损漏泄28点,占33.73%。锅炉发生临修17次,其中磨损临修9次,占52.94%.尽管厂管理部门和锅炉分场为防止省煤器磨损漏泄做了不少工作,但磨损漏泄仍然频繁发生.我厂针对这个问题,进行深入细致的调查和分析,找出省煤器磨损规律,控制锅炉的磨损漏泄,从而提高锅炉的可用率.\ 相似文献
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针对大连金州热电有限公司2台UG-75/5.3-m3型循环流化床锅炉因尾部受热面磨损严重影响锅炉出力且保证不了锅炉连续稳定运行问题,对防磨问题进行了深入研究.对UC-75/5.3m3型锅炉尾部受热面改造及防磨问题进行阐述,提出可行性方案予以实施。改造后,锅炉可连续稳定运行并达到额定出力。 相似文献
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运河发电厂2台SG440/13.7M562循环流化床锅炉自投运以来出现了一些问题,如炉内受热面磨损、过热器超温、冷渣器排渣困难、给煤机堵煤、非金属膨胀节损坏等。文章分析了产生这些故障的原因,并提出了对循环流化床设备进行整改和运行调整的措施。实践表明,经整改和调整后运河发电厂循环流化床锅炉的安全性和可靠性都得到了一定提高。 相似文献
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根据几台锅炉的实测数据推算不同煤质对不同受热面的实际灰污系数和各种受热面的实际传热系数.推算结果表明,不同煤质对受热面灰污特性的影响程度相差较大,其对锅炉运行特性的影响比较明显.所列举煤质对受热面灰污系数的影响与国外某些现行标准的推荐值有时相差较大,需要锅炉试验、设计、运行中积累数据对其进行修正. 相似文献
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针对哈锅自主研发的1 065 t/h(HG-1065/17.5-LMG)双布风板不带外置床的单炉膛CFB锅炉下二次风口的磨损问题,通过对CFB锅炉下二次风口设计结构、磨损机理及磨损问题进行分析,在实际改造过程中尝试了不同的解决方法,最终通过在锅炉下二次风口加装防磨帽檐,解决了CFB锅炉由于下二次风口磨损导致频繁爆管、安全运行周期短的问题。 相似文献
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双密封技术在回转式空气预热器密封改造中的应用 总被引:3,自引:2,他引:1
通过对淮北第二发电厂2台300MW燃煤机组锅炉回转式空气预热器(空预器)漏风原因的分析,提出了空预器“双密封”改造的可行性方案。改造后,较好地解决了回转式空预器漏风大、自动漏风控制系统可靠性差等问题。 相似文献
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大唐湘潭发电有限责任公司3号600MW超临界机组在启动调试过程中,多次出现主汽温偏高的问题,尤其在第1次并网带负荷时最频繁,曾因汽温无法控制造成停炉。该型锅炉在其他电厂也出现过类似问题。经分析,其主要原因是:燃烧热负荷小,蒸汽流量小,即使调节阀全开一次汽减温器减温效果不明显。为此,采取加大燃油量、增加燃烧热负荷、炉膛负压控制在-600 Pa、增加油枪的根部风、控制锅炉总风量、改善燃烧、提高给水流量和蒸汽流量及给水温度等措施,解决了冲转时主汽温度偏高的问题。 相似文献