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竹纤维织物前处理工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了竹纤维的酶退浆工艺,并对其碱氧煮漂工艺的烧碱浓度、双氧水用量、汽蒸时间等工艺因素进行了试验研究,分析了强力、白度、毛效等试验指标的结果,得出了当100%NaOH 1g/L、30%H2O2、7g/L和汽蒸时间60min时为煮漂最佳工艺,并应用于生产实际。 相似文献
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纯棉纱卡退浆后不煮练而以纤维素酶处理,并辅以氧漂或氯漂以达到前处理和碱量的效果。酶工艺与冷轧堆工艺半制品的质量和经济效益比较。酶法尚不如冷轧堆,但对减少污染有重要意义,其基本工艺为:烧毛→碱退浆(NaOH30~35g/L,HP—2,HP—3初加各skg,续加每箱布各2kg,80℃浸轧,100±2℃保温50min)→酶处理(西安固体酶HG-200020P/L,催化剂F26P/L,PH4.5~5.5,温度50~60C处理60min)→→染色冷轧堆工艺为:冷堆(NaOH40~45,H。O。22±2,GJ—1016,HP-19,水玻璃7g/L)→、汽蒸平洗→烧毛→氯漂(H2O24~5,G… 相似文献
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《上海纺织科技》2021,(8)
采用织造、烧毛、丝光、煮练和柔软整理等工艺开发了一款纯亚麻沙发坐垫面料。以织物经向断裂强力、强力损失率、丝光钡值和经向硬挺度等为指标进行了烧毛车速的单因子试验。以NaOH质量浓度、丝光张力、丝光时间为因子设计了L_9(3~4)正交优化试验,分析了三元共聚硅油柔软处理的工艺参数。最佳烧毛车速为80 m/min;最佳丝光参数为:NaOH质量浓度220 g/L、织物张力为自然收缩张力、丝光时间210 s;最佳C912质量浓度6.0 g/L。在上述工艺参数下,该沙发坐垫面料的经向断裂强力为383.6 N,强力损失率为15.07%,丝光钡值为145,织物经向硬挺度为4.45 cm(伸出长度)。面料光泽明亮,柔软蓬松且滑爽。 相似文献
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对竹/棉混纺织物的冷轧堆前处理和冷轧堆染色工艺进行了探讨,用中心旋转法设计试验,并用数理统计法优化工艺条件,加工产品质量良好。其前处理工艺为:NaOH30-40g/L,100%H2O2 10—14g/L,稳定剂DF-713-6g/L,精练剂DF-618g/L,渗透剂JFC2g/L,温度30℃,时间20h;染色工艺为:水玻璃60-70g/L,NaOH4-6g/L,时间8-10h。 相似文献
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研究了氧漂稻草浆的H2O2漂白工艺及其补漂效果。结果表明,氧漂浆(白度为67.0%IS0,卡伯值为3.25,粘度为84lml/g)经H2O2补漂之后,其白度达到73.4%ISO;粘度为823ml/g,卡伯值2.25,漂白效果较好。适宜的补漂条件是:H2O2量3%,NaOH量0.3%,温度为70℃,时间80min。 相似文献
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选择中煮中漂工艺处理棉纱线,即NaOH用量为2~4g/L,H2O2用量6~8g/L,稳定剂用量为4~8g/L,渗透剂为JFC。结果表明,该工艺处理的棉纱线白度和去杂效果好,同时可有效减少后续染色色差。 相似文献
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本文通过对12支柔软剂的筛选,确定了用于毛、毛涤精纺面料上的最佳柔软剂,并优化了该柔软剂FK-220C的最佳应用工艺,并对经FK-220C整理的毛、毛涤精纺面料的性能进行了全面测试,结果表明FK-220C的最佳pH5.5,用量25g/L,带液率在75-80%左右,织物的柔软性能指标最好,整理后织物的缩率、强力、各项牢度指标都能达到标准要求。 相似文献
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丝光碱缩工艺对竹原纤维纱线性能的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
通过对竹原纯纺纱线、竹原/棉混纺纱线进行丝光、碱缩工艺试验,研究此类纱线的强度、光泽、吸附性能、尺寸稳定性等随丝光、碱缩工艺变化的规律。研究结果表明,以200~250g/L NaOH在室温下处理2min,丝光时可维持原长;碱缩时适当控制张力,可获得强力适中尺寸、稳定的产品。 相似文献
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杜仲叶发酵液的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以杜仲叶为主要原料,利用酵母菌、醋酸菌、乳酸菌发酵,通过单因素试验和正交试验,确定最佳工艺参数。结果表明:选用酵母Y1、醋酸菌AⅠ、乳酸菌L Ⅱ菌液之比为2:3:2;接种量140mL/L、牛奶60mL/L、蔗糖100mL/L;发酵最佳条件是杜仲粉含量为100g/L,CaCO3浓度6g/L,发酵温度28%~30%,发酵时间2d。酿制的浸提液口感良好,风味独特,且绿原酸含量提高。 相似文献
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竹原纤维/棉提花交织物前处理工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
通过优化烧毛、退浆、H2O2漂白及丝光条件,探讨了竹原纤维/棉提花交织物的前处理工艺.试验结果表明,采用二次烧毛工艺可使布面光洁度达到4级;精练酶退浆可减少织物折皱及损伤,且织物毛效和手感较好;半丝光工艺碱浓度为190 g/L时,能达到理想的丝光效果. 相似文献
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选用亚硫酸钠、硫化钠、蒽醌作为煮练助剂对亚麻棉混纺织物进行煮练氧漂两步法工艺处理,讨论了亚硫酸钠、硫化钠、蒽醌等参数的工艺用量对织物处理效果的影响,通过正交试验确定了最佳工艺条件:亚硫酸钠10g/L、硫化钠10g/L、蒽醌为1%(对织物重)、精练剂10g/L。然后与传统三步法工艺进行了对比。结果表明,煮练过程中同时添加硫化钠和蒽醌会有助于改善织物的白度和毛效,且对织物的强力影响不大。与传统工艺相比,煮练氧漂两步法处理后的织物强力较好,毛效相差不大。 相似文献
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为实现丝光淡碱液高效回收与二次利用,文中测试了四级高效蒸发浓缩碱、丝光淡碱液和NaOH溶液中物质浓度,将碱液应用于棉织物漂白和丝光,并对所获得织物性能进行对比分析。结果表明,丝光淡碱液经过浓缩后,NaOH、Na2CO3和Fe3+浓度分别提高107.8 g/L、3.5 g/L和3.6μg/mL;3种碱液用于纯棉织物漂白时,浓缩碱液H2O2分解率高达85.1%,较淡碱液和NaOH所对应值提高了6.6%和12.3%,使用浓缩碱液漂白织物的白度值最小;丝光淡碱液浓缩后用于棉织物丝光,可提高织物的毛效和钡值,尽管丝光效果略逊色于NaOH碱液,但可满足丝光要求,具备工业应用的潜质。 相似文献
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确定了低碱前处理剂DKB-321在灯芯绒织物上的最佳工艺,即H2O2(100%)16g/L,DKB-32112g/L,烧碱20g/L。该工艺流程短,耗用碱剂和其它助剂少,优化工艺处理后的织物性能与传统工艺相当。 相似文献