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1存在问题我厂的精苯装置是以粗苯和轻苯为原料,装置的处理能力为1万t/a,由两苯塔、初馏塔、吹苯塔、纯苯塔、甲苯塔和二甲苯塔组成,采用全连续精馏工艺生产纯苯、甲苯和二甲苯产品。几年来,精苯装置的运行情况良好,产品质量稳定,只是纯苯塔的运行情况不很稳定,特别是该塔在开工时的调整周期长,一般需经30h左右调整才能生产出合格的产品,操作条件稍有变化,立即影响纯苯的质量,甚至出现不合格品,成为整个装置的生产瓶颈。2标定纯苯塔我厂的纯苯塔为35层浮阀塔,直径1m,塔板间距450mm,每层塔板上安装70个浮阀。为… 相似文献
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1工艺流程我厂的精苯装置是以自产的轻苯为原料,经半连续式蒸馏,生产苯、甲苯、二甲苯、溶剂油等产品。原料轻苯采用连续蒸馏工艺在初馏塔中脱除轻馏分,再经酸、碱洗涤脱除其中的不饱和化合物。酸碱洗涤后的混合馏分(内含纯苯、甲苯、二甲苯和溶剂油等)在吹苯塔中分离出重组分(内含三甲苯、甲乙苯等),在纯苯塔中提取纯苯,纯苯塔底的残油采用间歇蒸馏工艺用精制塔分步提取甲苯和二甲苯,精制塔底的剩余馏分即为溶剂油。本文主要讨论纯苯塔底的残油在精制塔中的间歇蒸馏,生产甲苯、二甲苯的工艺。2原操作方法我厂纯苯塔残油精制工… 相似文献
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我厂的精苯装置于1991年投产,采用连续吹苯后半连续精馏工艺.已洗混合分在吹苯塔中连续吹苯,吹出苯经冷凝冷却和油水分离流入贮槽,用泵连续送入纯苯塔提取纯苯,再用半连续间歇釜式精馏从纯苯残油中提取甲苯和二甲苯等产品.1997年改用导热油供热,2000年采用微机自动化集中控制. 相似文献
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我公司苯加氢装置是从德国K·K公司引进的。该装置以粗苯为原料,导热油为热载体,用变压吸附技术从煤气中提取纯氢气,经催化加氢后脱除粗苯中的含硫、含氮及不饱和化合物,再经萃取蒸馏得纯苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品。加氢装置自1997年开工以来,运行正常,纯苯和纯甲苯的纯度都在99.9%以上。但在2002年春季检修后,发现纯苯产品呈酸性。经反复试验和调整,较好地解决了纯苯呈酸性的问题。1原因分析2002年5月初,发现纯苯呈酸性,颜色比中性纯苯偏重,但产品纯度基本没变。通过对工艺和设备的全面分析,认为纯苯呈酸性的原因是萃取剂N-甲酰吗啉遇… 相似文献
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武钢联合焦化公司苯加氢装置是从德国伍德公司引进的,该装置以轻苯为原料,经催化加氢后脱除轻苯中的含硫、含氮及不饱和化合物,再经萃取蒸馏得纯苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品[1].装置从2009年12月开工以来,汽提塔的负压经常出现波动,经反复的试验和调整,较好地解决了汽提塔负压问题.
1 工艺流程简介
来自预蒸馏塔的BT馏分(苯和甲苯馏分)进入萃取塔的中部,汽提塔底部送来且经过冷却的贫溶剂进入萃取塔上部.经萃取蒸馏后,萃取塔的塔底产物由溶剂和溶解的芳香烃组成(富溶剂),顶部由不溶的非芳烃和少量的芳香烃组成.富溶剂进入汽提塔,通过在-64kPa真空下蒸馏将芳香烃与溶剂分离.分离出来的芳香烃从塔顶进入下一生产单元,塔底的贫溶剂重新送回萃取塔上部,循环使用. 相似文献
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武钢10万t/a粗苯加氢装置于2009年12月建成投产.系统运行一段时间后,蒸馏系统压力波动,汽提塔真空度下降,经过试验和调整,得以控制各塔的影响因素,提高产品纯度.
1 萃取蒸馏流程特点
粗苯经过加氢反应脱除其中的含氮、含氧、含硫化合物后,加氢油通过预蒸馏塔进行BT馏分(苯和甲苯)和含二甲苯的XS馏分的分离.BT馏分进入萃取蒸馏单元,分离出其中的非芳烃、苯、甲苯. 相似文献
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莱钢焦化厂苯精制装置于1991年投产,年加工轻苯1万t,采用连续吹苯后半连续精馏工艺。2001年实施了吹苯塔和纯苯塔气相串联新工艺,并对操作和部分设备进行了改进。通过改进,不但降低了生产成本,而且使多年在85%左右的三苯收率,提高到89%以上,取得了显著的经济效益。1改进措施(1)分离甲苯、二甲苯的精制塔是半连续间歇釜式精馏塔,在每次分离完甲苯、二甲苯后需向塔内通直接蒸汽4~6h,清扫塔体、塔盘,去除残余成分,为下一次生产做好准备。由于频繁地通蒸汽清扫塔,造成精制塔内壁、塔盘、浮阀等腐蚀严重,个别… 相似文献
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在芳烃(BTX)产品中,苯乙烯单体(SM)、甲苯和二甲苯对芳烃的生产、消费和价格影响巨大,同时也会影响汽油的消费情况.SM的消费超过苯总消费量的50%,因此,直接影响着苯的供需平衡;甲苯除了作为甲苯二异氰酸酯(TDI)、合成甲酚农药的原料,还被用做汽油烷基歧化装置中调整汽油辛烷值的原料;部分二甲苯作为溶剂使用,但大多数对二甲苯(PX)和邻二甲苯(OX)被作为原料. 相似文献
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结合某石化公司130万吨/年连续重整装置生产过程中的实际情况,探讨了影响混合二甲苯收率及质量的原因并提出了优化措施。结果表明:影响装置二甲苯收率主要原因是重整进料性质,装置二甲苯月收率大于18%时,加裂重石脑油掺量均大于25%,故在生产过程中需关注原料组分的变化,及时调整进料量。当催化剂氯含量偏低时,部分烷烃及环烷烃未转化为芳烃,使得二甲苯产品非芳烃含量增加,因此再生催化剂氯质量分数控制在1.1%~1.3%。适当提高脱庚烷塔灵敏板温度以降低混合二甲苯中甲苯及非芳烃含量,同时调整二甲苯塔操作尽量回收二甲苯提高二甲苯收率,目前混合二甲苯收率为13.82%。为解决该重整装置重整汽油干点较高影响汽油调和的问题,提出对重整装置二甲苯塔增设塔侧线抽出线。同时通过改变两个白土罐前后串、并联顺序保证混合二甲苯质量持续合格,并且提出重整生成油液相加氢项目以改善二甲苯产品溴指数控制难的问题。 相似文献
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精苯装置是以焦化苯(主要由苯、甲苯、二甲苯和苯乙烯组成)为原料,在催化剂作用下,经高温高压加氢处理后产生高纯度苯产品,其工艺条件复杂危险性大,具有高温、高压、易燃、易爆、有毒、有腐蚀等危险因素,因此对该装置生产过程中存在的重大危险源进行辨识,并提出安全管理对策。 相似文献
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甲苯择形歧化新技术是以纯甲苯为原料,在临氢状态下生产苯和二甲苯,这项技术的成功应用于现有芳烃装置上,为降低能耗,节约土地资源,增产高附加值的对二甲苯提供了新途径。 相似文献
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近年来,全球芳烃的产量增速下降,需求却在快速增长,芳烃前景看好。目前,全球芳烃主要产品是苯、甲苯、二甲苯。除了甲苯用作化工原料的需求量较少外,苯和二甲苯的需求量非常大;同时,相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或歧化制成二甲苯。尽管目前全球3种主要芳烃(苯、甲苯和二甲苯)的大型工业装置生产总量已经达到约9500万t/a,但是其消费量增长却更加迅猛。其中,苯和二甲苯的消费量均在4003万t/a左右,尤其是聚对苯二甲酸乙二酯和聚苯乙烯的需求增长拉动了苯和二甲苯的消费增长。预计2014至2017年,苯、甲苯和二甲苯需求增速还将在在3.5%~4%。 相似文献
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据日本化工周刊报道,由于苯、甲苯和二甲苯(以下简称三苯)衍生物的需求旺盛,围绕三苯的业务蒸蒸日上。1988年日本的苯、甲苯和二甲苯的总产量约为560万吨,比上一年提高7%;各项生产均创最高记录。虽然各生产厂都已全力投入生产,但供应情况仍然日趋紧张。生产商正在削减出口数量,以求应付日本国内紧张的供求局面。同时,美国市场上三苯特别是纯苯价格的上 相似文献