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某矿选矿厂现有2个磨矿选别系统,即磨选一系统和磨选二系统,合计年产铁精矿75万t,铁精矿品位65.2%.为了进一步提高铁精矿品位和产量,利用CH-CXJ24000型淘洗磁选机进行现场工业性试验,并依靠该设备进行工艺流程优化. 相似文献
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我国铁矿石由于嵌布粒度细,共伴生组分复杂,选别效率比较低,淘洗磁选机作为国内近年研发的新型高效精选设备,具有独特的结构设计,科学的磁场设置,能够有效提升铁精矿的品位。介绍了淘洗磁选机的结构构造、分选原里及对微细粒磁铁矿石、贫细杂钒钛磁铁矿等复杂铁矿石的选别实践,以供国内同行借鉴。 相似文献
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针对白象山铁矿选矿厂目前存在的磨矿成本高、铁精矿粒度细、过滤难度大等问题,在分析原矿性质的基础上,对生产现场一段弱磁选精矿、二段分级溢流进行选矿探索试验。结果表明,一段弱磁选精矿经高频细筛(0.076 mm)分级-磁选柱选别,可提前回收合格铁精矿,避免再磨,降低二段磨矿负荷和成本,一定程度上可放粗最终铁精矿粒度;二段分级溢流经磁选柱选别-中矿再磨(-0.045 mm 92.5%)流程选别,可获得作业产率81.10%、品位65.43%、含硫0.22%、含磷0.114%的合格铁精矿,可为进一步开展全流程工艺试验提供技术依据。 相似文献
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程潮铁矿尾矿再选采用JHC型矩环式永磁磁选机和现有细筛闭路磨矿系统形成尾矿再选生产流程,生产实践表明,选厂尾矿经过再选后尾矿平均品位降低1.278%,作业金属理论回收率为20.23%,可生产出合格铁精矿产品。使得矿山资源得到合理开发和保护,并获得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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对安徽省某铁矿石进行了工艺矿物学分析,结果表明,矿样中铁主要以磁铁矿形式存在,占总铁的79.02%。针对该矿样进行了分级—细粒预选—粗粒阶段磨选,阶段磨矿阶段选别,预选抛废—阶段磨矿阶段选别3种流程的对比试验,3个流程所得铁精矿指标相近,预选抛废—阶段磨矿阶段选别流程可以获得硫品位较高的浮选给矿并提前抛除粒度较粗的合格尾矿。 相似文献
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司家营铁矿工业生产中为了减少三磨处理量从而获得高品位的铁精矿,针对原生矿系统二磁精矿通过筛析了解矿石粒度组成,通过条件试验获得了磁选柱的最佳选别条件,采用磁选机—磁选柱对二段精矿进行选别,获得了铁品位为67.49%,铁回收率超83%的铁精矿。对磁选柱尾矿磨至-0.074 mm 98%以上,返回磁选机—磁选柱进行选别可获得铁品位为66.52%,铁回收率为73.8%的铁精矿,为现场生产流程改造提供了数据参考。 相似文献
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分析了国内外铁精矿的品质,论述了本钢矿山公司实施铁精矿降硅提铁的必要性和可行性以及计算机自动控制技术在磨矿和选别系统的应用设想,最后提出了铁精矿降硅提铁利用全磁选流程实现最终目标的一些想法. 相似文献
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马钢集团姑山矿石由于性质的变化,原有的干式永磁强磁选机磁场深度比较差,对致密块状矿石磁作用力不够,影响了选别效果。应用某新型磁系永磁强磁选机,并进行现场工业对比试验,结果证明该新磁系磁选机选别效果明显优于原干磁机,且获得合格的铁精矿,有效的解决了目前因矿石性质变化导致难选的问题。 相似文献
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某矿铁精矿品位和粒度一直是人工操作,指标调整存在滞后和准确性差、稳定率低等问题。结合下道工序球团厂提出铁精矿品位稳定率90%、精矿粒度稳定率95%的目标,开展了精矿品位和精矿粒度自动调整研究,建立了以淘洗磁选机与精矿品位、高频振网筛与精矿粒度、一二段磨矿流程量匹配等3个自动控制系统。试验结果表明,应用自动控制系统后精矿品位稳定率由人工操作时的77.36%提高到92.74%,提高了15.38个百分点;精矿粒度稳定率由83.15%提高到96.83%,提高了13.68个百分点,达到了预期目标,满足了球团厂原料需求。 相似文献
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韩旺铁矿选厂所处理的矿石为高硅酸铁型细粒难选贫磁铁矿,含铁品位低,结晶粒度细而不均匀。原设计为阶段磨矿阶段选别流程,两段磨矿后均采用磁力脱水槽、弱磁选机和中磁 相似文献