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1 薄壁超长缸筒 某起重机的伸缩缸筒如图1所示,材料为45号钢,内径精度为H9,圆度为0.025,缸筒内表面粗糙度为R a 0.4μm,内径与壁厚比 =16.25,长度与内径比 =57,壁厚均匀程度为最大壁厚与最小壁厚差不大于2mm。 本例属于薄壁超长缸筒。这类缸筒内径加工的难点:① 缸筒自身的薄壁和超长原因致使其刚性较差,② 缸筒坯料的质量差异。2 缸筒加工工艺方案 对此缸筒加工可拟定出3种方案如图2所示。 方案1:筒体采用45号钢热轧无缝钢管坯料Φ146×12×7370,由于坯孔轴向呈波浪形,径向呈不规多边形,坯料弯曲和壁… 相似文献
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|为提高活塞缸装配同轴度测量水平,克服现有方法的局限性,提出一种基于P S D的活塞缸装配同轴度测量方法。根据活塞缸结构特点,给出测量原理与测量系统总体方案,建立装配同轴度测量数学模型。以某工程机械核心零部件为例,采用所设计测量装置与激光跟踪仪进行测量与比较,证明所设计测量装置测量误差优于0.02 mm。测量系统分析结果表明,所设计测量装置的合计量具RR占研究变异的百分比小于10%,说明其重复性与再现性良好,进一步证明其可以应用于实际生产现场。本研究为工程机械装配同轴度等关键几何误差测量提供了技术支持。 相似文献
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针对超深薄壁缸筒采用推镗-滚压工艺的加工方法,介绍了所制订的缸筒加工工艺路线,加工原理加工工艺措施、效果。 相似文献
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工程机械液压缸在工程机械设备中占有重要的地位,是工程机械的执行元件,而缸筒是其关键件,其制造质量将直接影响到设备的正常工作和使用寿命.缸筒内孔采用普通珩磨工艺时,油石易堵塞,加工效率低,噪声大,加工表面质量差.因此,生产厂家迫切希望找到一种有效解决上述问题的新型加工方法.针对工程机械液压缸缸筒内孔的传统珩磨方法存在的问题,论述了超声珩磨的新型加工方法,分析了该方法的特点、原理和装置.超声珩磨是一种脉冲加工方法,具有珩磨力小、珩磨温度低、油石不易堵塞、加工精度高、表面质量好、加工效率高、工件滑动面耐磨性高、成品率高、油石耐用度高等一系列优点,可以大幅度提高缸筒内孔的加工精度和表面质量,有效解决上述问题. 相似文献
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伸缩臂驱动油缸是液压汽车起重机的重要部件之一。整机起重性能的优劣与该油缸的结构与自重直接相关。为提高起重性能,既要达到足够的起升高度,又要降低自重,使得这种油缸缸筒的特点一是长,二是壁薄。在我国,液压油缸缸筒的生产已有较长的历史了。目前较为普遍的是用热轧无缝钢管作为缸筒毛坯,缸筒内孔的加工多采用“推镗”或“拉镗”的加工工艺。对于长径比(长度与内径之比)大于60的长缸筒,由于受到镗杆刚度的约束,目前在国内较普遍地采用了拉镗工艺。随着冷拔无缝钢管技术的发展,直接采用精密冷拔无缝钢管作缸筒,或对其内孔只作珩磨加工,这虽是比较理想的途径,但国内目前受原材料来源所限尚得不到推广应用。因此本文所讨论的 相似文献
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液压缸在工作过程中,常出现缸筒焊缝漏油故障。对于这一故障可采用焊接的方法进行修复。由于焊接时缸筒局部受热,焊接处冷却后受到较大的拉应力,从而发生变形,其后果是造成焊接处缸筒内径不圆度或焊缝出现裂纹。特别是缸口处油管接头的修焊所引起的缸筒内径的变形,将使活塞连同活塞杆无法从缸筒内抽出或装入。对于出现裂纹的焊口,如果反复进行焊补,将会导致焊接处缸筒材质的变化,使缸筒无法继续在高压条件下工作。为此,焊补缸筒时,对其焊接工艺应引起足够的重 相似文献
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在装配挖掘机斗秆与斗杆液压缸过程中,出现液压缸的有杆腔端偏离动臂中心线的现象,导致液压缸与斗杆连接端发生干涉而无法装配,可能是动臂上的斗杆液压缸固定座孔的加工存在问题,也可能是斗杆液压缸本身存在问题.针对具体现象,采用不同的方法进行判断分析,找出故障根源,然后实施相应的解决方案.从解决方案可见,为了保证动臂的加工精度(包括各组孔及端面的尺寸、形位公差等),在实际制作过程中所选用的定位加工基准及所采用的加工工艺是至关重要的. 相似文献
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混凝土拖泵S管部件由于结构特殊,且具有一定尺寸精度及形位公差要求,因而装夹、校正、加工非常困难,介绍一种在镗床上加工此类工件的工艺方法,并对夹具和刀具进行了介绍。 相似文献
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硬岩地层旋挖钻进组合工艺的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据旋挖钻进施工存在的主要问题,将旋挖工法依据岩石硬度进行量化钻进分类,提出硬岩钻进概念,并对当前硬岩钻进组合工艺进行分类、比较。同时介绍新型取芯筒钻的结构特点和操作规程。结果表明,新型取芯筒钻不仅解决了旋挖钻进硬岩组合工艺取芯的技术难题,而且丰富了旋挖硬岩钻进组合工艺。 相似文献
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为了使人们对建筑外墙吊篮的质量保证及安全问题给予足够重视,对建筑外墙吊篮的安拆工艺流程、基本操作规程及其过程中的质量措施诸多方面进行了分析,并总结出季节性施工应采取的措施和环保措施,确保外墙吊篮安装质量。 相似文献
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结合生产实际,对造成110kV SF6瓷套真空细练泥段变形和开裂的原因进行了分析,认为粗练泥段的硬度、工艺筒和芯轴的连接方式及电阴干工艺是造成真空细练泥段缺陷的主要原因。通过改进工装设备和调整工艺参数,减少了细练泥段变形和偏心现象,降低了开裂率。 相似文献