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40t钢包炉泡沫渣埋弧作业 总被引:5,自引:0,他引:5
在实验室条件下研究了CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系的发泡性能与熔渣物性的关系,并在40t钢包炉上进行了埋弧作业的生产试验,据此对泡沫渣埋弧加热的工艺因素和溶渣发泡机理进行了探讨。 相似文献
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LF埋弧渣技术的开发及其应用 总被引:10,自引:0,他引:10
通过对多种精炼渣系泡性能的实验室研究,确定了LF埋弧精炼的基础渣组成;根据炉渣结构的共存理论所建立的数学模型,计算了具有良好发泡性能的精炼渣粘度,界面张力和密度的范围;研制出发发泡剂专科产品;在LF上进行了几百炉埋弧精炼工业试验,取得了良好的技术经济指标。 相似文献
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还原泡沫渣用发泡剂的实验研究 总被引:9,自引:1,他引:8
测定了以碳酸盐为基的发泡剂在特定基渣中的“发泡指数”,研究了发泡剂型泡沫渣的涨泡规律和影响因素及泡沫对钢水的精炼效果,结果表明,运用复合型发泡剂并采用原生矿态是发泡剂的理想选择,泡沫渣具有较强的脱硫能力。 相似文献
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LF炉埋弧渣的研究及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
在实验室研究了中高碱度的两个基础系内加入不同发泡剂后的发泡性能,并在250吨钢包炉上进行了埋加热的工艺试验,据此对发泡机理,影响炉渣发泡的因素,加热工艺及埋弧加热对钢水和炉渣成分的影响进行了分析讨论。 相似文献
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分析了泡沫渣埋弧冶炼的工艺因素和熔渣发泡机理,说明了电弧炉炼钢过程采用泡沫渣埋弧冶炼工艺对提高传热效率,节能降耗和提高生产率具有的重要作用和广泛应用价值。 相似文献
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随着泡沫渣埋弧操作技术在超高功率电炉上的推广应用,进而引入到钢包精炼的电弧加热工避,并收到显著效果,本文着竽对泡沫发泡机理、泡沫渣的组成、熔渣的物性及其对发 影响和泡沫渣埋弧操作的效果作了综述。 相似文献
9.
对精炼渣泡沫化的部分影响因素做了试验,结果表明,基础渣碱度高不利于发泡;基础渣中的CaF2在发泡过程中起双重作用;发泡剂的颗粒度和碳的过剩系数对渣发泡效果也有较大的影响。 相似文献
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控制电弧炉[P][S]含量和[Pb][Zn]总量,为生产洁净钢创造了基本条件,防止炉渣回磷和无渣出钢操作是获得低[P][S]电弧炉钢水的关键操作。应控制炉料中[Pb][Zn]含量,当熔清时,[Pb]等成分超出标准要求的情况下,首先停止喷碳操作,增大吹氧强度和角度,将[C]降至0.10%以下,钢水经搅拌和升温,促使沉降在炉底[Pb]通过钢水的溶解、氧化被炉渣捕集,2~6min后,喷入发泡剂碳粉,使Pb氧化物还原成Pb蒸发排出,脱[Pb]率为19.0%~46.4%。脱[Zn]操作与脱[Pb]相同。 相似文献
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LF熔渣发泡剂的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
讨论了白云石、石灰石、碳酸钡组成的碳酸盐发泡剂对LF熔渣发泡的影响。在实验室用两种熔渣进行了9种发泡剂试验。测定了熔渣的发泡时间和发泡高度,计算了熔渣的发泡指数。试验结果表明:因为碳酸盐的分解温度不同,单组分发泡剂发泡特性也不同;在9种发泡剂中,白云石、石灰石、碳酸钡配比相等的3组分发泡剂的发泡指数最大, 相似文献
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LF的精炼埋弧工艺技术研究 总被引:5,自引:0,他引:5
分析了LF的精炼埋弧等工艺技术特点及其影响因素,并在150t LF进行了精炼埋弧工业试验。结果表明,CaO-SiO2-Al2O3-CaF2系的基渣,配合含碳酸盐及碳化物的发泡剂及相应的工艺,可实现LF全程埋弧操作,能满足LF的精炼要求。钢水混冲的一次脱硫率平均为26.4%,LF工位的平均脱硫率达到6.1%;经VD处理后,成品钢的极低硫可在0.0010%以下。 相似文献
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通过对济钢三炼钢厂采用KR铁水预脱硫处理、120 t BOF副枪终点控制及脱氧合金化、LF造白渣泡沫渣埋弧操作、VD真空脱气处理后喂硅钙线、CCM全程保护浇铸的工艺流程生产50 mm厚规格EH36高强度船板进行了系统分析和研究,确定了各工序关键参数和操作控制要点。 相似文献
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转炉液态渣的碱度(CaO/SiO2)一般为2.8~4.2,热容2.5 kJ/(kg·℃),进入渣罐后的炉渣温度约为1 540℃,有良好的导电性,可以利用其热能和氧化钙。当70 t电弧炉兑加120 t转炉液态渣8 t,可使平均冶炼周期由52 min降至47 min,电耗由400 kWh/t降至355 kWh/t,石灰加入量由3.6 t降至1.0 t,氧气消耗由28 m~3/t降至25 m~3/t,可有效地节约资源和减少炉渣的排放。 相似文献
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石油钻具用轴承钢G55SiMoVA(/%:0.52~0.55C,0.90~1.10Si,0.30~0.50Mn,0.40~0.60Mo,0.20~0.30V,≤0.015P,≤0.015S)的工艺流程为废钢+60%~70%铁水-50 t UHP EBT EAF-60 t LF-VD-260 mm×300 mm连铸。通过采用电弧炉全程泡沫渣埋弧操作,EBT出钢合金化,控制LF二次精炼渣(/%:46~54CaO,10~16SiO2,11~13Al2O3,4.5~7.0MgO)碱度3.2~4.5,SiC扩散脱氧和60~80 L/min流量氩气搅拌,VD 67 Pa真空状态下保持20 min,连铸全程保护浇铸,所生产G55SiMoVA轴承钢轧材中氧含量为9×10-6~10×10-6。 相似文献