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本文通过在40kg小焦炉中对炼焦人炉煤粒度的试验研究以及结合焦炉生产操作实际,分析探讨人炉煤细度及粒度组成对焦炉生产操作、焦炭质量的影响,寻找最佳细度及粒度组成。 相似文献
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本文通过在小焦炉不同水分、细度、堆比重和高度的煤饼捣固试验,用自制的抗剪强度测定装置测定煤饼抗剪强度。同时结合新3#、4#焦炉投产前捣固煤饼试验及初期生产情况,从煤质、工艺操作、机械和设备等方面对煤饼抗剪强度影响因素进行了分析,提出了提高煤饼抗剪强度的措施,有利于用理论指导实际生产,提高捣固焦炉作业效率,为焦炉生产顺行奠定了基础。 相似文献
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采用炼焦煤风选调湿技术,对混合煤进行了风选分级,并通过煤样分析、堆密度试验和40 kg焦炉炼焦试验,分析了风选调湿分级粉碎后粒度分布与湿度对焦化性能的影响。对炼焦煤样按分级粉碎与不分级粉碎处理,并在此基础上进行选择性筛分和细度调整,按6种粒度分布进行对比试验。结果表明,采用分级粉碎焦炭的抗碎强度M40提高1.9%~5.8%,耐磨强度M10改善0.1%~0.3%;煤样的粉碎细度从73.0%提高到84.0%,焦炭的抗碎强度提高2.4%~4.1%,焦炭的耐磨强度改善0.5%~0.7%;筛除部分小于1 mm颗粒的煤样堆密度提高,焦炭的耐磨强度改善。煤样的堆密度随着煤样水分的增加而逐渐减小,当煤样水分大于8%时逐渐趋于稳定。给出了堆密度与煤样水分的非线性回归方程,进行了中位径、煤样水分对堆密度影响的双因素方差分析。研究结果有利于风选调湿技术的工程优化设计改进。 相似文献
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采用40kg小焦炉模拟唐钢炼焦制气厂的生产过程,研究高温焖炉时间、堆密度和配合煤的细度对焦炭强度的影响.结果表明:高温焖炉时间控制在180min,配合煤堆密度控制在0.8t/m。左右,配合煤的细度控制在77%左右时,焦炭的冷态强度和高温强度最佳。 相似文献
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介绍宝钢配煤水分数据从分析计算机系统终端传输到焦炉基础自动化层的方式、在计算机网络系统中传输流程以及计算机管理系统架构和焦炉加热控制系统。论述了配煤水分如何参与基础自动化控制、参与焦炉加热控制系统,针对配煤水分在加热控制系统的核心———加热模型中的应用,具体分析了配煤水分在早期的前馈模型中的应用以及在目前广泛使用的前反馈模型中的应用。 相似文献
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通过分析、试验、计算比较,结合6.25 m捣固焦炉的现状,分析了该焦炉焦炭质量的影响因素。以炼焦用的单种煤、配合煤的细度、加热制度、熄焦方式等为主要因素,研究了它们分别对焦炭冷态和热态性能的影响,对指导生产具有实际意义。 相似文献
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介绍了太钢7.63 m焦炉煤调湿的工艺流程。煤调湿工艺是一种炼焦用煤的预处理技术,即通过炼焦煤在焦炉外的来自干熄焦余热锅炉的蒸气干燥来降低并稳定装炉煤的水分。装炉煤水分的降低能够提高焦炉生产能力、减少结焦所需热量消耗、提高焦炭质量、保证焦炉连续稳定操作,具有较大的经济效益和社会效益。 相似文献
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通过对6.25米捣固焦炉用配合煤细度存在的问题进行原因分析,逐一制定可操作性、可实施性强的具体措施,配合煤细度(<3mm煤的含量)达到88%~92%,满足了炼焦生产需要. 相似文献
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以JNDK55-05型焦炉炭化室为研究对象,认为炭化室内部是一个非稳态的传热过程。运用CFD软件进行数值模拟,建立焦炉炭化室热过程模型。对两种水分蒸发模型进行了比较分析,并探讨了不同装炉煤水分、装炉煤温度对焦饼温度场和结焦时间的影响,预测了焦饼温度场的变化。通过对煤热解的细致分析,建立了焦化产物产量计算模型,可为焦炉的设计和生产操作、焦炉计算机控制等提供一定的理论基础。 相似文献
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《鞍钢技术》1993,(5)
大分厂1~2号焦炉煤干燥设备投产日本新日铁公司大分厂装炉煤水分波动在7~14%之间,这对降低焦炉能耗、稳定生产及改善焦炭质量等均很不利。为了解决这些问题,研制了废气热回收与煤干燥相结合的技术。其方法是将煤料粉碎后全部进行干燥,干燥装置的热源是利用焦炉加热后的燃烧废气及由烟道和上升管回收的热量.干燥装置的能力为260t/h,将煤料水分由7~11%降到5%. 为保证干燥后的煤料水分稳定在5%左右,采用了灵敏度高、速度快、又能自动连续测定水分的红外线水分测定仪,及时反映煤料水分,便于干燥装置的操作. 干燥装置的效果: (1)装炉煤水分可稳定在5%; (2)单位于馏耗热量下降:装炉煤每降低1%,干馏耗热量降低96~109J/t煤; (3)提高焦炭强度:Dl_(15)~(150)提高1.5%; 相似文献