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《现代矿业》2021,(1)
姑山矿白象山选矿厂为解决粗选精矿铁矿物过磨导致磨矿能耗高、金属回收率低的问题,开发了精细化分级、差异化高效分选技术,并模拟生产状态进行了水力旋流器与细筛组合分级分选两种工艺流程的扩大连续试验研究。试验结果表明:(1)粗选精矿—旋流器分级—磨矿(返回旋流器形成闭路)—磁选—细筛(筛网0.1 mm)—淘洗机—筛上及淘洗机溢流浓缩后返回磨矿再磨工艺(流程Ⅰ),可获得铁品位66.22%、回收率95.48%的铁精矿;(2)流程Ⅱ相比于流程Ⅰ增加了旋流器沉砂进细筛(筛网0.76 mm)筛分分级,最终可获得铁品位67.70%、回收率96.47%的铁精矿,较流程Ⅰ精矿铁品位和回收率有较大提高;流程Ⅱ采用旋流器+高频细筛组合分级提前分选出粒度合格的高品位矿物,磨矿循环负荷明显下降,较流程Ⅰ降低了44.80%。该试验结果可为白象山选厂提高选矿效率的流程改造提供技术依据。 相似文献
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为了探究用湖北某高硅低铁型磁铁矿石加工超级铁精矿的可能性,进行了选矿工艺试验。结果表明,矿石采用高压辊磨机闭路辊压—弱磁选干抛—4阶段磨选—电磁淘洗机精选—反浮选工艺处理,获得了铁品位为71.82%、回收率为55.82%、SiO2含量为0.21%的超级铁精矿,铁品位为68.53%、回收率为12.77%、SiO2含量为1.60%的特级铁精矿,以及铁品位为66.70%、回收率为11.07%、SiO2含量为3.76%的普通铁精矿,全流程总回收率达79.66%,为矿山选厂设计提供了技术依据。 相似文献
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为了提高并稳定马坑矿业铁精矿品位,针对生产上存在铁精矿品位波动的问题,开展了淘洗机对粗精矿进行精选的工业试验。得到了二段磨矿二段磁选—淘洗精选—中矿返回二段磨矿工艺可以获得铁精矿品位不低于65%,精选作业回收率达93%以上的指标。 相似文献
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为了提高铁精矿品位,和尚桥选矿厂增设了淘洗机精选作业,并进行了主水阀开度、固定磁场强度试验。投产后的考查结果表明:运用淘洗机能够将铁精矿品位从6434%提高到6582%,铁作业回收率为9959%,精矿中杂质SiO2和Al2O3含量分别降低了144个百分点、045个百分点,达到了提质降杂的效果。 相似文献
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广西某硫酸烧渣脱硫选矿工艺研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对广西某硫酸烧渣进行了脱硫选矿工艺研究, 以回收铁精矿。该烧渣含铁57.78%, 含硫1.31%, 在不磨矿条件下采用JX+JA+LSN捕收剂进行脱硫浮选, 可获得铁精矿铁品位61.18%, 硫品位0.48%, 铁回收率为93.70%的铁精矿; 在磨矿-漂洗-浮选工艺条件下可获得铁精矿铁品位60.04%, 硫品位0.29%, 铁回收率88.15%的铁精矿。不磨矿条件下脱硫指标虽不如磨矿-漂洗-浮选工艺脱硫指标好, 但工艺流程简单, 易于生产实施, 推荐不磨矿流程作为硫酸烧渣的脱硫工艺流程。 相似文献
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对四川某铁矿铁精矿进行超级铁精矿选别实验研究,原料中TFe品位65.50%,主要的脉石成分为SiO2,品位为4.82%,有害元素S、P含量较低,磁性铁占有率98.74%,其他物相的铁元素含量很低,且基本不具有磁性,通过继续磨矿-磁选,可提升磁性铁占有率,进而提升铁精矿纯度。实验采用“预先筛分-磨矿分级-磁选-反浮选”的选别工艺制备超级铁精矿,在筛分尺寸0.074 mm,以纳米陶瓷球为磨矿介质,磨矿粒度?0.038 mm 90%,反浮选阳离子捕收剂分段添加量(100+50+50) g/t,玉米淀粉600 g/t的条件下可获得产率24.23%,可获得铁品位71.71%,SiO2含量0.16%,酸不溶物0.16%的超级铁精矿。该工艺磨矿能耗低,药剂制度简单,药剂绿色高效,流程合理,可行性高,同时全流程实验生产的副产品铁精矿产率72.25%,品位65.47%,可作为优质铁精矿销售。 相似文献
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安徽某铁矿选矿工艺试验研究 总被引:2,自引:1,他引:1
安徽某铁矿全铁含量30.14%,其中磁性铁13.40%,硅酸铁13.87%。通过详细的选矿工艺研究,试验最终确定采用-2mm原矿预选抛尾单一弱磁流程,得铁精矿品位65.60%、对全铁回收率47.42%的指标。进一步将铁精矿通过反浮选方法探索生产超级铁精矿,最终获得部分品位70.61%、回收率17.63%的超级铁精矿和部分品位64.16%、回收率29.79%的普通铁精矿。 相似文献
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舞阳矿业公司八台矿选厂处理的矿石为磁铁矿石,由于矿石性质的变化,选矿车间所采取工艺优化措施均难以使精矿铁品位恢复到64%。为此,开展了用全自动淘洗机改造现场流程的工作。生产实践表明,全自动淘洗机是磁铁矿石的新型、高效精选设备,具有自动化程度高的特点,能有效解决磁铁精矿的机械夹杂问题;现场采用全自动淘洗机代替原磁团聚设备后,对于平均铁品位为61.29%的给矿,淘洗机1次选别后,精矿铁品位可提高至64.81%,明显高于生产要求的不低于64%的目标。 相似文献
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《现代矿业》2016,(2)
云南某钛铁矿石铁品位为19.74%,Ti O2品位为7.07%,铁主要以钛磁铁矿和赤(褐)铁矿的形式存在,脉石主要呈闪石—辉石型,属低品位钛铁矿石。原选矿流程预选抛废铁品位仅能提高1~2个百分点,最终铁精矿品位为57%,不利于市场销售。对该矿石选铁流程进行改进,以永磁干式磁选机代替原磁滚筒对-50 mm中碎产品进行预选抛废,预选粗精矿进行1粗1精选弱磁选选铁。在条件试验确定的最佳工艺参数下,最终可获产率11.20%、铁品位61.71%、Ti O2品位5.22%的铁精矿,同时可抛除产率31.35%、铁品位12.50%的废石,抛废效果较好。试验结果对于优化流程工艺参数具有参考价值,可为选厂的改扩建提供技术依据,有利于选厂经济效益的提高。 相似文献
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某铁矿石为含硫磁铁矿石,选矿厂现有生产工艺较旧,获得的最终铁精矿铁品位较低,硫含量偏高。为了提高铁精矿质量,对原矿进行了选矿工艺研究,采用原矿阶段磨矿—弱磁选—二段磁精浮硫—弱磁选工艺获得了较高铁品位及硫含量合格的铁精矿,铁精矿品位达到63%以上,并使铁精矿中的硫含量降低至0.6%以下。 相似文献
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某含细粒磁黄铁矿铁锌矿石选矿工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
某铁锌矿石中可选矿回收的目的矿物为磁铁矿和闪锌矿,但部分闪锌矿中包裹有磁性较强、粒度较细的磁黄铁矿,处理不当易导致铁精矿中硫含量超标或影响锌精矿品位。为了给该矿石的开发提供技术支撑,对其进行了选矿工艺研究。结果表明:采用先浮选锌后弱磁选铁的原则流程,可以解决铁精矿硫超标问题;将锌粗精矿再磨至-400目占85%后再精选,可以保证锌精矿品位。试验最终获得了锌品位为48.74%、锌回收率为86.92%的锌精矿和铁品位为63.29%、铁回收率为90.58%、硫含量为0.29%的铁精矿。 相似文献