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1概述R2接轴平衡缸是一种立式安装、类似于活塞缸结构形式的柱塞缸(见图1),R2轧机上、下传动接轴(各重约30t)各由两根液压缸来平衡。在工作时液压缸工作腔通油,柱塞杆通过平衡框架对轧机接轴进行平衡,而上腔通过排气阀与大气相通。但因主体设备的结构因素... 相似文献
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利用电液伺服阀和非对称液压缸的流量连续性方程、力平衡方程,推导出阀控缸动态数学模型;利用拉格朗日函数法和虚位移原理,建立了下肢外骨骼机器人各液压缸的负载力计算模型;通过稳定边界参数整定方法设计了下肢外骨骼机器人电液伺服系统PID控制器,并运用Simulink仿真软件对该系统跟随人体步态情况进行了仿真。仿真结果表明,该系统能够达到下肢外骨骼机器人对电液伺服系统的相关要求。 相似文献
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提出一种基于激光扫描测量臂测量系统的6轴工业机器人运动学标定方法。分析了机器人本身的运动偏差和综合考虑测量系统构造的机器人坐标系与真实基座标系之间的不重合问题;建立机器人末端位置与各连杆参数相关的绝对定位误差方程,基于该误差方程,利用便携式激光扫描测量臂测量系统对不同空间位置姿态下机器人的法兰中心点进行测量,并用最小二乘法对误差方程进行解算,利用计算出的参数误差修正机器人模型中的各名义参数值,可以提高机器人运动的准确度。将该方法应用在Staubli TX90工业机器人上,实验结果表明,机器人的绝对定位精度由标定前的均值/标准差0. 742 5 mm/0. 191 0 mm减少到标定后的0. 242 8 mm/0. 098 1 mm,提高了近50%,表明该标定方法的有效性和准确性。 相似文献
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设计了一种改进型凿岩机器人,其腕部为含伸缩构件的偏置结构,肩部为两两相交结构。发现了该机器人的两个特性:一是对第5自由度参数的求解可以转化为对特定直线与特定平面法线之间夹角的求解,二是关节轴3和关节轴4的交点与原点之间的距离为定值。根据上述两个特性,可以采用迭代搜索方法获得第5和第6自由度参数值。提出了一种新的机器人运动学求解方法,其计算过程无须建立各连杆坐标系,采用倒序逐步完成的方法进行正向求解,采用逐步归位的方法进行逆向求解。加工组装了改进型凿岩机器人,编制了计算程序,并完成了工业性试验。试验结果表明:所设计的凿岩机器人操作安全可靠、计算快速准确,解决了旧式凿岩机器人计算耗时长和定位精度不够的难题,可为实现深部煤层无人化采掘提供一定的参考。 相似文献
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《液压气动与密封》2019,(8)
针对传统液压四足机器人电液伺服阀控缸系统的非线性、参数时变性、控制误差大等问题,提出了一种基于位置闭环控制的模型参考自适应控制算法。以液压四足机器人为研究背景,介绍了单腿整体结构及组成;然后,建立液压四足机器人电液伺服阀控缸控制系统模型、传递函数,并设计模型参考自适应控制器;最后,结合AMESim-MATLAB软件搭建四足机器人电液伺服阀控缸系统的控制模型,并对搭建好的测试平台进行实验。实验表明基于电液位置伺服系统的液压四足机器人阀控缸位置控制系统模型的合理性,阀控缸位置跟踪效果好、响应速度快、误差小、鲁棒性强,验证了所设计的位置闭环控制的模型参考自适应控制算法的可行性。 相似文献
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《机械制造与自动化》2017,(1):153-155
开发了一种新型的气动自平衡式可穿戴搬运助力机器人。机器人采用了重物自平衡机构,使气缸的支持力与重物能在任意位置维持力平衡,人只需要很小的力就能操纵所搬运的重物沿任意方向自由移动。该机器人具有结构轻便、控制系统简单、穿戴方便、助力大、便于操控的特点。为了验证机器人的原理,制作出了机器人样机,并进行了不同载荷条件下的搬运实验。实验结果证明了该设计具有可行性和实用性。 相似文献
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在工业机器人的设计过程中,平衡系统的设计是很关键的。通过平衡系统的正确设计,可以大大降低机器人关节驱动器的最大扭矩,减小驱动器的重量和尺寸,并使机器人驱动器负载分布均匀,同时,还可以改善机器人的动力学特性,消除一些非线性量,简化动力学计算。因此,研究平衡机构已成为提高机器人性能的有力措施之一。机器人的平衡系统形式多样,要根据机器人的功能及使用场合,结合机构设计及控制系统设计,更有效地改善和提高机器人的性能。 机器人的平衡系统可分为质量平衡、弹簧平衡和受控力平衡(以气、液缸及力矩电机做为平衡力源)三类。下面分别… 相似文献
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The paper contains application oriented additions to the theory developed by Berkof and Lowen for root-mean-square (RMS) shaking moment optimization of a force balanced in-line 4R 4-bar linkage. The theory is extended to the problem of force-RMS moment balancing by mass redistribution when all link length ratios are fixed to satisfy kinematic design criteria. Feasible parameter design spaces and parameter inter-relationship monographs are presented. These aid in the selection of numerical values for five of the eight design parameters so that the three balancing equations can be solved for physically realistic values of the remaining three parameters. 相似文献
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This paper reports an experimental study of the effect of surface texture on cylinder liner wear. This research is important because the conjunction between piston rings and cylinder liner is one of the major sources to frictional losses in internal combustion engines. Experiments were conducted on a reciprocating tester. Specimens were cut from cylinder liners honed or plateau honed made of grey cast iron of hardness 218 HB. The honing operation was performed in order to obtain very similar values of the Sq parameter of one-process and two-process surfaces. In addition, one-process specimens characterised by different Sq parameter values were tested. Counter-specimens were made from chromium-coated steel C45. It was found that wear of two-process surfaces was lower than that of one-process surfaces characterized by the same Sq parameter. Linear wear of specimens was proportional to initial Sq parameter value. The effect of additional oil pockets created by the burnishing technique on cylinder liner wear was negligible. 相似文献
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港口货物装船机上关键部件螺旋溜槽主要由单出杆液压缸及活动螺旋溜槽组成,其液压系统使用差动回路进行重力方向快速伸缸。对这种差动回路中使用三种不同类型的平衡阀进行了理论推导与分析,对其在差动回路中的先导控制压力进行了计算比较,并解释了平衡阀自由口存在背压时使用完全平衡阀要优于标准平衡阀的原因。 相似文献
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液压挖掘机在作业中,动臂将高频次大范围举升和下降,现有挖掘机无能量回收装置,大量势能将在动臂下降时通过控制阀的节流作用浪费掉。为回收利用这部分浪费掉的能量,对动臂自重液-气储能平衡方法进行研究,在此基础上,提出采用三腔液压缸直接转换利用挖掘机重力势能的系统原理。三腔液压缸是在原两腔液压缸基础上,将双腔液压缸无杆腔分为两个容腔而构成,其中一个容腔与蓄能器连接,称为配重腔,设置蓄能器压力与动臂自重基本平衡。研究中,首先建立动臂驱动系统的能耗数学模型,分析系统的能量特性;然后以20 t挖掘机为例,建立整机的机电液联合仿真模型,分析对比分别采用双腔液压缸系统和三腔液压缸系统,动臂的运行特性和能耗特性;进一步构建试验测试平台,验证所提系统的可行性和节能效果。结果表明,新系统较双腔液压缸驱动系统,重力势能回收利用率达68%,节能效果显著,该方法也完全适用于各种类型的液压举升机构。 相似文献
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通过发动机动力学仿真分析软件GT-SUITE/Crank模块对曲柄连杆机构进行动力学仿真分析。并计算了轴心轨迹和轴承负荷,为了减少轴承的负荷,分别采用了对曲柄臂施加四平衡块和八平衡块两种平衡方案,并给出了两种方案的对比。 相似文献