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《矿产保护与利用》2017,(4)
通过浮选试验研究了西藏某铜钼混合精矿的分选条件,同时借助人工配置的模拟回水和不同配比的选矿回水试验考察了回水对铜钼混合精矿分离浮选的影响。浮选条件试验结果表明:在矿浆p H值为7.68条件下,固定Na2S用量为5 000 g/t,煤油用量为100 g/t,经过一步粗选,得到的钼精矿中钼品位为11.52%,回收率为61.61%;铜品位为24.63%,回收率为10.77%。人工配置的模拟回水试验结果表明:铜钼分离各因素显著性顺序为铜离子浓度、黄药浓度、硫离子浓度。配比使用选厂回水试验结果表明:配比使用选厂回水时,当回水配比≤60%时,有利于提高铜钼分离指标;当回水配比60%时,不利于铜钼的分离。现场选矿回水的循环回用试验结果表明选矿回水会降低钼精矿中钼的回收率,影响铜钼混合精矿的分离。 相似文献
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针对新疆某铜锌矿选矿废水开展了水处理工艺研究。结果表明,选矿废水经40g/t凝聚剂PAC、2g/t絮凝剂CH2710及250g/t沉淀剂硫化钠混凝沉淀后,作为浮选回水进行浮选闭路全流程试验,铜、锌精矿品位及回收率较选矿废水未处理直接回用都有所提高,与利用新鲜水时的选矿指标相近。生产实践也表明,选矿废水处理后回用未对铜、锌精矿品位及回收率产生不利影响,而有利于锌精矿回收率的提高及铜精矿中锌含量的降低,同时还能节约部分浮选药剂消耗,降低生产成本。 相似文献
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蒋志远 《有色金属(选矿部分)》2011,1(4)
在常规pH值条件下,使用定量絮凝剂APAM+助凝剂净化黄铜矿选矿尾矿回水,在工业应用中取得了良好效果,提高尾矿回水利用率20%~35%。使用净化后的尾矿回水浮选对精矿品位有明显提高,精矿金品位合格率提高2.55%,精矿铜品位合格率提高2.23%。既减轻了环保安全压力,又保证了生产指标,同时也提高了尾矿回水利用率,缓解了选矿厂季节性水资源短缺的问题。 相似文献
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为了加速铝土矿浮选尾矿的沉降,河南某铝土矿选矿厂使用了以聚丙烯酰胺为主的絮凝剂。沉降槽溢流水返回至浮选作业,导致精矿Al2O3回收率和铝硅比显著降低,试验证明与回水中絮凝剂的累积有关。增大分散剂用量、延长搅拌时间、增大捕收剂用量,可显著降低絮凝剂对铝土矿浮选的影响。当回水返回比例为50%~70%时,可兼顾精矿品质与回水利用率。 相似文献
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为了加速铝土矿浮选尾矿的沉降,河南某铝土矿选矿厂使用了以聚丙烯酰胺为主的絮凝剂。沉降槽溢流水返回至浮选作业,导致精矿Al2O3回收率和铝硅比显著降低,试验证明与回水中絮凝剂的累积有关。增大分散剂用量、延长搅拌时间、增大捕收剂用量,可显著降低絮凝剂对铝土矿浮选的影响。当回水返回比例为50%70%时,可兼顾精矿品质与回水利用率。 相似文献
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西藏某硫化铅锌矿选矿厂采用先抑锌浮铅后再浮锌的优先浮选工艺,铅、锌精矿浓密池溢流水,铅、锌精矿过滤机产生的过滤水,设备冷却水,尾矿水和各车间卫生冲洗水汇总至尾矿库,经自然沉降后返回供生产用。因pH值(12.01)高,且含有大量的微细粒悬浮物、重金属离子以及残留未降解的有机选矿药剂,导致现场生产的铅精矿锌含量严重偏高,既影响铅、锌精矿质量,又影响铅锌回收率。回水净化试验研究表明,选用PAC+聚丙烯酰胺、NH4HCO3和LSQ+P为重金属离子的去除剂,次氯酸钠对循环水中的COD进行氧化处理,硝酸调节pH值,各段均经非对称膜过滤,可将水样pH值降至7.4,水中SS、COD、重金属离子含量大幅度降低;处理后水样的选矿指标与新水选矿指标非常接近,说明尾矿水经过合理工艺处理后可回用于生产,从而实现了水资源的高效循环利用。 相似文献
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对粤北某钨多金属硫化矿加温脱药的废水进行了试验分析,发现直接返回原流程中,对铜、钼、铋回收率影响较大,因此对废水进行了处理。通过系统研究发现主要是废水中的残留药剂及悬浮物对浮选产生了影响,通过混凝沉淀吸附的方式,以25mg·L-1 XN-3为絮凝剂、20 mg·L-1 PAC为助凝剂,加入20 g·L-1活性炭为吸附剂,沉降120min后,COD和SS的脱除效果明显,COD脱除率为49.46%。对处理后的回水进行选矿试验,和小型试验相比,除钼精矿钼品位有所降低以外,改质后的回水对铜、钼、铋分离影响不大,实现了加温脱药废水的零排放。 相似文献
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河南某高滑石型钼铁矿采用先脱滑石后浮选钼工艺,为综合回用尾矿库白钨选矿回水、缓解该地区选矿用水紧缺的问题,对白钨选矿回水用于钼矿选矿进行了试验研究,结果表明: 直接使用白钨选矿回水进行脱泥浮选,造成钼损失过大; 使用白钨选矿回水磨矿后将矿浆pH值调至6,对脱泥粗精矿产品添加CF抑制剂进行脱泥精选,最终闭路试验得到钼损失率4.52%、钼粗精矿品位4.23%、回收率75.85%的良好指标,白钨选矿回水得以利用。 相似文献
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为了解决甘肃某白钨矿选矿废水的循环利用问题,研究了以氧化钙为助凝剂的条件下,PAM、PAC、PFS和三氯化铁4种絮凝剂的沉淀效果。研究结果表明:常规的絮凝沉淀工艺沉淀效率较低,且上清液中含有大量的微细颗粒物,处理效果较差;将加砂沉淀技术引入到该白钨选矿废水的絮凝沉淀过程中后,沉淀效率显著提高。试验结果表明:以0.6 g/L氧化钙为助凝剂、6 mg/L PAM为絮凝剂且加入10 g/L的沉砂后,在90 s的时间内即可实现完全沉淀,且沉淀后的废水中悬浮颗粒物含量较低。通过对比浮选试验结果可知,使用处理后的废水与自来水的浮选指标无明显差异。 相似文献
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JCSS絮凝剂在铅锌选矿废水处理的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用聚丙烯酰胺(PAM)、硫酸铝和JCSS三种絮凝剂对铅锌选矿废水进行了沉降试验,结果表明JCSS絮凝沉降效果较好。将PAM和JCSS处理过的废水与清水进行铅锌浮选对比试验,得出JCSS絮凝剂处理的回水浮选指标与清水相当。工业试验证明了选矿废水经过JCSS絮凝剂处理后可达到回用要求。 相似文献
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泥质砂矿床开采中,采金船和洗选设备闭路冲洗矿砂时,水重复使用,形成大量的悬浮物,水重复利用次数越多,水中泥土含量也就越多。这样的条件会恶化砂金的选矿工艺指标。开采前,使用以氯盐和钠的化合物为基础的化学药剂通过钻孔灌注至砂矿体,这样预先处理后,砾石和尾矿中金的损失可降低到15~17%。工艺水用聚丙烯酰胺处理可脱泥。当水中浮悬物含量为20~60g/1时,水中加入这种絮凝剂后,细粒分散泥粒的沉降速度达到最大,泥粒上絮凝剂吸附量为0.32~0.15mg/g(固体)·絮凝剂用量为1~10mg/1。两个砂矿采用了上述方法预先处理砂矿和用絮凝剂净化回水,使水中浮悬物排除了80~90%, 相似文献
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铝土矿脱硅浮选尾矿回水对浮选行为的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决铝土矿浮选脱硅工业生产中回水高效利用的问题,通过改性絮凝剂,对比了改进前的回水与改进后的回水利用情况,发现尾矿回水可以利用,但返回比例要加以控制,回水中絮凝剂残留量不能超过0.005 g/L,回水pH应保持在9~9.5,同时要尽量降低回水中Fe3+、Al3+、Ca2+等金属离子含量。 相似文献
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为了解决甘肃某铅锌矿选矿废水的循环利用问题,探索了自然净化处理的效果,比较了不同絮凝剂的沉淀效果,在研究确定了聚丙烯酰胺(PAM)最佳净化参数的基础上,进一步研究了活性炭再处理的工艺参数,最后比较了净化前后废水和自来水分别处理矿石时的产品指标。结果表明:①选矿废水经PAM絮凝+活性炭吸附工艺处理,水质明显改善。其中固体悬浮物减少81.43%;CODCr降幅高达74.56%;金属离子中Cu2+去除率达90.16%,Pb2+、Zn2+、Fe3+去除率高达93%以上。②采用净化后的废水处理矿石,其铅精矿、锌精矿指标明显优于用未经处理的废水生产的指标,与用自来水生产的指标差异很小。因此,用PAM絮凝+活性炭净化后的废水回用生产完全可行。 相似文献
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