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金山店选厂自1977年正式投产以来,由于硫精矿中存在有大量微细粒矿泥,使得硫精矿过滤非常困难,导致硫精矿产量和硫回收率一直很低。据此,1995年11月采用了双旋流器强化硫精矿浓缩过滤新工艺,经过连续几年的巩固和完善,大大提高了硫精矿的产量和硫回收率,取得了显著的效果。1存在问题分析 金山店选厂硫精矿过滤难的主要原因是矿石中含有大量的方解石、白云石等碳酸盐类矿物和云母、绿泥石、透辉石、蛇纹石等粘土矿物,这些脉石矿物与黄铁矿、磁铁矿等主要有用矿物致密共生,嵌布粒度较细。生产上为了确保铁精矿质量,常常… 相似文献
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<正> 硝酸铵是黄铁矿、磁黄铁矿的活化剂。在红透山铜矿选矿厂选硫循环添加129克/吨硝酸铵,提高硫回收率2.15%,每年可增产硫精矿4226吨,效益30余万元。该厂的浮选工艺是:经过铜硫混合浮选、铜硫分离浮选,得到铜精矿和优质硫精矿;铜硫混选尾矿选锌得锌精矿;选锌尾矿再选硫得次硫精矿和最终尾矿。在上述浮选过程中,易选的硫矿物(大部分黄铁矿和部分磁黄铁矿)已在铜硫混选循环回收,进入锌尾选硫循环的硫矿物以难浮的磁黄铁矿为主,选硫作业回收率很低,平均为45%左右,小型试验也只能达到50%。为提高硫回收率,进行了添加硝酸铵的试验。 相似文献
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我矿地处南京,主要产品为铅、锌、硫、锰精矿,砂泵在我矿的作用之一是输送矿浆。从井下产出的原矿石经过破碎和球磨,出来的矿浆到浮选选别,先选钳精矿,再选锌精矿,锌尾矿到西24m浓缩池浓缩,浓缩后的矿浆用砂泵输送到浮选选硫精矿,选完后的硫尾矿流到一个小方池,通过砂泵送去选锰精矿。 相似文献
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某铜硫矿石选硫试验研究与生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍某铜硫矿石的选硫试验成果及生产进展,对选铜尾矿采用旋流器脱泥脱药,加酸性水调浆,加丁基黄药和2#油进行浮选,小型试验可获得硫精矿品位47.5%,回收率95.72%,产率39.73%,生产指标硫精矿品位大于35%,采用陶瓷过滤机脱水,精矿水分9%~10%,年增效益1000万元以上。 相似文献
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马钢罗河铁矿选矿厂自建成投产以来,存在一段球磨机处理能力不能达到设计要求、弱磁选铁精矿含硫超标、赤铁矿精矿选别指标差、硫精矿中的铜未能回收利用等问题。为解决上述问题,在对选矿厂磨选系统进行全流程考查的基础上,研究了矿石的可磨性特征,参照现场硫浮选、弱磁选、强磁选、重选作业的工艺参数,在实验室进行了选别效果验证试验,并详细研究了含铜硫精矿的铜硫分离工艺。根据研究结果,对选矿厂所存在的突出问题提出了改进措施。在完成磁铁精矿降硫和铜硫分离工艺优化改造后,有望使现场磁铁精矿S含量由0.51%降到0.30%以下;从硫精矿中分离出产率(对硫精矿)为0.82%、Cu品位为17.51%、Cu回收率(对硫精矿)为59.54%的铜精矿。 相似文献
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针对滇东北某铅锌选厂产出铅精矿含锌和硫精矿含铅、锌较高的问题,在对矿石进行工艺矿物学研究的基础上进行了流程优化试验研究。结果表明,该矿石矿物种类复杂,其中方铅矿、闪锌矿的粒度嵌布
极不均匀,现场采用“铅硫混合浮选—铅硫混合精矿抑硫浮铅分离—铅硫混合浮选尾矿选锌”的一段磨选工艺流程,嵌布粒度较细的方铅矿、闪锌矿、黄铁矿得不到充分单体解离。本研究提出采用“阶段磨矿、阶段
选别”工艺进行流程优化,对铅硫混合精矿再磨再选,在铅硫混合精矿再磨细度为-0.045 mm占70%的条件下,得到Pb品位为61.89%、Pb回收率为85.43%的铅精矿及Zn品位为49.05%、Zn回收率为93.91%的锌精矿。与优
化前相比,铅精矿中Pb品位提高1.57个百分点,同时Zn含量下降1.35个百分点,硫精矿中Pb、Zn含量均有所降低,锌精矿中Zn的回收率提高2.43个百分点。目前,现场依据优化工艺完成了选厂改造,采用立式螺旋搅
拌磨机进行二段磨矿,生产运营良好,较之前生产指标有一定提高。 相似文献
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凡口铅锌矿为了将硫精矿产品方案由生产单一的普通硫精矿(S品位≥40%)改为生产高铁硫精矿(S品位≥47%)和普通硫精矿(S品位≥37%)两种产品,采用XCFⅡ/KYFⅡ-8型浮选机组替代原来的6A浮选机,对选硫工艺流程进行了改造。改造后,在硫回收率不受影响的情况下,两种硫精矿的品位完全达到预期目标,并减少了药剂消耗,可年增效益近5 000万元。 相似文献