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介绍了转炉专用设备扩孔机的改造方案,通过升级改造扩孔机的发动机,根据发动机功率相应匹配新主泵,使其系统工作压力提高了1.5倍. 相似文献
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60kg汽车用热轧高扩孔钢生产与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统60 kg高强钢无法满足特殊用户使用要求的现状,宝钢采用低碳低硫的成分及特定的精炼方式,结合特殊的热轧工艺,开发出一种新型60 kg高扩孔钢。通过比较分析60 kg高扩孔钢和传统60 kg高强钢的化学成分、生产工艺、金相组织、力学性能,发现高扩孔钢具有更好的综合力学性能。扩孔裂纹传播特征及扩孔裂纹扩展的机理分析表明,由于传统高强钢存在珠光体及带状特征,加速了扩孔裂纹的萌生及快速扩展;而高扩孔钢以多边形铁素体为主,有效阻碍了裂纹的扩展,因此组织均匀性是获得高扩孔率的关键因素之一。最后,以车轮轮辐为例介绍60 kg高扩孔钢的应用,60 kg高扩孔钢冲压轮辐中心孔及螺栓孔等关键部位成形良好,并通过用户成形认证。 相似文献
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介绍了土层锚杆孔扩孔的三种方法,分析了它们各自的优缺点,着重介绍了近年来出现的新方法———水射流法,通过实验论证了它的可行性和良好的扩孔效果。还提出了一种把土锚钻机改进成水射流扩孔系统的方案,钻孔扩孔一次完成,极大的提高了生产效率。 相似文献
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针对低碳微合金钢进行了440 MPa级汽车用热轧酸洗用高扩孔钢的工业研制与开发。通过对合金成分以及冷却工艺研究,明确了合金元素以及冷却工艺对力学性能和扩孔率的影响,结果表明:成品钢板的组织由铁素体和贝氏体组成,钢板的抗拉强度高于440 MPa,伸长率大于37%,扩孔率大于95%,钢板成型性能和扩孔性能满足用户使用要求。 相似文献
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莱钢炼钢厂采用等静压成型的镁碳质整体出钢口砖,以多功能拆炉机扩孔,在25t氧气顶吹转炉上应用出钢口热更换技术,稳定了转炉出钢操作提高了作业率和钢水质量,出钢口寿命平均为150-200炉,吨钢节约耐材值0.86元。 相似文献
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应用Dynaform软件对扩孔试验进行数值模拟,研究板料表面摩擦系数的变化对扩孔试验的影响。结果表明,随着板料与模具的摩擦系数增大,扩孔率减小,最终在凸模圆角壁部出现开裂。板料单面润滑可以降低试验所需的成形力,提高扩孔率。板料单面单边润滑扩孔时孔径会向摩擦系数小的一侧偏移;两边摩擦系数差距过大时,会导致在摩擦系数较大的一侧圆角壁部开裂。 相似文献
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通过对铁素体(下称F)-珠光体(下称P)钢和渗碳(C)体钢在扩孔中,空隙的发生和长大的观察.研究了钢的显微组织对热轧钢板延伸凸缘成形性能的影响。
对比F-P钢和球化渗C体钢.前者的延伸率(T.EL)较高,但后者的延伸凸缘性指标即扩孔率入更优良。且因球化退火温度的上升,使T.EL和λ同时增高.即提高了入-T.EL平衡。λ与切口延伸率(n-EL)密切相关.当标距(GL)较长等于50mm时,二者成线性关系。
F-P钢在扩孔时的冲孔端面产生了切口状裂纹。在随后的扩孔过程中裂纹沿F和P界面快速延伸.从而降低了钢的扩孔性。
球化渗C体钢的冲孔端面平滑,在扩孔中产生和长大的空隙、因连接而向裂纹进展.由于加工应变分散而传播,从而提高了扩孔性。 相似文献
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通过TMCP工艺实验,研究了Si、Mn含量对低碳Si Mn钢显微组织、力学及成形性能的影响,探讨了铁素体/贝氏体双相钢(FB钢)在扩孔过程中的裂纹形成及扩展行为。研究结果表明,增加Si含量,实验钢中等轴铁素体的体积分数增加,扩孔性能得到改善;而增加Mn含量,实验钢的强度和韧性显著提高,但塑性和扩孔性能有所下降。FB钢中的裂纹扩展主要是以微孔聚集机制进行,当遇到贝氏体时,裂纹通过铁素体 贝氏体相界面并剪断铁素体进行扩展。合理选择Si、Mn含量和TMCP工艺参数,可以获得690 MPa级的经济型热轧FB高扩孔钢,扩孔率达到了95%,综合性能较好。 相似文献
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采用扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS)技术对FB780高扩孔钢热轧卷头尾部扩孔样品进行断口形貌观察及成分分析。结果表明,夹杂物作为显微空穴的优先形核点,将对材料的扩孔性能产生不利影响;采用INCA Feature夹杂物自动分析方法对两样品截面夹杂物成分、尺寸、面积进行统计,结果表明,由于浇注过程的差异,头部样品在夹杂物尺寸、面积分数上均高于尾部样品,这些夹杂物将在扩孔过程中作为裂纹萌生源而影响材料的扩孔性能;采用电子背散射衍射(EBSD)技术对两样品中铁素体相及贝氏体相进行相分布统计,结果表明,由于尾部样品具有更高的铁素体含量,且组织分布更为均匀,从而改善了材料的塑性、韧性及扩孔性能。 相似文献
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