共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
富氧侧吹熔池熔炼工艺的冶金计算与生产实践 总被引:2,自引:0,他引:2
富氧侧吹熔池熔炼工艺的论证要先进行冶金计算,其中熔炼炉渣的化学成分是参照其他熔炼炉渣的化学成分设计的.根据反射炉熔炼和铜锍吹炼冶金计算方法并在其基础上进行修改,完成了富氧侧吹熔池熔炼工艺的冶金计算.与冶金计算结果相比,富氧侧吹熔池熔炼工艺正常生产时,产能提高,消耗降低,熔炼炉渣的化学成分与冶金计算值接近. 相似文献
3.
4.
富氧侧吹熔池熔炼炉炼铜的生产实践 总被引:3,自引:0,他引:3
富氧侧吹熔池熔炼炉集物料的干燥、焙烧和熔炼于一炉。富氧侧吹熔池熔炼工艺投产后,对工艺控制参数和工艺的可变性及相应的控制方法进行了试验和摸索,试生产中出现了烟气中单体硫含量高、余热锅炉振动大、富氧侧吹熔池熔炼炉风眼砖和炉墙腐蚀严重、出口垂直烟道结渣及余热锅炉烟尘烧结等问题,通过分析提出了解决的方法,并对工艺的进一步优化提出建议。 相似文献
5.
余旦新 《有色金属(冶炼部分)》2014,(10):15-19
对"白银炼铜法"的空气熔炼、富氧熔炼和富氧自热熔炼三个发展阶段从理论上进行了分析。结果表明,当鼓风强度一定时,随着使用氧气量的增加,鼓风富氧浓度的升高,床能力升高,熔炼自热程度升高;熔炼床能力随熔池鼓风强度和热强度升高而升高;氧料比随冰铜品位的升高而上升;富氧自热熔炼的节能效果最好。"白银炼铜法"的各项工艺指标均达到当今国际炼铜技术先进水平。 相似文献
6.
富氧熔池熔炼工艺处理铜、铅硫化矿已在工业上得到广泛应用,文章通过热力学分析和探索试验表明,富氧侧吹熔池熔炼工艺处理含铋铅复杂混合物料是可行的。这将为富含Au、Ag、Te等贵金属的铋铅混合物料的综合回收行业提质改造、产能升级提供可行的发展方向。 相似文献
7.
富氧侧吹熔池熔炼技术在铜冶炼得到广泛使用,同时该技术在富铅渣还原冶炼和废旧铅酸蓄电池综合处理等领域已有成功案例。结合目前国内危废行业的发展现状,就富氧侧吹工艺处理相关危险废物的先进性及新进展展开论述,并结合工程实例加以论证。 相似文献
8.
结合废线路板富含有价金属的资源属性和基板中可燃有机组分的能源特征,阐述了顶吹熔池熔炼处理废线路板工艺过程及原理。从废线路板的熔炼渣型、富氧熔炼、烟气二次燃烧及烟气中酸性气体的脱除四个方面,论述了富氧顶吹熔池熔炼处理废线路板的技术与经济价值。以SiO2-CaO-FeO-Al2O3渣型为基础,凭借富氧强化冶金工艺,通过高温燃烧源头减控二噁英,利用复合药剂高效脱除酸性气体,实现了顶吹熔池熔炼处理废线路板清洁化和资源化,为废线路板等铜基固废的资源再生提供了新的产业化路径。 相似文献
9.
富氧侧吹直接炼铅工艺研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了富氧侧吹熔池熔炼炉的结构以及富氧侧吹熔池熔炼直接炼铅的工艺流程及特点。实践表明,富氧侧吹直接炼铅工艺具有流程短、能耗低、环境好、投资省等特点。 相似文献
10.
分析了我国目前锑火法冶金的技术现状,介绍了近年来锑行业在富氧熔池熔炼、复杂含锑物料处理方面的研究现状,分析我国锑冶金技术将朝富氧熔池熔炼方向发展。 相似文献
11.
介绍了国内采用富氧底吹熔池熔炼生产粗铜工艺的生产企业的发展背景与现状,指出了生产中存在的问题,分析了熔炼渣含铜高的原因,以及间断操作存在的弊端。描述了炉外分离熔池熔炼工艺及其优越性、工艺及设备的设计、工艺布置,以及中试生产数据和结果。 相似文献
12.
《不锈(市场与信息)》2008,(22)
10月21日上午,全球最大的富氧项吹镍熔炼项目在甘肃金川集团公司投产。
富氧顶吹镍熔炼项目采用由金川集团公司、澳大利亚斯麦特公司和中国恩菲工程技术有限公司联合开发且金川公司拥有30%知识产权的JAE富氧顶吹浸没喷枪熔池熔炼技术,是世界上首次将该技术应用于镍的熔炼工业化实践。该工艺具有处理量大、对物料适应能力强、自动化程度高、能耗低环保效果好、金属回收率高等优点。 相似文献
13.
从炉膛内径、耐火材料寿命和炉顶盖寿命三个方面开展了富氧顶吹熔池熔炼炉炉体结构的研究,整体寿命可达12个月,满足熔炼工艺要求。 相似文献
14.
15.
中条山铜精矿熔池熔炼试验结果接近熔池自热熔炼的水平,采用富氧是可行的.对炉型结构、炉渣贫化以及渣浮选等具体的技术方案要深入探讨.应充分发挥熔炼区(炉)的作用,相应地选定转炉渣或渣浮选的条件,才能使整个过程顺利进行 相似文献
16.
17.
中条山铜精矿熔炼试验结果接近熔池自然熔炼的水平,采用富氧是可行的,对炉型结构,炉渣贫化以及渣浮选等具体的技术方案要深入探讨。应充分发挥熔炼区的作用,相应地选定炉渣或渣浮选的条件,才能使整个过程顺利进行。 相似文献
18.
19.
20.
就铜精矿密闭古风炉富氧熔炼氧浓选择试验试验中出现的问题,从四个方面进行了可行性讨论。并针对增加富氧鼓风浓度后,熔炼过程中三个变化,提出了对策。在一定的富氧浓度范围内,只要措施得当,生产技术调控及时,进一步增大富氧鼓风浓度,在保持现有熔炼工艺优势的前提下,对进一步提高鼓风炉的生产能力,减少烟气污染,还是值得继续探索的。 相似文献