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首钢炼铁厂减少风口损坏的实践 总被引:4,自引:0,他引:4
首钢炼铁厂高炉扩容改造后风口损坏严重,1995年全厂损坏风口400多个,损坏风口的原因是烧坏、磨坏及风口质量问题。通过逐项改进,风口损坏得到了控制,2000年风口只损坏100多个,保证了炼铁生产的稳定顺行。 相似文献
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本文分析了高炉扩容改造后风口损坏严重的原因,提出了减少风口烧损、防止磨坏风口、提高风口质量等措施。逐项措施实施后,损坏风口数量明显减少,保证了高炉稳定顺行。 相似文献
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关于鼓风动能对高炉风口的损坏作用,国内外至今未见报导。作者通过处理邯钢中型高炉风口大量损坏的生产实践、现场调查及其统计分析,并结合国内外有关高炉发生风口损坏的情况,定性地提出了高炉鼓风动能过大,是造成风口大量损坏的一个重要原因。本文就这个问题在理论上进行了初步探讨,在操作上也阐述了一些看法。 相似文献
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1 概述 风口是高炉关键设备之一。严酷的工作条件对风口的使用寿命构成了极大的威胁。为了减少高炉休风和更换风口的次数,提高高炉的生产率。从1850年的第一个水冷“苏格兰风口”诞生至今,炼铁工作研究者们对风口的损坏机理进行了多方面大量的试验研究工作。提出了风口损坏的原因有烧损、磨损和裂损;指出了制造风口的最佳材料:纯铜;最佳风口结构:贯流、螺旋风口以及最佳冷却方法:高压高速冷却等。尽管如此,风 相似文献
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本文分析了马钢空腔式风口损坏的原因,介绍了汕头产风口的结构和在马钢的使用情况以及国内外在改进风口结构方面所取得的成就,并以新设计的风口进行了说明。 相似文献
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在武钢7号高炉改造性检修期间,对6段铜冷却壁损坏原因进行调查分析.分析结果表明,5段风口铸铁冷却壁损坏,特别是风口冷却壁铸体被侵蚀掉,渣铁大量进入铜冷却壁背面,烧坏进水管,是6段炉腹铜冷却壁损坏的主要原因.采取对炉腹6段铜冷却壁进水冷面增加凸台的结构改进,并减小风口冷却壁上部厚度,增加风口带砖衬的厚度,可减少风口冷却壁和炉腹冷却壁损坏. 相似文献
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从1996年1月下旬开始,由于入炉焦炭质量恶化,水钢2号高炉炉缸出现严重堆积,风口频繁损坏,炉况出现严重堆积,风口频繁损坏,炉况严重失常。恢复炉况用44天时间,共损坏风口158个,直接经济损失达200多万元。 相似文献
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为了研究兴澄特钢风口小套磨损损坏的原因,对损坏风口的数量及特征进行统计分析,把风口小套长度与设计值及其他厂风口小套长度进行对比。采用计算机模拟计算喷枪与风口中心线之间的适宜夹角,并将计算结果与实际生产中采用的夹角进行对比。通过对喷枪材质、高炉内碱金属的负荷变化、煤粉中的水分和粒度进行分析,得出造成兴澄特钢风口小套磨损的主要原因是风口小套长度过长、高炉碱金属负荷较高、喷枪与风口中心线之间的夹角过大以及喷枪材质的耐磨耐高温性能差等。针对以上原因,兴澄特钢采取相应的措施,合理减小小套长度,调整喷枪与风口中心线之间的夹角,降低高炉碱负荷以及采用耐磨喷枪,既保证了高炉顺行,又延长了风口小套的使用寿命。 相似文献
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通过对高炉风口进行解剖,分析认为高炉风口早期失效的主要原因是炉内塌料造成风口短时见铁,风口结构不合理、供水压力偏低也是风口损坏的重要原因.通过改进风口结构,加强高炉监控操作、消除炉缸堆积,加大供水压力及水流量,避免了风口早期失效. 相似文献
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武钢5号高炉在生产水平提高过程中出现了风口损坏加剧的现象,分析认为,其原因主要有喷煤量增加,煤枪安装不合理,原燃料质量不好等,通过采取改进煤枪安装装置,改善原燃料质量,加强高炉操作等措施,风口损坏情况明显好转。 相似文献