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论述了硅铬合金同时降低C、P的必要性及其影响因素。试验表明,采用还原脱磷法使硅铬合金同进降低C、P是可行的。试验取得了脱磷率90.9%、脱碳率75.7%的较好结果。 相似文献
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本文简述了硅铬合金摇包脱碳的基本原理。应用正交设计试验确定了硅铬合金摇包脱碳的最佳工艺参数:脱碳剂微碳铬铁渣粉和萤石用量分别为合金量的5.3%和0.83%,摇包转速45—47转/分,摇动时间13分钟,摇后镇静时间5分钟,开浇温度1230—1320℃。按此最佳工艺条件进行生产,硅铬合金含碳量可以达到0.0326%,脱碳率达92%以上。 相似文献
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针对生产硅铬合金的“一步法”(有渣法)和“二步法”(少渣法),列举数据和实例进行了论述。指出应综合考虑铬矿资源、炉子容量、操作技术、国情等因素来选择生产工艺,尤其是小功率电炉应以二步法生产硅铬合金为主。 相似文献
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实验研究了TEMF法快速测定微碳铬铁中硅含量时其它组分对分析结果的影响。结果表明:当硅,铬含量一定时,样品中碳含量在0.02%-0.15%,磷含量在0.020%_0.040%,硫含量在0.020%-0.040%范围内变化对硅含量的测试值无影响;当硅,碳,磷及硫含量一定时,铬含量在50%-77%范围内变化对硅的测试值亦无影响。 相似文献
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全部使用印度铬精矿生产高碳铬铁 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了5000kVA电炉全部使用印度铬精矿冶炼高碳铬铁的经验,通过采用合适的工作电压、入炉料粒度的调整、料面及合金含硅量的控制、留渣操作等措施,取得了较好的冶炼效果。 相似文献
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在生产SWRH82B过程中,电炉出钢后依次加入碳粉和硅锰合金,通过对实际生产过程中不同碳含量炉次中硅锰合金收得率进行分析,得出LF进站钢水中碳含量对后续硅锰合金收得率具有较大影响。钢液碳含量0.2%~0.7%不同炉次下,合金中Mn收得率从78%~87%波动,合金中硅收得率从65%~85%波动。结合冶金热力学基础理论,在不同碳含量条件下对合金在渣铁间的平衡进行分析,钢液碳含量升高可明显降低合金在渣铁间的分配比,这表明在电炉出钢过程中需要提高并精准控制碳粉的加入量,稳定钢包中钢液碳含量,可降低硅锰合金的消耗。 相似文献
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文章指出,采用搭配难熔铬矿,配入适量铁粒或铁矿,控制渣中 MgO/Al_2O_3比值为1.8,SiO_2/Al_2O_3为1.3,合金含硅量控制在3.0%以上,可生产出 C≤8%、Cr50—55%的低碳低铬炭素铬铁。 相似文献
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通过对无熔剂法硅铬合金电炉停炉后的解剖,分析了炉内的反应机理。该过程中碳化硅的生成和破坏的平衡起着重要的作用。而保持碳平衡和及时排除碳化硅含量很高的炉渣是使唤生产受控关键。 相似文献
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介绍了矿热炉在一步法硅铬生产实践中出现的问题,通过尝试在普通高碳铬铁生产的基础上,适当增加硅铁用量、调整渣型及选择合适的供电制度等技术措施,提高了硅石还原率,从而使产品品级率大幅提高。 相似文献
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通过“热兑法”生产实践,对“堆底法”生产微碳铬铁的增碳机理有了新的认识,“热兑法”是在炉外加硅铬合金,其脱硅反应没有电极参与,增碳少,可炼出含C≤0.03%的微碳铬铁,品级率〉90%,而“堆底法”在炉内加硅铬合金,脱硅反应有电极参与,增碳严重,因此提出“堆底法”的改善措施,效果较好。 相似文献
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