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为了实现无缝钢管生产工艺流程中定(减)径之后矫直之前的控制冷却,采用数值模拟方法研究了20号钢管轧后冷却过程的组织力学性能变化规律。首先采用试验方法测定钢探头在不同冷却介质条件下的温度变化曲线,根据反传热法基本原理计算得出钢探头冷却过程中表面换热系数与工件温度的关系。然后,采用有限差分法建立了钢管冷却过程中的温度场、组织相变及力能性能预测系统,分析了不同冷却工艺条件下钢管的组织状态与力学性能。最后,进行钢管空冷过程的试验分析,测定了不同时刻的温度数据和冷态钢管的力学性能,其计算结果与实测数据吻合良好。该研究结果可为实现无缝钢管控制冷却提供基础性数据。 相似文献
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在轧管理论的基础上,建立了集中差速传动钢管张减机的工艺参数计算方法,开发出一种张减工艺参数计算软件。生产实践表明,该软件计算出的微张力减径机孔型和工艺参数准确性高,提高了工作效率,取得了较好的经济效益。 相似文献
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N—80级钢管轧后余热淬火工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
综合研究了钢管减(定)径余热内、外喷水淬火工艺,用多种方法检测和控制均匀冷却,详细分析了淬火和回火后的组织结构和强韧性能。从我国国情出发。提出了终冷温度控制的新观点并已实施。本工艺为高强高效管材生产开拓了新途径,对中小热轧管机组改造有推广价值。 相似文献
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通过将6机架定径前45钢管外径和总减径率分别由132 mm和12.95%降至128 mm和9.87%,并降低单机架减径率和改善微张力减径孔型设计参数,使3辊式机组生产的Φ114 mm×22 mm 45钢管"内六方"缺陷指数P值由1.40%~1.52%降至0.45%~0.67%,明显减少微张力减径钢管的"内六方"缺陷. 相似文献
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本文介绍了承德万利钢管有限公司热张力减径焊管生产线热张减工艺,分析了生产实际中常见故障,并指出故障排除方法。 相似文献
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球形内模扩径减壁冷拔新工艺是为提高模具寿命、加大变形量、改善冷拔操作条件而试验的一种新的工艺技术。其变形过程如图1所示。和传统的短芯棒冷拔管方式不同,该工艺采用处于游动状态的球形内模,取消了内模固定装置,整个变形过程包括减径一扩径一减壁一减径等几个阶段。通过工厂试验和小批量试生产证明该工艺具有‘定技术价值,是我国冷拔钢管的一项工艺革新。198工年第10期一分「—}\ 图!变形过程图示 l一球形内模;2一外模,3一钢管 1.试验条件及主要结果 试验在15t冷拔机上进行,拔制速度为18m/nlin。试验采川「艺参数如下: 毛管规格:功74 … 相似文献
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分析宝钢管件用管的原有实物质量和国外同类钢管的性能,通过降低成分设计中碳含量和硅含量提高钢管的塑性和韧性,适当提高锰含量以确保强度,提升钢管机械性能对后续加工的适应性。同时,通过改进张力减径机导向管固定方式、张减孔型合理配置和输送装置跟踪修磨等合适的表面质量控制措施,避免钢管在轧制中产生辊印和外表擦伤。生产证明,材质和生产工艺的改进使管件用管的实物质量得到改善,满足用户要求。 相似文献
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上海宝山钢铁总厂球墨铸铁轧辊课题组 《宝钢技术》1985,(3)
一.前言张力减径机组是宝钢钢管厂主要机组之一,其轧辊在工作时将受到切向拉伸与径向压缩的复合应力,而在轧辊孔型表面与钢管之间则产生相对的滚动与滑动摩擦;又因轧辊与灼热(温度980—600℃)的钢管管坯接触,使孔型表面温度升高,但与钢管脱离接触后即在连续喷水下冷却,从而使该表面还承受冷热交变应力的作用。由以上可知,张减辊工作条件比较复杂,要满足使用要求需具有足够强度与韧性,并有良好耐磨性与抗冷热疲劳性能。 相似文献
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描述了具备当今世界一流水平的宝钢高速线材车间的工艺、设备情况及主要技术参数,并对其拥有的处于世界领先水平的线材TEKISUN减定轻机、电气传动全交流化、优质高碳钢步进梁式加热炉、先进的探伤测径装置、闭环冷却控温系统等技术及设备进行了进一步介绍。 相似文献
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最近,用户对大口径钢管用低合金钢板的要求越来越高,一方面是由于管道使用条件苛刻,要求钢管在具有良好塑性和焊接性的同时,还应具备良好的强度和抗断裂性;另一方面是出于降低成本的要求。为生产出满足上述要求的钢板,在厚板轧机上开发出了热机械控轧工艺(ТМСР),工艺包括热机械控轧(КП)和轧后快速冷却(УО)。实施该工艺要求轧机装备有现代化自动控制装置,保证轧件以规定速度冷却到指定温度,同时还要保证冷却均匀,钢板不翘曲。 相似文献
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