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海绵钛生产中杂质控制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
还原蒸馏是海绵钛生产过程中影响海绵钛产品质量最重要的工序之一,海绵钛生产过程中氮、氧、铁、氯等杂质的引入途径为还原生产用原料四氯化钛和镁,同时还原蒸馏过程控制对海绵钛产品中杂质含量也有重要影响,根据杂质引入途径提出了海绵钛生产过程中降低海绵钛产品杂质的措施。 相似文献
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通过对镁热还原-真空蒸馏联合法制备海绵钛的生产过程特点分析,探讨了海绵钛中杂质氧元素的主要来源及支出;结合海绵钛不同部位氧含量的检测结果,分析得出杂质氧元素在海绵钛坨中的分布规律,并提出了降低海绵钛中氧含量的有效措施。 相似文献
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镁法海绵钛生产中杂质铁、氧等元素的波动较大,对产品质量控制影响也较大。生产实践表明:改进新反应罐的渗钛处理,可以有效地控制杂质铁元素的波动;对旧反应设备采取缩短暴露在空气中的时间,加强表面清理,强化预抽工艺,可以稳定产品中的氧、氮等杂质控制;根据生产实际综合采用多项改进措施,可以收到更好的控制效果。 相似文献
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海绵钛生产中杂质锰元素控制要求较高,其含量的波动对产品质量的影响较大。通过分析海绵钛产品中锰元素的来源及其分布,采取相应措施进行控制。生产实践表明,严格控制精镁质量,可以有效地控制杂质锰元素的波动;对海绵钛坨进行分部破碎包装处理,可以直接地提高产品品级率;改进还原工艺控制,也可以收到较好的控制效果。 相似文献
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分析了联合法生产海绵钛过程中氧杂质的来源,以及造成海绵钛中氧杂质含量高的主要原因。指出降低海绵钛产品中氧含量的关键在于降低精TiCl4中的TiOCl2含量,而采用铝粉除钒工艺可降低精TiCl4中TiOCl2的含量。此外,对粗TiCl4进行密封保护,并采用降温储存的方法(降低TiOCl2在TiCl4中的溶解度),可有效降低精TiCl4中的氧杂质含量,从而生产出氧杂质含量低的高品质海绵钛产品。 相似文献
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针对镁热还原法制备海绵钛的还蒸工序,分析了影响海绵钛正品率的影响因素,并结合欣宇化工有限公司5吨炉的生产实践分析了各因素的影响规律。通过分析发现以下规律:降低反应液面可以大大降低低价钛的产生,改善海绵钛的结构,降低了扒壁钛比例和硬芯比例,提高正品率;降低液面波动、提高加料速度(在280~320kg/h范围内)对扒壁钛比例、正品比例及硬芯比例影响不大;反应温度对扒壁钛比例影响不大,但对硬芯比例影响比较大,硬芯比例随着反应温度的增加而降低;还原过程中采用强风冷方式有利于提高海绵钛生产效率,改善海绵钛的结构,降低破碎加工过程中氧化、氮化所导致的质量下降、手选钛增加,有利于提高正品率。 相似文献
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论述了精镁作为镁法海绵钛生产过程中的还原剂,其中的杂质含量对海绵钛质量的影响;分析精镁中主要杂质的来源及其除去部分杂质的方法;总结影响海绵钛质量的因素以及降低海绵钛杂质含量的措施。 相似文献
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对比分析了日本及我国海绵钛生产单炉大型化后,产品的质量及主要消耗指标。数据显示,海绵钛单炉大型化生产后,能发挥规模效应,降低海绵钛生产成本,降低消耗,提高产品质量。海绵钛生产单炉大型化是今后发展的必然趋势,也是提高我国海绵钛产业在国际市场上竞争能力的重要途径。 相似文献
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综述了日本近年来在海绵钛制备、钛金属新型提取方法、钛屑回收提纯等工艺技术研究现状。重点介绍了日本大阪钛技术公司与东邦钛业公司在原料结构调整、海绵钛单炉产能提升、原料(TiCl_4与Mg)纯度及海绵钛质量提升等方面的生产技术进步;目前日本使用TiO_2含量为90%~92%的钛原料比例已达30%,海绵钛单炉产能达13 t,已建立Kroll法稳定生产制备纯度为99.999%(5N9)的高纯金属钛生产工艺。为降低金属钛生产成本,日本近年来还开发了钙热还原法(OS法)、电子中介反应与融盐电解法(EMR/MSE法)、预制还原法(PRP法)等新型钛金属提取方法,分析其工艺流程及技术特点的同时,对日本废钛屑回收利用制备TiCl_4、采用MgCl_2熔盐电解钛屑脱氧净化等新工艺进行了评述。虽然理论与试验均证明了各种新方法的工艺可行性,但若要使其替代现用Kroll法生产工艺,仍需在简化生成设备、提升生产效率、提升产品纯度等方面进一步开展研究。 相似文献