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针对鞍钢烧结矿铁料消耗高、固体燃耗高的情况,对鞍钢的烧结现状、能耗情况进行了调查及分析,提出了强化烧结生产及降低各种消耗的措施,并对烧结强化制粒改造作了投入和产出分析。 相似文献
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降低高铁低硅烧结固体燃耗的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了高铁低硅烧结矿的铁品位和SiO2含量与固体燃耗的关系,以及提高生石灰配比和添加蛇纹石对烧结矿产质量和固体燃耗的影响,从而找到了降低高铁低硅料烧结固体燃耗的途径。 相似文献
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对巴西高硅混合粉的理化性质、烧结基础特性及烧结性能进行了全面分析,探究了在包钢目前原料条件下,配加不同比例的巴西高硅混合粉对烧结矿质量和技术指标的影响规律,并提出了合理的利用方案和建议。研究表明,巴西高硅混合粉属于中铁高硅赤铁矿,烧结基础特性综合性能较差,主要表现为黏结相强度和连晶强度较低,液相流动能力差;随着巴西高硅混合粉配比的增加,烧结矿质量和技术指标均表现出变差的趋势,烧结矿转鼓强度降低,固体燃耗增加。建议在当前铁料配置结构条件下,巴西高硅混合粉的适宜配比应控制在10%以内。 相似文献
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本文采用二次正交旋转组合设计的方法建立了烧结矿产量、固体燃耗和转鼓强度的数学模型,并用数学上最优化方法得到了南二钢烧结矿低温烧结的最优工艺参数。研究结果表明对燃料、熔剂进行适当整粒并采用低温烧结工艺在烧结矿产量和强度满足高炉要求的前提下,烧结矿固体燃耗大幅度降低。烧结矿FeO可降低到7~8%。 相似文献
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通过烧结杯试验,分析了返矿配比对烧结过程、烧结机利用系数以及烧结固体燃耗的影响,并总结出了烧结矿成品率同固体燃耗的关系. 相似文献
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梅山烧结矿冷却废气热风烧结工艺的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文利用烧结矿却废气为热源,进行了梅山烧结料热风烧结试验,研究了热风温度,热风作用时间,燃料配比与烧结矿产质量指标之间的关系,结果表明,采用烧结矿冷却废气(280~350℃)为热源进行热风烧结,不仅强化了烧结过程,表现在烧结矿转鼓强度升高,固体燃耗和烧结矿中FeO含量降低,而且有利于余热利用和节能,其作用机理在于烧结过程中的氧位升高及高温保持时间延长,促进了铁酸钙粘相含量的增加。 相似文献
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通过烧结杯试验,分析了返矿配比对烧结过程、烧结机利用系数以及烧结固体燃耗的影响,并总结了烧结矿成品率同固体燃耗的关系。 相似文献
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介绍了河钢宣钢烧结车间在配加兰炭的实验过程中,烧结参数、指标变化的情况,研究了兰炭与焦粉的替代比例及其对烧结矿的质量、性能、烧结设备及过程的影响。结果表明:在适当的烧结参数和配比下,兰炭作为烧结燃料对烧结矿的产量、质量以及冶金性能影响不大,当兰炭配比超过燃料用量的30%时,各项性能指标下降明显,固体燃耗增加;兰炭与焦粉适宜的置换比例为1∶(0.65~0.7)。 相似文献
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高铁低硅高料层烧结研究 总被引:9,自引:1,他引:8
高铁低硅烧结矿是强化高炉炼铁的优质炉料,但随烧结矿铁品位升高及二氧化硅含量降低,其强度变差。本文研究了在高料层(700-800mm)条件下高铁低硅料的烧结特性。包括铁品位,硅含量(3.8%-4.5%)。料层厚度(700-800mm)条件下高铁低硅料的烧结特性。包括铁品位,硅含量(3.8%-4.5%)。料层厚度(700-800mm)及添加蛇纹石对烧结矿产质量的影响。并就各种条件下烧结矿的矿物组成及冶金性能进行了对比。结果表明,随料层厚度增加,烧结矿转鼓强度升高,固体燃耗下降,在高料层(750mm)及添加1.3%蛇纹石的条件下进行高铁低硅烧结,则效果更佳。因此,高料层烧结是提高烧结矿产质量及降低固体燃耗的重要措施。 相似文献
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本文就烧结布料方面的"偏析布料"对烧结的影响,偏析布料后烧结工艺指标明显提高,产量提高20%左右(8.63%~32.17%),固体燃耗降低6.1%(5kg)左右,烧结矿中FeO降低0.53个百分点,烧结矿还原度有所提高.总体来看,偏析布料后,透气性提高了,碳在烧结料层中的分布趋于合理,烧结过程及烧结矿表现出均匀性. 相似文献
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文章针对干馏煤替代焦粉烧结生产实践研究,结果表明:烧结配加小粒干馏煤后,随着替代比例增加固体燃耗呈现降低趋势;烧结矿转鼓指数随着小粒干馏煤配比的增加呈降低趋势,但变化不明显;从环保排放角度分析,当小粒干馏煤配比达到70%时,净化系统负荷加剧,脱水效果变差,脱硫系统尾烟呈灰色,且拖尾严重。小粒干馏煤替代焦粉比例控制在总燃料的50%以内较为合理。 相似文献
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厚料层烧结技术可在不增加燃料用量的条件下使烧结矿转鼓强度提高,从而提高烧结矿成品率。通过烧结杯试验定量研究了在不同料层厚度和超厚料层条件下降低焦粉配比对料层透气性、料层热量分布、烧结矿产量和质量、吨矿烧结烟气排放量和吨矿烧结污染物排放量等烧结排放指标的影响,并对超厚料层烧结适宜的焦粉配比进行了探究。结果表明,烧结料层厚度由800 mm逐步增加至950 mm时,在相同焦粉配比条件下增加烧结料层厚度可大幅度改善烧结矿产量和质量以及各项烧结指标,从而为降低焦粉配比创造条件。当料层厚度为950 mm和焦粉配比为4.3%时,除垂直烧结速度和烧结利用系数有所降低外,可获得与料层厚度为800 mm和焦粉配比为4.5%时相当的烧结矿产量和质量以及烧结矿成品率和低温还原粉化指数等烧结指标。同时,烧结固体燃耗显著下降约6%,吨矿烧结烟气排放量和吨矿烧结污染物排放量大幅度下降,其中,吨矿NO排放量下降了24%,吨矿SO2排放量下降了35%。 相似文献
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针对梧桐沟菱铁矿能否做为八钢入烧矿资源使用进行了烧结杯试验研究.结果表明,在烧结过程中配加一定量的菱铁矿,烧结矿的利用系数、垂直烧结速度有明显增加,转鼓指数、成品率和固体燃耗变化不大.菱铁矿配加量是影响铁品位的关键因素,梧桐沟菱铁矿可根据烧结矿的质量要求按一定配比直接入烧结使用. 相似文献
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