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分析了影响转炉出钢温度的各种因素,找出了承钢出钢温度高的主要原因,并制定了有效的降低出钢温度的措施,分析了措施实施后的效果。 相似文献
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分析了影响转炉出钢温度的各种因素,找出了我厂出钢温度高的主要因素并制定了有效的降低出钢温度的措施,并分析了措施实施后的效果。 相似文献
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从降低转炉出钢温度的重要性出发,介绍了影响转炉出钢温度的因素,优化基本的操作、工艺及合理安排生产组织。通过缩短转炉冶炼周期,提高了转炉脱磷率,减少了等样时间,缩短了炉内待钢时间,控制了钢包周转数量,严密了生产组织,有效地降低了转炉出钢温度及生产成本。 相似文献
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昆钢第二炼钢厂3座20t转炉匹配四台小方坯连铸机,客观上存在中间包容易结水口而被迫提高转炉出钢温度,通过对炼钢和连铸各工序钢水的散热理论分析,探索降低转炉出钢温度的途径和重点。 相似文献
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涟钢20t转炉出钢过程钢液温降规律的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
统计分析了涟钢20t氧气顶吹转炉的出钢温度、出钢过程钢水温降、出钢过程钢水温降速率等的分布状况,研究了影响出钢过程钢水温降的因素,建立了出钢过程钢水温度变化数学模型.研究结果表明,降低出钢温度、缩短出钢时间、提高钢包内衬温度可显著减少出钢过程钢水温降. 相似文献
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钢水热损失主要为钢水的辐射散热、对流传热和钢包、中间包耐火材料的吸热。分析了转炉出钢温度过高的危害及原因。通过提高合金烘烤温度,开发应用新型保温覆盖剂,采用钢包综合砌筑技术、智能吹氩和中间包保温等措施,有效降低了转炉出钢温度,平均出钢温度降低10℃以上。炼钢系统低温均衡可控,产品质量提升,并且冶炼成本降低。 相似文献
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涟钢20t转炉出钢过程钢流温降规律的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
统计分析了涟钢20t氧气顶吹转炉的出钢温度,出钢过程钢水温降、出钢过程钢水温降速率等的分布状况,研究了影响出钢过程钢水温降的因素,建立了出钢过程钢水温度变化数学教学,研究结果表明,降低出钢温度,缩短出钢时间、提高钢包内衬温度可显著减少出钢过程钢水温降。 相似文献
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通过采取优化转炉出钢口材质及尺寸、钢包保温、包盖系统应用锆质耐火纤维、合金在线高温烘烤、连铸系统保温等集成技术,降低出钢温度,实现了转炉炼钢全系统均衡、有效地低温度损失运行。 相似文献
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武钢第二炼钢厂1号真空处理应用RH—KTB技术后,对脱碳钢而言,降低了转炉出钢温度,提高了出钢w(C)。RH工序脱碳速度、过程温度均发生了变化。吹氧加铝升温技术的应用减少了因成分、温度、节奏不合而造成回炉的钢水量。 相似文献
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第二炼钢厂210t转炉与八流小方坯连铸机匹配有利于一火成材,但因浇钢时间长、出钢温度高则为诸多弊端。为化解这一矛盾,该厂以铸机高效化为契机,优化炼钢和连铸工艺,并采取措施使出钢温度由1714℃降低到目前的1678℃,取得显著经济效益。 相似文献
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昆钢转炉炉龄的技术攻关 总被引:1,自引:0,他引:1
针对昆钢转炉炉龄偏低的实际情况,依靠科技进步,加强管理创新,紧紧围绕优化冶炼工艺、改善贱渣护炉效果、提高贱渣护炉率、降低出钢温度等开展工作,转炉炉龄的技术攻关取得了很大的成效,显著地提高了转炉炉龄。 相似文献
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不同直径的出钢口决定转炉出钢流场的分布,从而影响出钢过程的钢水温降,而钢水温降直接影响转炉出钢温度以及炼钢生产节奏。为掌握出钢过程中的温降规律以及设计合理的出钢口参数,利用Ansys软件包建立三维转炉及钢包模型,借助数值模拟方法,研究得到200 t转炉在不同尺寸出钢口下的出钢流场数据,进而针对出钢过程中的钢水注流,研究出钢口尺寸及钢包内壁温度对注流温降的影响规律。研究发现,钢水注流的温降与注流比表面积成正比;另外在出钢早期,内壁温度每提升100 K,注流温降平均减小0.4~0.7 K。后续将继续开展出钢过程中钢包及合金辅料对钢水温降影响规律的研究,以期为转炉出钢工艺提供数据支撑。 相似文献
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介绍了20t转炉钢包在线烘烤装置的开发应用,并对操作程序进行了切实可行性改进,在操作过程中利用PLC控制,优化操作程序。通过对该装置的开发应用,降低转炉出钢温度,提高钢水以及铸坯的质量,提高炉龄、包龄,并产生良好的技术经济效益。 相似文献