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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 964 毫秒
1.
泰山中联水泥有限公司5 000t/d生产线配套生料磨为ATOX50立磨,磨盘外侧固定的挡料环高度230mm,厚度50mm,共6层挡料环包括1层支座均由螺栓固定于磨盘外侧,以控制料层。在实际生产过程中,喷口环盖板上物料与挡料环接触,磨损较快,长期运行后挡料环外侧不断磨损,严重时磨损到1/2的厚度,甚至将挡料环固定螺栓磨断,挡料环频繁翘起,引起振停事故。每次停磨处理时,进磨检查,进行清料、焊接加固挡料环等维修工作量较大,另一方面因挡料环磨损后与喷口环盖板间隙扩大,正常为10mm,最严重时间隙磨损到30~35mm,此处存在内漏风现象,磨机排渣量增加,台时产量降低,若提高循环风机转速,耗能相应增大。  相似文献   

2.
王晓伟 《水泥》2022,(6):74
针对矿渣立磨挡料环磨损,造成磨辊端面与挡料环之间研磨死区变大,影响立磨粉磨效率及台时产量的情况,突破常规更换检修方式,实施磨损区域在线填充创新维修,不仅节省维修费用,延长挡料环使用寿命,稳定立磨台时产量,同时对行业内立磨挡料环维修维护提供较好借鉴案例。  相似文献   

3.
我公司2000t/d新型干法水泥生产线,生料制备系统采用国产MPS3150立磨,采用窑尾废气作烘干热源。磨盘衬板Ⅲ是在磨盘座上最外面的一环衬板(共24块),其作用有两个方面:一是保护磨盘不被磨损;二是固定挡料环。挡料环是在磨盘最外面一圈厚10mm高60mm的钢板,它是在磨盘衬板Ⅲ全  相似文献   

4.
MPS3150立磨为风扫磨,是风、料、压力的平衡,立磨的关键部位是挡料环,可改变磨盘料层厚度和磨内物料循环;另一重要部位是喷口环,它是磨机连续粉磨,选粉产生旋转风的通道,直接关系着立磨的产量和运转稳定性。  相似文献   

5.
在立磨终粉磨水泥工艺的应用实践上,要解决好立磨的磨盘、磨辊和其它易磨损件的磨损问题:选粉机的导风叶片和转子叶片的磨损;磨辊喇叭口、密封罩的磨损;各部位中心下料管、喷环、风道的料道、风道的回料锥筒、三道锁风阀的阀板和阀体、下料溜子等易磨损件的磨损;磨辊、磨盘的堆焊,局部的掉块,整体剥落,局部空洞。  相似文献   

6.
江山南方水泥有限公司将原1000t/d熟料线的HRM2200原料立式粉磨系统进行改造,其重点在于将HRM2200原料立磨改造为HRM2200S矿渣立磨:更换分离器、磨辊、磨盘衬板、磨盘刮料板、传动臂密封件和上风环以及磨盘挡料环等。实际运行效果为矿渣粉单位产品综合电耗50kWh/t,矿渣烘干标准煤耗为17kg/t。  相似文献   

7.
5000t/d熟料生产线配套原料磨型号为MLS4531A,突然出现台产降低,料层厚度增加等问题,分析原因为磨辊、磨盘磨损严重,挡料环高度偏高,风室底板磨损严重,对此进行了改进。  相似文献   

8.
CK立磨超细粉磨矿渣,运行稳定,电耗低,磨辊磨盘耐磨衬层寿命长修复方便,产品颗粒级配好。影响操作运行的主要因素有进出口差压、通风量、料层密实度、磨机振动、喷风环和挡料圈等。  相似文献   

9.
高雷  刘瑞起  李飚 《水泥》2019,(5):70
我公司史密斯生料立磨喷口环盖板安装在喷口环上,用以调整喷口环通风面积,进而调整磨机内风速,以优化生料立磨的各项运行参数。通常盖板与挡料圈之间的初装间隙为5~8 mm,在生产运行过程中,盖板与挡料圈之间预留间隙中会进入大小不等的颗粒物料。这些颗粒状物料硬度较大,对磨机运行产生较大负面影响。主要表现在增加挡料圈和盖板之间的磨损,缩短挡料圈的使用寿命,磨机电流升高,增加生料电耗。  相似文献   

10.
本文针对ATOX50立磨运行情况,介绍了多项节能降耗措施,主要有:细化考核指标,优化操作,控制研磨压力及稳定料层,改进刮板;降低风机转速;磨辊使用复合耐磨陶瓷衬板提高使用寿命,降低材料费用;对磨盘外侧挡料环采取防护措施,降低磨损;对选粉机转子及固定叶片采用耐磨处理等。通过实施一系列节能降耗措施后,降低了生料电耗,节省了生产成本,经济效益显著。  相似文献   

11.
LM56.2+2s矿渣立磨已经投运10年。在该系统易磨损件的维护中,磨盘、磨辊及挡料圈采用在线堆焊,磨辊实现国产化,并改进了挡料环的结构;选粉机下锥壳体采用陶瓷贴块,其位于磨门正上方,锥体部位磨损最为严重;磨辊护套、磨内衬板、锥体及支撑选用6+4复合耐磨钢板+补焊处理;喷吹环采用双面复合耐磨钢板;入磨溜槽采用4+6+4单层双面耐磨钢板;采用弧形耐磨钢板做选粉机定子和转子叶片的护套;选粉机出口及出磨风道长期处在高尘气流的冲刷中,采用钢纤维耐磨陶瓷耐磨涂料保护,效果甚佳;收尘器内部及连接处漏风,采用新型耐磨陶瓷粒胶修补;回料管、斗提下料溜子采用选粉机废弃旧定子叶片制作,不仅废物利用且效果不错。该矿渣磨在粉磨高炉矿渣时,磨耗为6 g/t左右。  相似文献   

12.
任国 《水泥工程》2019,32(1):52-52
正0前言我公司原料立磨喷口环盖板安装在喷口环上,用以调整喷口环通风面积,进而调整磨机内风速,以优化原料立磨的各项运行参数。通常盖板与挡料圈之间的初装间隙为5~8 mm。在生产过程中,根据原料立磨的工作原理可知盖板与挡料圈之间预留间隙  相似文献   

13.
<正>我公司于2008年建成投产2条年产100万吨矿渣粉生产线,选用了LM56.3+3莱歇立磨粉磨矿渣粉。运行几年来,每次检修时,磨盘中心因湿料与选粉机回料混合,都会堆起很大一个锥体,增加清理磨盘的劳动强度。经过研究和多次试验,在选粉机内回料锥体下部用14号槽钢制作一个框式刮料器(见图1)。刮料器底部距离磨盘200mm。在距离底部横槽钢400mm处焊接加固拉筋,确保磨机运行中刮料器  相似文献   

14.
杜鑫  滑松  聂文海 《水泥》2018,(5):11
在简要介绍目前立磨研磨区结构形式的基础上,以TRM型立磨研磨区结构形式为研究对象,采用研磨压力、挡料圈高度、磨盘转速为影响因子,研究了不同因素条件下,研磨区结构形式对粉磨效率的影响,结果表明喇叭辊+平盘结构相比锥形辊+平盘粉磨结构没有明显的节能优势。  相似文献   

15.
我公司是2000t/d新型干法水泥生产线,生料制备系统采用沈阳重型机械厂制造的MPS3150立磨。针对立磨运行中引起震动的原因,结合我厂生产实际情况加以简要分析,并提出解决措施。1立磨工作原理及工艺参数立磨采用负压操作,集烘干、粉磨、选粉于一体,具有高产、低耗、调节控制方便等优点。磨机的主要装置是安装在磨腔三角压力框架内的3个鼓形磨辊,由3个拉杆通过三角压力框架分别把3个磨辊压到磨盘圆弧形轨道上。入磨物料送到磨盘的轨迹上,磨盘旋转被磨辊碾压粉碎,同时沿磨盘轨迹周边向外溢出,被经磨盘周围喷口环而来的旋流热风吹起,符合粒度要…  相似文献   

16.
郑胜红 《水泥》2015,(11):41
<正>我公司为史密斯、洪堡等公司配套生产的立磨广泛应用在国外EPC水泥工程中,本文将水泥生产调试中遇到的立磨主要故障现象归纳如下。1生料立磨的主要故障现象及原因1.1磨机振动引起磨机振动的原因主要有以下几方面:1)磨盘料层厚度控制不当,料床不稳定。料床过薄,容易振动,而料床过厚,也容易造成更加剧烈的振动。影响料层厚度的因素有喂料量、物料粒度、风量、选粉效率及循环负荷率、研磨压力、挡料环的高度、出  相似文献   

17.
张宝林 《水泥工程》2015,28(6):54-55
<正>0前言由于立磨流程简单,烘干能力大,对原料粉磨更为有利,因此被广泛应用于新型干法水泥生产线原料粉磨系统中。我公司从2006年开始着力研发、制造了φ4.6m原料立磨,配套2500~5000t/d水泥生产线。立磨工作时,由于直接与颗粒物料接触的工件为辊套和磨盘衬板,所以辊套和磨盘衬板为其主要磨损工件。而在使用过程中辊套比磨盘衬板的磨损速度快很多,因此对辊套的使用情况和设计优化作一介绍。  相似文献   

18.
Atox立磨属液压平盘式辊磨,共3个磨辊分别通过磨辊主轴法兰用螺栓联接在中心支架法兰上呈120°均布,同时由3套互呈120°的液压竖直拉杆施加研磨压力,横向3套水平拉杆限制磨辊位置。安装时要求竖直液压拉杆基座、磨盘及磨辊中心支架垂直投影中心重合。我厂的Atox50立磨投运已有10余年,实践表明,如果磨辊中心支架的中心与磨盘中心偏差太大,将使扭力杆受力不均,容易造成扭力杆断裂,关节轴承损坏,3个磨辊的辊皮磨损不均匀,甚至出现拉伸杆刮碰导向护套,磨辊衬板边缘碰到挡料圈等机械故障,同时还会使磨机的振动加大,影响立磨的安全运转。  相似文献   

19.
李娟 《水泥工程》2022,35(1):64-64
1实施背景 我集团某5 000 t/d熟料线配置生料立磨存在台时产量偏低,电耗高的问题.分析生料立磨内部结构存在如下问题:磨内粗粉回料溜子较短,出口端距离磨盘的高度达到2.5m,在下落过程中被磨内气流打散,形成无效循环,增加了磨内通风阻力;新入磨物料的溜子口距离磨盘的高度也接近2m以上,且根据入料运行轨迹判断落料点不在...  相似文献   

20.
KVM水泥终粉磨立磨是料床粉磨装备,合适稳定的料床料层直接影响了KVM水泥终粉磨立磨运行的稳定性,而调整磨盘转速可以改变立磨料床物料运动方式和流动速度,从而便于找到适合不同粉磨条件所需的合适稳定料床料层,使得KVM水泥终粉磨立磨更好地适应物料的变化。本文以实际应用案例,介绍一种磨盘转速可调的可行性优化改造实施方案。  相似文献   

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