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武钢10万t/a粗苯加氢装置于2009年12月建成投产.系统运行一段时间后,蒸馏系统压力波动,汽提塔真空度下降,经过试验和调整,得以控制各塔的影响因素,提高产品纯度.
1 萃取蒸馏流程特点
粗苯经过加氢反应脱除其中的含氮、含氧、含硫化合物后,加氢油通过预蒸馏塔进行BT馏分(苯和甲苯)和含二甲苯的XS馏分的分离.BT馏分进入萃取蒸馏单元,分离出其中的非芳烃、苯、甲苯. 相似文献
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我公司苯加氢装置是从德国K·K公司引进的。该装置以粗苯为原料,导热油为热载体,用变压吸附技术从煤气中提取纯氢气,经催化加氢后脱除粗苯中的含硫、含氮及不饱和化合物,再经萃取蒸馏得纯苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品。加氢装置自1997年开工以来,运行正常,纯苯和纯甲苯的纯度都在99.9%以上。但在2002年春季检修后,发现纯苯产品呈酸性。经反复试验和调整,较好地解决了纯苯呈酸性的问题。1原因分析2002年5月初,发现纯苯呈酸性,颜色比中性纯苯偏重,但产品纯度基本没变。通过对工艺和设备的全面分析,认为纯苯呈酸性的原因是萃取剂N-甲酰吗啉遇… 相似文献
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我公司100kt/a粗苯加氢精制装置采用国产化粗苯低温加氢技术。装置于2008年5月动工建设,2009年12月建成投产。装置主要由焦炉煤气变压吸附(VSA)制氢、加氢精制、萃取蒸馏及配套公用设施4部分组成。装置以粗苯为原料,经化学和物理等方法除去其中的含硫、氮、氧的有机物和硫化氢、氨、水等有害杂质,设计能力为年加工粗苯100kt,年运行8000h,主要产品为高纯度苯、甲苯、混合二甲苯,另外副产少量的重苯、非芳烃等。 相似文献
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粗苯加氢装置是利用焦化粗苯与氢气分别在Ni—Mo、Cr—Mo催化剂的作用下发生加氢反应,去除粗苯中的硫、氮、烯烃、苯乙烯等杂质,然后通过萃取蒸馏得到纯度较高的苯、甲苯、二甲苯的化工装置。该工艺生产过程连续性强、自动化控制程度高,生产过程具有高温、高压、易燃、易爆的特点,火灾爆炸危险的可能性非常大。因此有必要进行爆炸危险性分析,以便掌握该生产工艺过程存在的危害、危险因素,并采取必要的控制措施,以确保生产过程安全稳定。 相似文献
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粗苯加氢精制技术比较 总被引:3,自引:1,他引:2
本文介绍了莱托法高温加氢、萃取蒸馏低温加氢和溶剂萃取低温加氢工艺.阐述了加氢原理,列出了产品质量、收率、能耗指标,对3种粗苯加氢工艺进行了比较,认为粗苯精制改造宜采用低温加氢精制工艺. 相似文献
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武钢联合焦化公司苯加氢装置是从德国伍德公司引进的,该装置以轻苯为原料,经催化加氢后脱除轻苯中的含硫、含氮及不饱和化合物,再经萃取蒸馏得纯苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品[1].装置从2009年12月开工以来,汽提塔的负压经常出现波动,经反复的试验和调整,较好地解决了汽提塔负压问题.
1 工艺流程简介
来自预蒸馏塔的BT馏分(苯和甲苯馏分)进入萃取塔的中部,汽提塔底部送来且经过冷却的贫溶剂进入萃取塔上部.经萃取蒸馏后,萃取塔的塔底产物由溶剂和溶解的芳香烃组成(富溶剂),顶部由不溶的非芳烃和少量的芳香烃组成.富溶剂进入汽提塔,通过在-64kPa真空下蒸馏将芳香烃与溶剂分离.分离出来的芳香烃从塔顶进入下一生产单元,塔底的贫溶剂重新送回萃取塔上部,循环使用. 相似文献
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日本JFE化学公司西日本工厂的苯加氢装置是以焦化粗苯和乙烯装置的裂解汽油为原料,生产苯、甲苯和二甲苯,见图1.其中,预处理反应塔的加氢催化剂每年都要更换2次.以前使用氧化铝系的氧化物或预硫化催化剂,为获得催化活性,需停产进行硫化操作,后改用全硫化催化剂实现了连续运转,现介绍如下. 相似文献
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5万t/a粗苯低温加氢装置简介 总被引:5,自引:1,他引:4
通过对5万t/a粗苯低温加氢装置的工艺流程、加氢机理、萃取蒸馏机理和装置特点的介绍,指出了设计中应注意的几个技术问题及其在国内推广应用的前景。 相似文献
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李瑶 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(10):36-37
为了发展循环经济,更进一步减少或杜绝苯系列气体的排放,实现污染减排和清洁生产的目的,太原宝源化工有限公司经过认真分析研究和科学论证,提出了对粗苯加氢精制装置生产系统的部分环保设施技术改造方案:针对现行高架火炬存在的弊端,将其改造为地面火炬,建密闭式尾气焚烧器系统一座,处理以苯、二甲苯、甲苯等气体为主的排放尾气. 相似文献
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