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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
某发动机缸盖螺栓在装配后发生断裂。通过宏观、微观检验以及化学成分分析、力学性能测试、氢脆试验等对断裂原因进行了分析。结果表明:缸盖螺栓发生了氢脆断裂。其原因是缸盖螺栓在表面磷化后的去氢处理不当,导致装配后缸盖螺栓在拉应力的作用下产生氢脆裂纹,并最终发生断裂。  相似文献   

2.
镀锌螺栓在组装后放置1~2d于根部或头部发生大量断裂,采用化学成分分析、金相检验、硬度检测及断口分析等方法对螺栓的断裂性质及断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓断裂为典型的氢脆断裂;主要原因是螺栓在后期酸洗和电镀过程中除氢不彻底,吸入了大量的氢;次要原因是热处理工艺控制不当,使螺栓心度硬度偏高,增加了其对氢脆的敏感性;两者共同作用最终导致螺栓发生氢脆断裂。  相似文献   

3.
某批次35Cr Mo合金钢252 k V气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)机构电镀锌止动螺栓在合闸试验调节中发生断裂失效,通过化学成分分析、断口分析、硬度测试、氢脆评估试验、金相检验等方法对螺栓断裂原因进行了分析。结果表明:该止动螺栓断裂是由氢脆造成的,而止动螺栓发生氢脆断裂是由螺栓电镀锌后去氢工艺不当造成的。最后提出了预防螺栓氢脆断裂的改进措施。  相似文献   

4.
某石化厂管道连接法兰用40Cr钢紧固螺栓在使用不到1a(年)后发生径向断裂。通过宏观分析、化学成分分析、光学显微镜和扫描电镜观察、硬度测试等方法对螺栓断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓在较高应力水平下服役,在应力和氢的共同作用下发生了氢脆断裂;导致其氢脆断裂的主要原因是螺栓在酸洗磷皂化和磷化过程中引入了较多的氢。  相似文献   

5.
采用宏观检验、断口分析、化学成分分析、力学性能测试及金相检验等方法对六角头螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:六角头螺栓在酸洗和电镀工艺后未进行充分的去氢处理,致使六角头螺栓中残存了较多的氢,在应力和氢的共同作用下造成了螺栓的延迟断裂;其次,六角头螺栓表面存在0.2 mm左右的渗碳层,使得螺栓表面硬度提高,增加了螺栓的氢脆敏感性。  相似文献   

6.
摩托车链轮螺栓在装配时及在装配好放置几天后出现断裂。应用扫描电镜、光学显微镜和化学分析等检测手段,对链轮螺栓断裂原因进行了探讨。结果表明,链轮螺栓发生脆性断裂属氢脆特征,电镀前酸洗过度是造成螺栓发生瞬间脆性断裂的主要原因,加上模具成型产生折叠缺陷,除氢不彻底等因素的综合影响,加速了螺栓的断裂。提出了提高链轮固定螺栓综合强度的工艺改进方案。  相似文献   

7.
通过宏观检验、断口分析、金相检验、硬度测试及化学成分分析等方法对40CrNiMoA钢螺栓断裂的原因进行了分析。结果表明:螺栓的断裂性质为氢脆断裂,产生原因是螺栓制造过程中残留的氢含量过高所致。  相似文献   

8.
对两种零件不同条件下氢脆断裂的宏、微观形貌特征进行了观察与分析,并对断裂构件的氢含量进行了分析测试.结果表明,钢制构件中氢含量超过一定值后均可发生氢脆断裂.构件是否发生氢脆断裂以及氢脆断裂的宏、微观形貌特征与构件中的氢含量、材料强度、所受应力状态等有关.  相似文献   

9.
超高强度螺栓断裂失效分析   总被引:7,自引:3,他引:7  
材质为35CrMnSiA钢的M56超高强螺栓在装配过程中,其螺帽与螺杆的R过渡处发生断裂。经检查,未装配的同批螺栓在螺帽与螺杆的R过渡处也存在微裂纹。借助化学分析、金相检验、扫描电镜和力学性能测试等手段对超高强度螺栓的显微组织、力学性能、宏观和微观断口形貌等进行了研究。结果表明,螺栓在表面处理过程中,表面富氢而产生氢致裂纹,在应力作用下,发生氢脆断裂。  相似文献   

10.
某天然气公交车发动机主轴承盖螺栓发生断裂,通过宏观观察、化学成分分析、扫描电镜及能谱分析、硬度试验和金相检验等方法,分析了螺栓断裂的原因.结果表明:螺栓的失效模式为氢脆断裂;在服役过程中,螺栓在较长时间的应力作用下,其头部圆角处产生应力集中,且存在初始裂纹,螺栓、水汽和天然气中的微量氢元素向螺栓初始裂纹附近扩散、聚集,...  相似文献   

11.
采用宏、微观检验方法对电液压系统油动机的断裂螺栓进行了分析,确认螺栓机加工不当引起疲劳裂纹的萌生及扩展,加之螺栓受力不均匀加速了疲劳断裂过程,提出了预防螺栓疲劳开裂失效的防范措施及改进建议。  相似文献   

12.
通过断口形貌观察、X射线能谱分析、金相检验和硬度检测等试验方法,对某燃油供油导管快卸卡箍螺栓的断裂原因进行了分析,并与螺栓冲击断口和氢致疲劳断口进行了比较分析。结果表明:该快卸卡箍螺栓断口特征与冲击断口和氢致疲劳断口明显不同,其断裂性质为应力腐蚀断裂,裂纹起源于螺栓光杆段的侧表面;螺栓表面加工粗糙且没有防护对裂纹的萌生有一定的影响。对螺栓表面进行防腐处理可有效避免该类故障的再次发生。  相似文献   

13.
采用断口宏观形貌观察、化学成分分析、显微组织检验、力学性能测试及腐蚀产物的X射线衍射分析等手段,对断裂与部分抽检的卡瓦螺栓进行了综合试验分析。结果表明,断裂螺栓为应力腐蚀断裂。而从抽检的螺栓中发现,有的化学成分不符合要求,有的热处理工艺不合理,有的存在表面淬火裂纹等,螺栓质量的不合格率约10%。在质量分析的基础上,提出相应的改进措施。  相似文献   

14.
40Cr钢螺栓断裂分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
采用金相检验、硬度测试及化学成分分析等方法对变速箱制动鼓定位螺栓断裂的原因进行了分析。结果表明,由于零件在热加工后未按要求进行热处理,导致出现非正常组织,降低了零件的硬度和强韧性,加上零件肩胛根部没有过渡圆弧易造成应力集中,因此在装车使用后不久便发生了螺栓断裂失效。  相似文献   

15.
吊车转盘连接螺栓断裂分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
吊车转盘后部的连接螺栓发生断裂,通过化学成分分析、宏观和微观检验等方法对断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓为疲劳断裂,螺纹根部的细小裂纹是导致螺栓发生疲劳断裂的主要原因;螺栓松动后受到弯曲载荷是引起螺栓发生疲劳断裂的诱因。  相似文献   

16.
活塞式压缩机联轴器连接螺栓断裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
某型号活塞式压缩机联轴器的连接螺栓在停车维修拆卸时发现断裂。通过化学成分分析、硬度测试、金相检验、断口分析及能谱分析对断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓根部存在结构不连续的退刀槽,导致螺栓应力集中产生初始裂纹,在长期服役后发生疲劳断裂。  相似文献   

17.
吐丝机螺栓断裂的失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学成分分析、宏观扣微观检验、金相组织分析和力学性能测定等方法分析了吐丝机用高强度螺栓发生断裂的原因。结果表明,由于机加工不当而在螺纹根部产生表面缺陷,并且这些表面缺陷周围在随后的热处理过程中发生全脱碳,大大降低了螺栓的疲劳强度,导致螺栓在使用过程中早期疲劳断裂。  相似文献   

18.
This paper presents a failure analysis on a pressure vessel bolt of a fretting wear simulator. After 500 h tests, in an upper pressure vessel of a fretting wear simulator, one bolt among eight was fractured near the bolt neck regions. The fracture surface was examined by using a scanning electron microscope (SEM) to determine the failure initiation and failure mode. The result indicates that the fracture surface shows intergranular fracture features. Based on the mechanical property data of a bolt material, it is concluded that the exerted stress on the bolt applied by an internal pressure of the pressure vessel has a negligible effect on the major failure causes. In order to verify the mechanical properties of the fractured bolt, tensile test has been performed and its result was compared with material specification. As a result, it is thought that both excess heat treatment during the surface hardening procedure and loose parts in the thread hole have significant effects on the pressure vessel bolt failure. In this paper, the reasons for this failure were discussed by using metallographic studies of the failure surface, mechanical tests with the failed bolt and the stress distribution of the contact regions with considering loose parts by using FE analysis.  相似文献   

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