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随着铸管机的生产能力从14万吨增加到20万吨,外涂车间内配套的铸管预热炉不能满足生产能力与工艺要求,随着输送链的速度加快,铸管出炉温度只有30°左右,无法满足喷涂工序对温度的要求。在减少投资和运营成本的前提下,炉体整体结构与尺寸不变的情下,通过对预热炉的燃烧系统、热风循环系统、控制系统进行改造,把原有加热与循环系统分离的方式改为加热循环一体式,热风系统由原来的从头部到尾部的大循环方式改为上下对吹,中部回风的方式,增加循环量,提高风速及对流换热系数,实现了炉温从90℃升高到130℃,铸管出炉温度60°以上,同时保证了扩能后生产能力。经过3年多的生产实践,很好实现了预期的目标,为今后相类似的设备改造提供一定的借鉴意义。 相似文献
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针对铸管外观轨道印严重,加热炉烟气量小,沥青预热炉温度低、不均匀,沥青漆喷涂后,铸管外部滴流较多等缺陷,对加热炉的管式预热器、送风系统,烘干炉的进风口及保温系统进行改造,研究沥青漆的各项指标对铸管外观质量的影响,使管子外观质量明显改善. 相似文献
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该热风炉系统是由日本引进的,具有结构简单,操作方便、安全可靠的特点。热风温度可达500℃,铁水出炉温度1500℃以上,硅、锰烧损降低5~10%,炉渣氧化铁含量在1%以下,粉尘排放浓度低于0.019/Nm3。 相似文献
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《中国铸造装备与技术》2005,(1):50-50
2004年10月18日,对新兴铸管集团和新兴铸管股份有限公司来说,是一个双喜临门的日子。一喜是随着其旗下企业芜湖新兴铸管公司40万吨铸管项目在18日的竣工投产,整个集团和股份公司的铸管总能力也达到了110多万吨,从原先世界第二的位置跃居到世界的前列;二喜是18日,其与来自叙利亚、科威特、新加坡、利比亚、印度、英国的客商和中国五矿集团一次签下了7份在今年内供货的出口合同,总金额达7550多万美元,折合人民币超过6亿元。 相似文献
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新兴铸管公司与中国五矿集团公司12月10日在北京签署《战略合作协议》。双方将建立和发展战略合作伙伴关系,在钢材、铸管和铁矿砂业务方面加强合作。根据协议.新兴铸管每年将提供60万吨的球墨铸铁管及管件资源和60万吨的螺纹钢资源由五矿集团负责销售。五矿集团每年向新兴铸管供应180万吨铁矿砂,双方将成立对外谈判与成交联合体, 相似文献
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退火炉急冷段冷却器的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
1前言国内各生产厂的球墨铸管退火工艺大都采用从奥氏体化温度急冷到共析温度以上50℃左右,然后缓慢冷却,得到要求的基体组织和力学性能。根据工艺要求,退火炉在急冷段的冷却器必须保证使铸管从奥氏体化温度快速冷至共析温度以上50℃左右,此段冷却过快,基体中就... 相似文献
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从韩国引进的3t/h窑式换热室外水冷热风冲天炉,使用普通的耐火材料修砌可以连续开炉24h以上。该炉热风温度达到400~420℃,铁液出炉温度在1550℃以上。本文着重介绍该炉的结构、性能、特点、修砌方法、熔化时应该注意的问题等。 相似文献
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湖北新冶钢集团公司Φ170mm轧管机组中径21m的环形加热炉由于燃烧系统配置不合理.一直未能达到设计加热能力,仅为35t/h且能耗高,严重制约了机组生产能力的发挥。采用蓄热式燃烧技术对炉子燃烧系统进行改造后,该加热炉的加热能力明显提高,实测达到55t/h,最大达到60t/h;加热温度均匀,节能效果明显,管坯加热过程中无待温时间,满足了扩大生产能力的要求。 相似文献
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主要研究了不同加热温度、不同保温时间对50CrMnV弹簧钢氧化脱碳的影响,为制定大生产加热制度提供了理论依据。试验结果表明:在两相区770 ℃附近加热,试样表面产生明显全脱碳层,当温度达到870 ℃时,全脱碳层消失。随着保温温度的升高和加热时间的延长,总脱碳层深度逐渐增加,当温度达到1 120 ℃时,出现全脱碳层,达到1 170 ℃以后,脱碳层深度不再明显增加。为保证脱碳层要求,大生产采用快速加热,加热炉均温区采用1 020 ℃以下温度加热,可满足无全脱碳层,总脱碳层深度不大于0.2 mm的要求。 相似文献
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通钢FTSC(flexible thin slab casting)薄板坯连铸机自2005年投产以来,发生多次连铸坯运行到加热炉内时跑偏问题。2016年11月连续3个浇次发生连铸坯跑偏撞到加热炉炉墙无法出炉,生产被迫中断,从加热炉共剔出连铸坯1 000多t,严重影响了通钢薄板坯连铸连轧产线的生产。针对通钢现有的条件和跑偏产生的机制,通过对结晶器两个窄面热流偏差、二冷水喷水状态、夹持辊状态、扇形段状态等进行优化调整,最终解决了连铸坯的跑偏问题。 相似文献
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总结了天然气纯氧回转化铁炉在减少铁烧损和提高炉衬寿命等两方面的技术进展和经验,包括通过提高天然气的加热功率、造稀渣以减少铁烧损的经验,包括采用中性耐火材料、严格执行筑炉和烘炉的工艺规范、提高炉衬烧结温度、控制炉膛温度、优化加热程序等以提高炉衬寿命的经验,同时介绍了笔者公司所研制的回转炉在灰口铸铁机床床身、球墨铸铁管件、铸铁锅等铸铁件生产中的应用和降低铸件生产成本的有关数据。 相似文献
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分析了钢管在光亮退火炉中加热时的对流传热,通过建立加热过程的数学模型,研究了钢种、钢管尺寸、生产率对钢管加热过程的影响。对钢管加热过程的模拟发现,钢管的直径对其在光亮退火炉中的加热过程的影响较小,钢管壁厚、钢种及钢管在炉内的运行速度是影响加热过程的主要参数。 相似文献
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介绍了主要用于奥氏体不锈钢管固溶处理、加热炉为辊底炉的热处理生产线的特点,工艺流程,布局,辊底炉结构,燃烧装置,炉辊驱动装置,冷却系统及炉温控制等。 相似文献
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离心铸造合金钢管涂料研制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了涂料的组成--耐火骨料、粘结剂、悬浮剂对涂料的发气量、高温强度、悬浮性等的影响.确定了涂料的合适配方、施涂工艺和烘干工艺.试验结果表明,只要涂料发气量≤3ml/g,铸钢管就不会产生气体缺陷. 相似文献
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对DN80离心球墨铸管关键工艺如熔炼、球化、离心浇注、退火等进行了详细阐述。DN80离心球墨铸管采用5t无芯工频电炉熔炼,出铁前为防止球化衰退按25kg/t加入硅铁合金,浇注采用水冷离心机按60s/支节奏进行浇注,球化包铁水温度控制在1 450~1 470℃,扇形包浇注温度控制在1 380~1 400℃,退火时采用连续式退火炉退火(980℃)。同时,特别针对DN80离心球墨铸管常出现的缺陷进行分析并提出预防措施。 相似文献
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针对现行加热温度制度中加热温度过高而造成能耗较高、生产成本较高的压力,武钢热轧总厂三分厂经过充分研究分析,进行了降温轧制实践,部分商品材和供冷轧用带钢的热轧加热温度从1250℃大幅降低至1170℃,使轧线成材率提高约030%,吨钢加热平均能耗下降约0040GJ/t,产生了良好的经济效益和社会效益。 相似文献