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针对转炉渣还原贫化工业化应用过程中存在的问题提出详细解决方案, 并结合现有的60 t转炉改造进行了渣还原贫化动力学条件优化和热平衡计算, 根据计算结果提出了系统工程解决方案, 针对渣还原工艺可能存在的其他问题进行描述, 提出了针对性措施。主要参数如下: 喷枪直径30 mm、喷枪角度14°、还原剂喷吹速率30 kg/min、保温期柴油油量135 L/h、还原期柴油油量500 L/h, 方案付诸实施并获得Fe3O4还原效率为62.9%、炉渣含铜平均降幅为63.5%的工业试验结果。 相似文献
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为了探究艾萨炼铜工艺锍滴粒径对电炉贫化的影响,针对艾萨电炉渣进行扫描电镜(SEM)、高温粘度仪、X射线衍射(XRD)、比重分析等方法得出电炉渣中铜的存在形式为铜铁硫化相和冰铜相,硫化相平均粒径为5.26μm,1200℃时粘度为0.1004Pa.s,硫化相及炉渣比重分别为4738.4kg/m3、3705.9 kg/m3,以此运用斯托克斯沉降公式计算出当锍滴直径为5.26μm在1180℃、1190℃、1200℃下,锍滴从熔渣中分离的行程为914mm的沉降速度为1.87 mm/h、1.99 mm/h、2.23mm/h,其温度与沉降时间的线性回归方程式为:Y=0.0184X-19.882,拟合度R2=0.96802,研究结果表明在生产实践中需要锍滴粒径至少75μm才能进行有效沉淀。 相似文献
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