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61.
反硝化除磷茵可以在碳源不足的条件下,通过“一碳两用”的方式同时实现反硝化脱氮和吸磷过程,有研究表明,A^2/O工艺中存在反硝化除磷现象。为此以啤酒废水为处理对象,研究了缺氧区与好氧区容积比对A^2/O工艺反硝化除磷的影响。试验结果表明,在缺氧区与好氧区容积比分别为0.33、0.48、0.60的条件下,A^2/O系统对总氮的平均去除率分别为68.04%、79.64%和85.70%,对总磷的平均去除率分别为85.38%、90.80%和96.84%,对COD的去除率均在90%以上。此外,如果继续增大缺氧区与好氧区容积比,应适当调整内循环比,否则会由于缺氧区硝酸盐浓度不够而发生二次释磷现象。 相似文献
62.
63.
本研究采用改良A/O四点分段进水工艺处理低浓度、低碳氮比市政废水。在进水流量分配比为20%∶35%∶35%∶10%、缺氧/好氧体积比为1∶1、SRT为15d、污泥回流比为75%条件下,通过调整不同的水力停留时间(HRT),研究HRT对污染物去除性能的影响以及确保出水污染物达标的最短HRT与运行策略。结果表明:HRT从8.7h降低至6h,对COD、TP的去除基本无影响,但出水氨氮、TN浓度随之升高,并且进水碳源有效利用率以及好氧段同步硝化反硝化(SND)效果随之降低。当HRT为6h时,通过控制好氧段DO为1.0~1.5mg.L-1联合在好氧段投加悬浮填料的策略,出水COD、氨氮、TN、TP浓度分别为25.92、1.98、14.5和0.47mg.L-1;悬浮填料的投加可以优化出水氨氮和好氧段SND效果,且SND比例达到22%,但对进水碳源有效利用率的提高不明显。 相似文献
64.
石油化工废水缺少氮、磷营养物质对污泥膨胀的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
进水底物中N始终充足,BOD5/TP大于100/0.762时会明显出现丝状菌过量生长而引起的污泥膨胀。继续降低底物中的P含量,SVI基本不再继续上升而继续膨胀。如果保持P充足,BOD5/TN大于100/2.69时才会污泥膨胀,且此后随着底物中N含量的减少,污泥膨胀迅速加快,至BOD5/TN为100/0.043时的SVI为260.7mL/G。对于N、P同步缺少时,在BOD5/TN100/2.69,BOD5/TP大于100/0.60时开始发生污泥膨胀,继续降低进水中N和P的含量,未出现污泥加剧膨胀的现象。进水底物中缺少N、P(N和P)引起丝状菌污泥膨胀的同时,通常伴随着底物去除率的下降,表明多数对底物起主要分解作用的絮状菌的活性已明显降低。 相似文献
65.
采用UASB-SBR组合工艺处理实际垃圾渗滤液,在获得稳定短程生物脱氮的前提下,以SBR系统内短程污泥为研究对象,通过设定不同的NO2-质量浓度和pH梯度考察NO2-质量浓度和pH与NO2-还原速率的相关性,并在此基础上进一步研究游离亚硝酸(FNA)质量浓度对反硝化菌的抑制影响.试验结果表明,当NO2-质量浓度和温度一定时,相同pH条件下,不控制pH时NO2-还原速率较恒定pH时NO2-还原速率高;且恒定pH在6.5~8.0范围内,NO2-还原速率随着pH的升高逐渐升高.当pH和温度一定时,NO2-还原速率随着NO2-质量浓度的增加呈现先升高后降低或不变的趋势.由此可知,pH和NO2-质量浓度对NO2-还原速率有较为重要的影响.FNA是NO2-质量浓度、pH和温度三者的函数,试验发现FNA质量浓度在0.005~0.01 mg ·L-1范围时对NO2-还原过程有明显的抑制作用. 相似文献
66.
传统CAST工艺广泛应用于城市污水处理,但在实际运行中常因工艺本身缺少独立有效的缺氧过程,使得氮磷的去除受到限制,出水水质很难达到一级A标准。针对大连泉水污水处理厂传统CAST工艺的实际运行情况以及存在的问题,将传统CAST工艺优化改进为能够高效脱氮除磷的CAST工艺,增设缺氧搅拌过程,缩短曝气时间,在提高出水水质的同时降低能耗。增加缺氧反硝化过程不仅能为随后进行的硝化过程提供较充足的碱度,还能去除相当一部分有机物,减轻曝气负荷。运行结果表明,优化改进后的CAST工艺使出水TN稳定达到一级A标准,TP<1mg/L,NH 4+-N<1 mg/L,同时节省生化池电耗约15.3%。 相似文献
67.
反硝化过程中亚硝酸盐积累特性分析 总被引:4,自引:0,他引:4
在分段进水工艺处理城市废水实现深度脱氮(TN<5 mg·L-1)研究中,采用SBR反应器,分别以甲醇或葡萄糖为碳源研究了反硝化过程中亚硝酸盐(NO2--N)的积累情况、pH和ORP变化规律及动力学特性.结果表明,2种碳源系统、不同碳氮比(C/N)条件下反硝化过程均出现明显的NO2--N积累.相同C/N下,在NO2--N... 相似文献
68.
碱性发酵污泥脱水性能的变化及其原因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过控制温度在25℃和35℃,利用Ca(OH)2和NaOH调节碱性发酵过程中pH至10,研究了碱性产酸发酵过程中碱性发酵液脱水性能的变化,并且分析了影响碱性发酵液脱水性能的因素。研究发现NaOH条件下得到的发酵污泥的脱水性能比Ca(OH)2条件下得到的发酵污泥的脱水性能差,同种碱试剂条件下,35℃条件下的发酵污泥脱水性能比25℃条件下差。通过对溶解的蛋白和多糖含量的分析,得出在一定范围内,两者的含量与标准化CST(毛细吸水时间)存在较好的线性关系,并且单位多糖比单位蛋白更能引起发酵污泥脱水性能的恶化。通过对溶解的蛋白多糖结合Zeta电位、平均粒径分析,得出温度和Ca2+可能是引起碱性发酵污泥脱水性能差异的根本原因,Ca2+能中和胶体表面较多的负电荷,在污泥絮体之间起到良好的吸附架桥作用,从而不利于污泥的水解,抑制有机物的溶出,而有利于污泥的脱水。从脱水成本和产酸量综合分析,Ca(OH)2比NaOH更适合作为碱试剂调节pH,25℃条件下更适合作为碱性发酵的温度。 相似文献
69.
70.
活性污泥工艺中控制泡沫和浮渣技术研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
对国内外研究结果表明:Nocardia(主要是Nocardia amarae,Nocardia pinensis类群),其次为Microthrix Parvicella,Actinomycetes丝状菌的过量增殖是活性污泥工艺中产生泡沫和浮渣的主要原因.结合活性污泥动力学、微生物生态学与工程实践,综合控制泡沫和浮渣的技术措施主要有:控制MCRT与选择器,SFW技术,分类选择器,增加污泥负荷,避免中间厌氧区和在二沉池中的反硝化以及喷洒各种药剂,改进工艺结构等. 相似文献